钢筋调查报告范文

时间:2023-03-09 22:53:24

钢筋调查报告

钢筋调查报告范文第1篇

关键词: 建筑工程 地质勘查 基础设计 关系

Abstract: with the continuous development of society and progress, we attach importance to construction engineering geological investigation and basic design is of great significance. This paper mainly discusses the construction engineering geological investigation and basic design in the relationship between the related content.

Keywords: building engineering geology exploration foundation design relationship

中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:

引言

近年来,随着国内建筑行业的不断发展,建设项目和加工环境的基本设计也是在不断变化,越来越多的建设项目在地质条件极为复杂。传统观念和技术已经难以适应不同地质条件下的基本设计要求,并通过合理的技术手段和措施,创新和完善其道。在现代化建设的基本设计工作,地质调查的合理应用的设计理念,充分证明,以提供更多的便利、丰富的设计技术。

1 、地质勘察与基础设计中的问题

目前,中国的建设项目,特别是在更复杂的区域地质环境的建设工程的基本设计,基本设计方面,通过地质调查技术的应用,设计部门得到理想的设计结果。但是,总体而言,在中国地质调查技术的应用水平还比较低,在工程实践中使用的实际时间也比较短,这将不可避免地导致许多问题和缺陷之间的地质调查和基础设计。

1.1 较差的地质勘察市场环境

社会主义市场经济体制的建立具有中国特色,特别是当前市场竞争日趋激烈,地勘单位的发展提供良好的前景,但也不得不面对竞争带来的严峻挑战。目前,中国地质调查单位的数量在急剧增加的国家或地区的管理体系还很不完善,这直接导致无序竞争,恶性竞争,地质勘查市场的出现是不利于一个单元的发展,行业的整体发展也是不利的。

1.2 陈旧的基础设计理念和设计

与先进国家相比,设计的基本概念和在中国建筑行业的设计技术落后的同时,设计部门一般对应的地质调查,以协助在这些因素的地质勘查合作机制或缺乏经验的部门。目前水平的基本设计不能达到当代建筑装饰工程地基基础设计规范的有关标准。目前,旧的基本设计概念和设计,在以下三个方面主要有:第一,整体概念的基本设计没有充分体现的发展和创新,降低基本设计的技术水平;第二,熟练的能力掌握基本的技术标准和技术指标,尤其是使用稍低于实际能力的深度设计;第三,缺乏地质勘查工作,没有专门的软件应用,水文地质科学的分析和处理数据的应用。

1.3 较短的地质勘察和基础设计周期

地质调查局的建设工作,是一个比较复杂的工作,调查需要经过长期的实际勘探,以及收集样本进行实验,我们了解项目的位置,地下水和土壤层结构,以便为工程设计和权威的科学地质调查报告,并提供专业的技术咨询和设计师的方案。但由于建设项目工期的限制,初步设计阶段的时间比较短,只为下一步的研究和优化设计的地质勘察报告的单位,在地质调查和基本设计周期短的缺点和问题。

1.4 地质勘察与基础设计缺乏有效的结合与互补

地质调查报告的影响和限制,现有的基础上设计和设计理念,使得在不同程度地存在这样的误解的基本设计,仅仅是一个简单的数据,只有基本设计的水文资料和地质报道,在地质调查报告,专业和技术参数或技术咨询,但往往被忽视。同样,地质勘察单位,设计单位提供的数据服务,主要是要注意调查报告的理论和专业,这本无可厚非,但往往造成导致低的实用性和可行性设计师在阅读的技术壁垒或设计应用程序的障碍。地勘单位和设计的基本单元,使得两个函数的性质之间的有效沟通和互补,是很难得到充分发挥,上述的财务,人力和物力资源在一定程度上的更多的浪费。

2、地基土的承载力与变形

2.1作为设计部门设计人员,不仅要会设计,还要会阅读和充分利用地勘报告,要能对报告中提供的内容进行分析,对其中存在的问题能提出质疑,不应只需要承载力值。即使需要地基土承载力戚地耐力)值,也不只是这一种值。《地基基础设计规范》(GFJ7―89)给承载力提出了三种值:①地基承载力基本值f0;②地基承载力标准值fk;③地基承载力设计值f。基本值f0是由大量工程实践得出的经验值。《规范》各表列出的各种土类的值是依据现场荷载试验、标准贯人试验、轻便触探试验和室内土工试验数据,对相应的地基土承载力进行统计、分析面得出的。当根据室内物理力学指标平均值确定地基承载力标准值时,应按表中承载力基本值乘以回归修正系数而得到,即fk=Ⅱffo(IIf为回归修正系数)。当实际工程的基础宽度B>3m,基础埋深D>05m时,承载力值还要提高,即要进行宽度和深度修正,修正后才得设计值f。地勘报告中一般提供的是承载力标准值。设计人员在使用时不能直接用标准值来设计,而要经基础宽度和埋深修正后得承载力设计值进行设计。当前许多设计人员直接用标准值进行设计是不科学的。以下为地基承载力设计简图。

