CO2压缩机组段间设备技术改造

时间:2022-04-27 02:24:57

CO2压缩机组段间设备技术改造

摘要:文章分析了CO2压缩机组系统的故障原因,对段间设备能效进行了核算,并制定了治理措施,实施了技术改造,解决了困扰CO2压缩机组安全稳定运行的难题,保证了生产。

关键词:扩能改造;机组故障;段间设备能效;CO2压缩机组

中图分类号:TQ441 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)33-0055-02

一、概述

中国石油宁夏石化公司二尿素CO2压缩机组系统,于2005年50%扩能中改造,在原CO2压缩机K101前新增加一台增压机K101A串联运行,K-101机组透平未改造为原透平,K-101LP低压缸进行了整机更换;K-101HP高压缸更换了隔板、转子、迷宫密封、径向轴承、止推轴承、联轴器(由于扭矩增大,由齿式改为膜片联轴器);K-101G更换了齿轮副;更换了防喘振阀、控制阀。压缩机一段冷却器更换、一段分离器内件更新,其它压缩机段间冷却器及分离器未进行改造仍为原设备。CO2机组系统改造投用后,该机组系统经常出现运行不稳定现象,主要表现为防喘振阀不能全关、防喘振系统不能投自动、工艺条件变化时,K-101突然振动高联锁、机组运行后期振动加剧等,导致整个二尿素系统停车的故障,严重影响二尿素装置稳定长起运行。

二、问题的提出

2005年对该机组的改造情况如下:

(1)原机组透平不做改动,控制系统和油系统利旧。

(2)高低压缸内件进行改动,更换现有压缩机的转子、隔板和密封。

(3)低压缸壳体更新。

(4)增速机利用旧壳体,更换齿轮副。

通过以上数据对比,我们怀疑于机组扩能后,并没有对机组的段间换热器及分离罐进行精确的能力匹配核算,段间设备能力可能过低。

三、确立处理方案

我们与武汉三联设计院联系,委托他们对我公司压缩机段间设备进行能力匹配核算。根据我方提供的改造后CO2机组系统设备的实际运行参数,对二尿素CO2压缩机组系统段间设备能力进行核算,最终得出结论如下:

CO2机组段间设备原段间设备3台段间换热器,分别为E119一段冷却器、E120二段冷却器、E121三段冷却器;4台分离罐分别为V119A一段气液分离器、V119B一段气液分离器、V120二段气液分离器、V121三段气液分离器,经能力核算后认为需要扩能改造的设备有:V120、V121、V119、E120、E121,V119B废弃不用。

改造时尽量沿用和保持原有设备基础及管口方位,减少配管的工作量。通过现场勘查,确定V120、V121可以保证沿用原有基础及管口方位,只对配管做少量改动;V119安装在原V119A处,基础及配管需重新设计施工;E120、E121基本可以沿用原有基础和及管口方位,只对配管做少量改动。

四、改造实施

2011年2月在装置停车检修期间,实施了改造工作。

V119、V120、V121因直径较原来增大很多,原来的土建基础已不能用,请宁夏工业设计院按照新设备设计了在旧基础上植筋的改造方案,并现场实施。E120、E121旧基础经过核算后认为仍然可以使用。这5台设备更换上去替代了原来的旧设备,开车试用情况良好,达到了预期的目的。以下是设备更换前后机组运行参数对比:

检修按期完成,机组开车过程平稳顺利。近期运行平稳,段间辅助设备压差减小由0.2MPa减小为0.07MPa,一段、二段出口压力降低;分离器分离效果明显,V119分离量增加0.7t/d。

五、结论

经过前期对机组问题的仔细分析研究,直到找到问题的根本所在,然后研究合理的解决方案,并有计划的实施改造。最终将这一多年来困扰CO2压缩机组安全稳定运行的难题彻底解决掉了。

作者简介:陈萍(1974-),女,宁夏人,中国石油宁夏石化机动处工程师,研究方向:化工动设备。

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