焦炉高压氨水泵变频器基于PID恒压控制方式的改造

时间:2022-03-30 07:41:55

焦炉高压氨水泵变频器基于PID恒压控制方式的改造

摘要:存在问题 我公司焦炉上高压氨水泵变频运行向焦炉送出氨水,其压力在2.8~3.0MPa左右,由于频繁出炉,致使变频频率波动较大导致高压氨水泵压力波动较大,难以保证焦炉对氨水压力的需求,影响氨水的喷洒效果,间接影响变频器的使用寿命。电机功率为55KW,耗电量大,经济性差。

关键词:PID 恒压控制

中图分类号:V216文献标识码: A

基于以上问题,我公司对高压氨水泵变频器进行改造,即外加智能PID调节型仪表,采集压力信号,通过PID模块调节变频器频率,使压力保持在设定值。

我公司使用两台55kw高压氨水泵(一开一备)对焦炉桥管进行喷洒高压氨水来实现无烟装煤的生产工艺,氨水压力的大小直接影响消烟的的效果。由于原系统没有采用自动的控制方式,在每次装煤过程中,高压氨水压力下降幅度较大,造成频繁出现装煤时冒烟跑火情况,溢出的荒煤气及尘埃对大气环境造成严重污染,同时工人劳动环境也遭到不必要的破坏。为了减少上述状况的发生,只能将高压氨水压力调节在较高值(2.8~3.0Mpa)下工作,由于每次装煤时间仅3min左右,其余15min均不需要喷洒高压氨水,满负荷工作的高压氨水泵不仅将大量的电能消耗在无用功上,而且经常出现如下问题:1、设备故障率偏高,机器负载沉重,管道损伤严重,设备维修周期变短,维护量增大;2、高压氨水泵电机长期处于重负荷运行,机体振动加大,电机接线端子发热松动情况时有发生,严重会损坏电机;3、高压下的氨水泵及管道易出现损伤故障,更加加重了污染环境情况的发生。

为了解决以上问题将原有高压氨水泵控制柜进行改装,通过智能PID调节型仪表采集高压氨水管道压力来闭环控制变频器的输出频率,达到自动调节高压氨水泵的输出功率,实现高压氨水恒压控制的目的。系统具有手动、自动控制可自由转换的功能,压力参数值可根据需要任意设定。接线图如下:

经采取恒压控制喷洒投用后,改造效果十分明显:仪表显示高压氨水的压力始终稳定在设定值(2.60Mpa)基本不变,电机功耗有效降低、装煤时的荒煤气溢出量大大减少,使用改造后的系统至今已有两年多,高压氨水泵和管道没再损坏,氨水的泄漏量减少、荒煤气回收量增加,经济效益、社会效益、环保效益同时大幅度提高。改造前后高压氨水压力曲线对比如下:

改造前高压氨水压力曲线 改造后高压氨水压力曲线

效益计算:

1、改造前用电量:变频器显示改造前电机电流在70-85安之间波动,按平均80A计算, 原月度电费=(80A×380V×√3/1000)×0.68元/KWh×24h×30天=2.6万元,

2、改造后用电量:压力设定值在2.48Mpa时,变频器显示电机电流为55A基本不变, 现月度电费=(55A×380V×√3/1000)×0.68元/KWh×24h×30天=1.8万元

3、年度节约电费=改造前用电-改造后用电量=(2.6-1.8)×12月=9.6万元

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