图1 地基承载力设计简图

2.2采用承载力设计值来设计,是为了确定建筑物基础底面和剖面尺寸,通过公式A=N/f――YGD计算来满足P≤【p】要求,这只考虑了满足地基强度条件要求。但设计人员在设计中很少考虑变形条件要求,这也是造成地勘报告中不提供工程建议陛处理意见的后果。当前建筑工程出现质量事故很大一部分不是强度条件不满足,而是变形条件不满足所造成的。建筑工程中出现的不均匀沉降造成房屋裂缝、倾斜、局部倾斜,就是变形条件不满足所带来的危害。要使工程变形条件得到满足,地勘报告中必须提供建议性工程处理措施,以供设计人员参考,重要的工程甚至要作变形计算。提供的建议性措施,对建筑物上部结构而言应包括建筑措施、结构措施、施工措施,对地基而言应包括地基处理方法,如换填、夯实等。而且不应只停留在定性分析和描述上,要明确提出定量数值,以使设计人员重视和好用。

3、建筑工程地质勘察与基础设计的关系研究与分析

项目通过地质调查报告,全面理解和把握的基本项目工地的地质和水文信息,并按照建设和抗震要求的建设的要求设计不同的地基处理设计,有效保证的基本创造性和可行性,从而促进国家和一些建筑工作在有条不紊地完成。因此,施工的地质调查工作的基本设计有辅助作用和意义。

3.1、工程地质和水文地质概况

依据《岩土工程勘察报告》,场地地形基本平坦,表层为人工堆积土层,厚度1.20~2.80m,以下即为第四纪沉积土层:粘质粉土、砂质粉土②层:fka=160kPa,Es=8.92MPa,粉质粘土②1层:fka=130kPa,Es=5.39MPa,粘质粉土、砂质粉土③层:fka=200kPa,Es=15.29MPa,粉质粘土③1层:fka=160kPa,Es=8.25MPa,细砂④层:fka=2:20kPa,Es=28MPa,粉质粘土、粘质粉土④1层:fka=200kPa,Es=12.15MPa,粉质粘土⑤层:fka=200kPa,Es=11.24MPa,,细砂⑥层:fka=:260kPa,Es=33MPa,粉质粘土⑦层:fka=220kPa,Es=12.59MPa,,细砂⑧层:fka=:300kPa,Es=38MPa,,粉质粘土⑨层:fka=:220kPa,Es=13.10MPa,细砂⑩层:fka=330kPa,Es=42MPa,本层未钻穿;实测到一层稳定的地下水位,其类型为潜水,水位埋深为9.60~12.20m,标高为15.45~18.09m,历年最高水位接近自然地面,近3~5年最高地下水位标高为20.0m左右;地下潜水对钢筋混凝土结构中的混凝土有微腐蚀性,在干湿交替的环境下,该地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性;地基土对钢筋混凝土结构中的混凝土有微腐蚀性,地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性;拟建场地内地面下20m深度范围内天然沉积的饱和粉土、砂土层不会发生地震液化;拟建场地内未发现不良地质作用,适宜建筑。

3.2、基础选型说明:

1)主楼部分

基础采用平板式筏形基础,主楼区域筏板厚1200mm,基底标高-9.70m,两层裙房及外扩地下车库部分筏板厚800mm,基底标高-9.30m,按±0.00的绝对标高为29.40m推算其基地标高约为20.0m左右,基础落在粘质粉土、砂质粉土②层、粉质粘土②1层、粘质粉土、砂质粉土③层、粉质粘土③1层上,地基承载力标准值综合考虑取fka=140kPa,宽度修正系数取0.5,深度修正系数取1.6,修正深度按基础有效埋深取为覆土(4.60-0.90)+顶板底板厚折算土厚(0.70+0.80)x25/18=3.70+2.10=5.80m,故深宽修正后的地基承载力标准值fa=140+0.5x20x(6-3)+1.6x19x(5.8-1.5)=300kPa,天然地基基本满足承载力的要求。独立柱下冲切不够处设下柱墩。

2)辅助用房:

基础采用平板式筏形基础,筏板厚800mm,基底标高-10.20m,按±0.00的绝对标高为28.80m推算其基地标高约为18.6.0m左右,基础落在粘质粉土、砂质粉土③层、粉质粘土③1层上,地基承载力标准值综合考虑取fka=140kPa,宽度修正系数取0.5,深度修正系数取1.6,修正深度9.90m,故深宽修正后的地基承载力标准值fa=140+0.5x20x(6-3)+1.6x19x(9.9-1.5)=425kPa,天然地基满足承载力的要求。独立柱下冲切不够处设下柱墩。

结束语

为了确保他们的安全,在所有类型的建筑地基基础设计还必须满足两个技术条件:(1)地基强度条件,这是确保地基稳定隋,不会发生剪切破坏或滑动的损害;(2)地面变形的条件下,沉降,不均匀沉降,倾斜,局部倾斜不超过允许变形的基础。地质调查报告是一项重要的基础,为建筑装饰工程设计,以确保必要的信息,以满足这两个条件。科学地质调查报告,不仅可以提高建筑设计质量,而且还节省工程量,降低了投资,从而带来更大的经济效益。

参考文献

【1】李梦迪,刘敏溅谈地质勘察工作在建筑工程基础设计中的应用[J】.沈阳建筑大学学报,2008(3):36-38.

【2】刘海青,李建刚.浅谈建筑工程基础设计中勘察报告的编写和质量控制叨.建筑科技探索,2007(5):19-21.

【3】王旭,李晓明,吴航建.国内建筑工程地质勘察技术应用情况分析叨.山西建筑,2006(10):22-23.

【4】金淑华.关于加强建筑工程地质勘察与基础设计中环境保护意识的探讨[J].建设者,2008(4):30.32.

【5】马德文,胡浩天.岩土工程地质勘察与建筑工程基础设计关系探讨[J].吉林建筑工程学院学报,2007(6):16.18.

【6】董新民.探讨建筑工程地质勘察与基础设计中水文地质问题.建筑科技创新,20090 1):26-28.

钢筋调查报告范文第2篇

关键词: 工程事故; 调查; 分析

中图分类号: K826.16文献标识码:A文章编号:

意外的变故或灾祸称为事故。在工程建设中,由于自然灾害或其他原因为当前人力所不能预防而造成的意外损害或破坏称为“自然灾害事故”;由于设计、施工、管理或操作时的过失所引起的事故称为“责任事故”。任何事故都可造成结构的局部损坏或整体破坏,都可造成物质、经济甚至生命的损失。我国建设部规定:凡质量达不到合格标准的工程,必须进行返工、加固或报废,因此而造成的直接经济损失在10 万元以上的称为重大工程事故;直接经济损失在10 万元以下,5 千元(含5 千元) 以上的为一般工程质量事故;经济损失不足5 千元的为质量问题。

一旦事故发生后, 尤其是重大事故发生后, 往往要进行调查、分析与处理,通过寻找事故根源,明确事故责任, 做好善后工作, 同时,更要从事故中吸取教训, 防止事故再度发生。本文就事故调查与分析的基本内容做一概要性介绍。

1基本情况调查

事故发生后, 往往头绪繁多, 甚至议论纷纷, 只要坚持按原则办事, 按事故调查程序办事,一定能明确事故的原因。基本情况调查包括:对建筑的勘测、设计、监理、施工等资料的收集, 对事故现场的调查以及对有关人员的询问, 查阅竣工文件等。

1. 1事故情况调查

发生事故的时间、经过, 事故见证人及有关人员的调查询问;建筑物的破坏程度、 破坏的特征,人员伤亡和经济损失情况; 现场的保护情况;当时的气象条件, 是否发生过不可抗拒的因素,破坏时的荷载情况。建筑物用途,使用单位及人员情况,使用方法是否得当。工程竣工验收情况,使用荷载,使用环境条件,使用变更维修记录,使用目的是否恰当, 有无发生过灾难性荷载。使用过程中的质量状况, 使用单位及人员的反应等。

建筑物所在地的地形、地貌特征, 水文气象、环境条件。建筑结构的主要特征, 事故发生时的工程进度情况或使用情况。 开竣工日期; 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的有关情况以及该项目的建设程序; 竣工验收和交付情况;设计图纸有无改变; 工程有无分包; 分包商的资历水平; 合同执行情况以及原材料供应、使用情况, 供应商的资质; 质检部门的有关情况。

当然, 调查有时要根据事故情况和工程特点,确定重点的调查项目, 如砼工程,对砼的质量应重点调查,钢结构则应对构件损伤和焊接部分重点调查。有时还可以分两步调查, 首先通过一般, 找出初步原因, 然后有针对性地进一步调查。

1. 2有关资料的收集

有关地质勘测报告, 与实际有无异常情况, 勘测单位的资历水平, 破坏时的地质条件、环境状况; 周围有无其它引起破坏的因素等。

设计单位的资质、任务委托书, 主要负责人及设计人员的资历水平, 设计的依据; 设计文件和施工图, 计算简图是否正确,构造处理是否合理, 技术标准是否明确,有无技术交底书, 设计图纸是否获得设计院盖章认可。

监理合同, 监理单位及监理人员的资历水平,内部分工情况。监理日志是否填写准确及时,签证手续是否齐全, 签证是否及时完备。 关键工序及特殊工序的监理记录, 原材料和关键部位的实验记录,质量问题通知单, 质量情况汇报及处理意见等。

施工单位的资质等级, 施工负责人的有关情况, 施工合同, 具体技术负责人的资历水平, 施工员的资历水平,劳务的使用情况,技术工人的等级,有无上岗证, 工程分包情况, 原材料和地方材料的采购情况, 使用机械设备的性能L施工时间、气温、风雨、日照等记录,施工组织设计方案,技术交底书, 图纸会审纪要, 原材料合格证及现场试验记录, 质检记录, 施工日志,混凝土及砂浆强度检验记录, 测量放线记录, 打桩记录,混凝土施工记录, 预应力张拉记录, 焊接试验, 变更设计纪要,特殊处理记录等。

2必要的测试与分析

2. 1必要的测试

1) 对地质情况重新进行勘探, 以检验原地质报告是否准确可靠,桩基要进行测试, 以检验其承载力以及桩身的质量等。

2) 测定建筑物中所有材料的实际性能。混凝土可用回弹仪或本体取样等手段测定建筑物的实际强度, 从建筑物中截取钢筋进行必要的化学成分分析和强度试验;砌体结构要测块体、砂浆的强度;钢结构的焊条、钢材以及焊缝的质量等。

3) 表面缺陷的观测。测量构件的裂缝宽度、长度、分布情况, 以协助判断构件的受力及变形状态;混凝土的外观质量; 焊缝的外观质量以及构筑物破坏状况等。

4) 内部缺陷的检查。可用锤击法、超声探伤仪等检查构件内的孔洞、裂纹等的缺陷;钢筋探测仪检测主要钢筋的分布及数量;砌体结构应检查砂浆的饱满度、砖石块体的搭接错缝等情况。

5) 必要时可作缩尺模型试验或现场承载试验, 通过试验检查结构的实际承载力、抗裂性能与变形情况。

2. 2分析与计算

在基本情况调查和必要检测的基础上, 选择有代表性或怀疑为首先破坏的构件进行复核验算。

对于结构构件, 验算时可取结构发生事故时的实际荷载, 结构的实际强度, 实测的构件截面尺寸, 依据国家或行业规程进行。除强度的验算分析外, 必要时还需对变形、裂缝宽度等进行验算、分析。

3事故调查报告的主要内容

事故调查报告必须真实地反映事故的全部情况, 只要以事实为依据, 以规范为指导, 以科学分析为基础, 以实事求是的态度,才能正确判断和处理事故。报告要准确可靠, 全面及时, 重点突出, 抓住要害。一般报告的主要内容是:

1) 工程概况: 重点介绍与事故有关的工程情况;

2) 事故情况: 事故发生的时间、地点、事故现场及发展情况以及采取的应急措施;

3) 事故调查记录, 实测数据;

4) 复核分析, 事故起因推断, 必要时进行模型试验的报告;

5) 涉及事故的人员、单位及主要责任;

6) 对工程事故的处理意见。

4 结 语

钢筋调查报告范文第3篇

关键词:电化学脱盐;长期保护效果;腐蚀状态;氯离子含量;电位

中图分类号: TU37文献标识码:A 文章编号:

目前我国已建有大量的以钢筋混凝土结构为主要形式的大型基础设施。但大量国内外工程实践表明,处于海洋、除冰盐等氯盐环境的钢筋混凝土结构,会由于环境中氯离子的侵入,造成过早的腐蚀破坏,严重影响其耐久性和使用寿命。因此为了保证工程达到设计使用寿命,有效修复技术的研究得到了广泛的关注。为延长氯盐污染环境中,钢筋混凝土结构的使用寿命,上世纪70年代,美国联邦公路管理局开展了电化学脱盐防腐保护技术的研究[1]。上世纪80年代,挪威NORCEURE公司申请了相关专利[2]。该技术是以混凝土中钢筋作为阴极,浸入(或埋入)混凝土表面电解质中的外部电极作为阳极,在阴极与阳极之间通以直流电流,电流密度一般为1~3A/m2(相对钢筋表面积)。在电场的作用下,混凝土中负离子(Cl-、OH-等)由阴极向阳极迁移,正离子(Na+、K+和Ca2+等)由阳极向阴极迁移。Cl-由阴极向阳极的迁移并脱离混凝土进入电解质的过程即为脱盐,同时,阴、阳极上发生相应的电化学反应[3]。

我国对该技术的研究始于上世纪90初年代[4,5],并于1998年,开展了工程试验研究[6,7]。目前该技术在我国海港码头上应用已近2.5万m2[8]。理论上,该技术具有10年,甚至15年以上的防腐保护寿命[3],但实际情况如何呢?本文通过对电化学脱盐处理已历时10年的钢筋混凝土结构调查,初步探讨了该技术的长期保护效果,为该技术的进一步应用提供了支撑。

码头及工程概况

北仑港区2.5万吨级装矿码头,于1981建成投产,系高桩梁板式结构。由于遭受环境中氯盐侵蚀严重,使用不到10年,就发现部分混凝土构件出现开裂,钢筋周围氯离子含量达0.34%(相对于水泥砂浆,以下皆同)[9]。为探讨研究最佳的防腐蚀保护维修方案,1998年8月~1999年5月,对该码头第C结构分段第23排架至第27排架间的27个上部构件,约1000m2,实施了电化学脱盐处理。

电流密度采用2A/m2(相对于表层钢筋面积),处理时间为30d。以饱和氢氧化钙溶液为电解质,铂铌复合丝作为主阳极,采用槽式装置作为止水层。

经电化学脱盐处理后保护层中氯离子含量大大减少,氯离子的脱除效率达70%左右,钢筋周围的游离氯离子含量已不足0.15%,远低于有关调查资料[9,10]所确认的该区域钢筋混凝土结构的临界氯离子浓度;电化学脱盐处理3个月后,抽测钢筋半电池电位发现,钢筋半电池电位已正移至-20mV~-120mV(vs.CSE,以下皆同),表明钢筋已全面恢复钝化[13]。钢筋恢复钝化后,采用环氧类涂层进行全面封闭处理,涂层厚度不小于300μm,附着力大于1.5MPa。

外观状况检查

采用目测与照相相结合的方式,对电化学脱盐防腐保护处理已10年的构件,逐一检查发现,尽管防腐涂层已老化失色,但各类构件,外观状况良好,未见锈斑、锈块、开裂以及脱落、露筋等形式的破坏现象。

涂层附着力测量

采用拉拔法抽测涂层附着力,结果见表1。由表1知,涂层使用10年,附着力在1.1MPa~1.7MPa之间,一半测点小于1.5MPa,一半满足原设计要求,说明涂层已老化。

表1涂层附着力测量结果

混凝土强度

采用钻取芯样法测定混凝土强度,结果见2。由表2知,电化学脱盐处理10年后,混凝土构件实测强度满足原设计强度要求,说明电化学脱盐处理对混凝土构件强度无明显的影响。

表2混凝土强度测量结果

钢筋腐蚀状态

清除混凝土表面涂层,按《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-98[13]的有关规定测量构件钢筋半电池电位,结果见图1、图2、图3与图4。

图124~25跨纵梁电位图(mV, vs, CSE)

图225排架纵梁电位图(mV, vs, CSE)

图326~27跨水平撑电位图(mV, vs, CSE)

由图1、图2、图3与图4可以看出,除水平撑外,绝大多数测点的钢筋半电池电位均正于-200mV。依据《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-98中“混凝土中钢筋半电池电位”测定评估标准知,绝大多数测点钢筋发生腐蚀的概率小于10%,即钢筋发生腐蚀的可能性不大。由此可以初步推断,电化学脱盐处理10年后,脱盐处理构件绝大部分区域仍然处于钝化状态。为进一步查明混凝土内钢筋的实际腐蚀情况,选取水平撑上钢筋半电池电位较负区域,凿除保护层,检测钢筋表面状态发现,钢筋表面完好,无明显锈迹,说明即使钢筋半电池电位较负的区域,钢筋仍然处于钝化状态。

图426~27跨轨道梁电位图(mV, vs, CSE)

氯离子含量检测

选取部分构件,钻取芯样,依据《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-98标准,分层测定混凝土中游离氯离子含量及分布,结果见表3。

从表3知,电化学脱盐处理前,混凝土中氯离子含量相对较高,且由表及内基本呈递减趋势,但不同取样构件,遭受氯离子污染的程度有一定的差异;电化学脱盐后,混凝土内氯离子含量降低明显,但取样位置不同,剩余氯离子含量有一定差异,相对而言,远离阳极的取样位置,剩余氯离子含量较高;电化学脱盐处理10年后,钢筋周围氯离子含量仍然较低,表层氯离子含量虽然有一定程度的变化,但与脱盐前相比仍维持在低含量水平,可见,脱盐处理长期效果明显。

表3构件中氯离子含量测量结果(相对于水泥砂浆,%)

结语

由以上调查结果与分析可以得出以下结论:

电化学脱盐处理10年后,构件外观状态优良,混凝土中氯离子含量仍然保持在低含量,钢筋周围氯离子含量仍远小于临界值。

由钢筋半电池电位检测结果,结合局部破损检测以及氯离子含量抽测,可以看出,电化学脱盐处理10年后,钢筋仍维持在钝化状态,说明脱盐处理长期效果显著。

电化学脱盐处理对混凝土构件的强度无明显影响。

检测结果对电化学脱盐规范的制定和该技术的推广应用具有积极意义。

参考文献

J.E.Slater, D.R.Lankard and P.J.Moreland. Electrochemical removal of chlorides from concrete bridge deck[J].Materials Performance, 1976,15(11):21-26

Donald Hudson. The NORCURETM Method [J]. Construction Repair, 1995,9(4):24-27.

范卫国. 钢筋混凝土电化学脱盐防腐保护成套技术研究[R].南京:南京水利科学研究院,2000.

朱雅仙.水工钢筋混凝土结构电渗防腐技术的室内试验研究[R].南京:南京水利科学研究材料,1995.

朱雅仙,洪定海.盐污染混凝土的脱盐防腐[J].水运工程,1996,(9):1-5.

范卫国,李森林,蔡伟成.电化学脱盐防腐技术北仑港现场工程试验报告[R].南京:南京水利科学研究院,2000.

李森林,范卫国,蔡伟成,等.电化学脱盐处理现场试验研究[J].水运工程,2004,(12):1-3.

李森林,范卫国,方英豪.在役海港码头钢筋混凝土电化学脱盐技术的研究应用[R].南京:南京水利科学研究院,2008.

范卫国. 北仑港码头钢筋混凝土上部结构腐蚀破坏调查报告[R].南京:南京水利科学研究院,1996.

范卫国,潘今垡,罗德宽,等.北仑港码头钢筋混凝土上部结构腐蚀破坏调查报告[A].海岸工程研讨会论文集[C].西安:海洋出版社,1997.

钢筋调查报告范文第4篇

关键词:钢筋 锈蚀 力学性能

中图分类号:TV331文献标识码: A

0 引言

钢筋锈蚀是当今世界混凝土结构破坏的主要原因之一:根据美国的统计,在所有结构耐久性破坏中,钢筋腐蚀破坏可占到55% 。英国调查统计了271项混凝土工程劣化破坏事例,其中碳化锈蚀占17% ,环境氯盐锈蚀占33 %。日本每年仅用于房屋结构维修的费用就达到约400亿日元,大约有21.4% 的钢筋混凝土结构损坏是因钢筋锈蚀引起的。《中国腐蚀调查报告》指出[1],建筑部门的腐蚀年损失约为1000亿人民币。同时,正常使用环境下混凝土的带裂缝工作状态会加快混凝土碳化的进程,导致钢筋腐蚀加速,出现承载力及使用性能劣化。

随着氯离子的侵蚀及混凝土碳化加深,混凝土中的钢筋脱钝以后会逐渐开始锈蚀,锈蚀产物铁锈的体积大于相应钢筋的体积,因而会向四周膨胀,产生锈胀力。当锈蚀产物体积增大产生的应力超过混凝土抗拉强度,锈蚀产物周围混凝土出现裂纹,此时构件完整完整性发生破坏。随着钢筋锈蚀的发展,混凝土裂缝的宽度不断加大甚至会引起混凝土保护层脱落,钢筋与混凝土间的粘结性能不断削弱、结构刚度不断退化。

1.钢筋锈蚀机理

1.1氯离子侵入混凝土的途径

氯离子进入混凝土引起钢筋锈蚀主要有两种途径:一种是适结合氯离子,即混凝土中的氯离子被混凝土水化的产物所吸附,这种氯离子不能自由移动,对钢筋的锈蚀影响较小;另一种是游离的氯离子,即氯离子溶解在混凝土的毛细血管中,因此这种氯离子可以随水分自由移动,穿越钢筋混凝土的保护层,是引起钢筋的锈蚀主要途径。在海洋大气区,混凝土碳化可以破坏混凝土的碱性环境,使部分结合态的氯离子转化为游离态的氯离子,增加了游离态的氯离子的含量,钢筋锈蚀加剧。

1.2 氯离子引起钢筋锈蚀

(1)破坏钝化膜

混凝土内部水泥水化的高碱性在钢筋表面形成致密的钝化膜,对钢筋有极强保护能力,但钝化膜只有在高碱性的条件下才能保持稳定。随着空气中的CO2进入混凝土中与空隙里的Ca(OH)2溶液发生反应,游离的OH-不断消耗减少,混凝土的碱性环境被破坏,造成钝化膜失效,发生钢筋锈蚀。

(2)形成原电池

氯离子对钢筋的锈蚀属于电化学过程。氯离子破坏了钢筋局部的钝化膜,局部钢筋暴露,与未破坏的钝化膜之间形成电位差,钢筋作为阳极发生电化学腐蚀,钝化膜作为阴极,形成原电池,游离的氯离子形成离子通道,降低阴阳极间的电阻,提高原电池的效率,加速钢筋锈蚀。

(3)去极化作用

加速阳极极化作用称为去极化作用。混凝土中Cl-与阳极的Fe2+结合,形成FeCl2,FeCl2与混凝土内部的OH-发生反应,形成Fe (OH)2沉淀,氯离子在整个过程中起到搬运工的作用,及时将阳极产物运走,加速阳极的持续反应,氯离子正是发挥了去极化作用,使钢筋锈蚀不断进行。

(4)导电作用

腐蚀电池的要素之一是要有离子通道。混凝土中氯离子的存在强化了离子通道,降低了阴阳极之间的欧姆电阻,提高了腐蚀电池的效率,从而加速了电化学腐蚀过程。

2.锈蚀钢筋力学性能

国内外学者对锈蚀后钢筋的力学性能进行大量了分析,综合不同的研究成果,主要存在两种观点:第一种是锈蚀对钢筋的力学性能无明显影响,主要表现为屈服强度和极限强度不变,但极限延伸率有所下降[2]。值得注意的是,其研究中屈服强度和极限强度的计算都使用最小截面积,而不是平均意义上的截面积;第二种是锈蚀率在5%以内即钢筋的锈蚀率较小时,钢筋锈蚀较均匀,锈蚀对钢筋的力学性能影响不大,当锈蚀率较大时即锈蚀率大于5%,锈坑数量较多,钢筋截面锈蚀不均匀,钢筋出现薄弱截面,使用过程中钢筋受力不均匀,锈蚀钢筋的屈服强度和极限强度均出现明显下降,极限延伸率也下降,大部分国内研究支持有这种观点[3]。两种观点虽然差距较大,但在在极限延伸率方面一致,极限延伸率随钢筋锈蚀率的增加而下降,下降程度大于截面锈蚀率的减小程度。

研究表明锈蚀对钢筋特性的产生影响,细钢筋对锈蚀更加敏感,钢筋截面越小,截面损失更加严重[4]。不同类别的钢筋锈蚀后力学性能下降趋势相近,锈蚀率相同的条件下,光圆钢筋的力学性能比变形钢筋的下降更为明显。主要受锈坑位置影响,变形钢筋锈坑主要出现在的肋部,光圆钢筋的锈蚀全部是截面损失,因此性能退化严重。钢筋锈蚀后弹性模量发生变变化,文献[5]对大量锈蚀钢筋进行拉伸试验,比较应力-应变关系得出弹性模量随着锈蚀量的增大而减小,当锈蚀率量继续增大时,钢筋的弹性模量略有增大。临界锈蚀率离散型较大.,与钢筋的锈蚀方法、钢筋类型、钢筋直径均有关系。

锈蚀钢筋的应力―应变关系发生明显变化,随着钢筋锈蚀率的增大,钢筋屈服点降低,屈服平台缩短直至消失,应力―应变曲线变得平缓,峰值应力降低,屈服后强度增加变小,钢筋表现为脆性破坏[6]。

3.锈蚀钢筋力学退化机理

关于钢筋力学性能随着锈蚀率的增加而下降有这样的解释:混凝土中的钢筋锈蚀通常是不均匀的,局部的锈坑导致钢筋在拉伸过程中,坑蚀部位会发生应力集中现象。锈蚀率越大,锈坑越明显、越深,导致的应力集中现象也越明显。由于应力集中,在钢筋的截面薄弱部位应力大于其他部位,在其他部位应力还较小还没有来得及发生足够的变形时,该部位就因应力过大而提前屈服、甚至达到极限强度。因此,随着钢筋锈蚀的发展,钢筋的强度会下降,钢筋的极限延伸率也会有很大程度的降低。

结论:

(1)随着锈蚀程度的逐渐增加,锈蚀的不均匀性和离散性增大,应力 - 应变曲线将发生明显变化,表现出钢筋的屈服点降低且变得越来越不明显、应力峰值降低且对应的应变减小、屈服平台逐渐变短且不太明显、极限延伸率减小;

(2)钢筋的截面积越小对锈蚀更加敏感,原始强度较高的,因其强度储备大,对锈蚀也有一定的减缓作用;

(3)钢筋锈蚀对钢筋的应变影响大于对应力的影响,引起钢筋弹性模量变小。随着锈蚀不断增大,钢筋的脆性不断增加,应变越来越小,着用变化速度超过应力的变化,引起弹性模量回升。

参考文献:

[1] 柯伟.中国腐蚀调查报告[M].北京:化学工业出版社,2003

[2] Palssom R, Mirza M S, Mechanical response of corroded steel reinforcement of abandoned concrete bridge[J]. ACI Structural Journal, 2002, 99(2):157-162.

[3] 惠云玲. 锈蚀钢筋力学性能变化初探[J]. 工业建筑, 1992(10):33-36

[4] Du Y G, Clark L A, Chan H C, Residual capacity of corroded reinforcing bars[J]. Magazine of Concrete Research, 2005, 57(3):135-147..

[5] 袁迎曙, 贾福萍, 蔡跃. 锈蚀钢筋的力学性能退化研究[J]. 工业建筑, 2000, 30(1):43-46.

钢筋调查报告范文第5篇

Abstract: The durability problem of prestressed concrete structures is becoming increasingly remarkable, of which the problems caused by the degenerated bond behavior were not a few. This paper analyzes the research status of the bond behavior of prestressed concrete structures, mainly including: the test methods and the results of research, and indicates the problems of research and the direction of future research.

关键词: 预应力混凝土结构;腐蚀;粘结;研究现状与分析

Key words: prestressed concrete structures;corrosion;bond;research status and analysis

中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)22-0081-02

1 预应力混凝土结构的耐久性问题

预应力混凝土结构与普通混凝土结构相比,不仅结构性能好,而且经济、节能、节材,具有广阔的应用前景,它已渗透到土木、水利及交通工程各个领域[1]。与此同时,预应力结构的耐久性问题也出现了。Schupack[2]于1978年提出的一份调查报告表明:在1950~1977年的28年期间世界范围内共发生28起著名的因后张力筋腐蚀导致整体结构破坏的工程实例,平均每年一起。四年后的1982年,Schupack的另一份关于美国预应力体系腐蚀脆断的调查报告表明:在1978~1982年的5年间,仅美国就有50幢结构物出现了程度不同的预应力筋腐蚀现象,其中10起严重的脆性破坏是由于预应力腐蚀或氢脆引起的[3]。

2 研究现状及分析

2.1 腐蚀钢筋粘结性能研究方法

2.1.1 钢筋加速锈蚀方法 目前加速锈蚀的试验方法有“通电法”和“人工气候”加速锈蚀方法。“通电法”主要是利用电化学原理,通过电流的大小来控制锈蚀速度。此法一度被众多学者采用。但由于该方法与实际锈蚀情况存在较大差异,许多学者提出了质疑。“人工气候”加速锈蚀试验是将实际环境进行恶化,更贴近实际自然环境中钢筋混凝土构件的劣化过程。

2.1.2 腐蚀钢筋粘结性能试验方法 目前采用的粘结试验,按其目的可归纳为以下三种类型。

①拔出试验。拔出试验的试件制作及试验装置比较简单,试验结果便于分析,长期以来用作对钢筋粘结性能进行相对比较的基准。但作为对各类钢筋粘结性能进行相对比较的基准,也还有很多问题需要考虑。②梁式试验。梁式试件常用于模拟梁的剪跨区的斜裂缝和正裂缝处的粘结锚固状态。梁式试验虽然可以较为真实地反映构件的实际受力特点,但其缺点是试件尺寸较大,制作成本较高,且试验较复杂。③局部粘结-滑移试验。目前采用的有两种类型的粘结试验:一种是短埋长的拔出试验,一种是埋长较大的拉伸试验。

2.2 腐蚀钢绞线粘结性能退化规律及模型 徐有邻通过短粘结拔出试验研究了三股钢绞线的粘结特性,拉拔过程中发现试件往往沿钢绞线的捻制方向发生转动,并有旋转拔出的趋势;研究得到了如图1所示的典型粘结滑移曲线。通过与普通光圆钢筋及带肋钢筋的对比后认为,三股钢绞线的粘结锚固性能早期介于光圆钢筋及带肋钢筋之间,后期有更加优良的延性。

李方元等通过拉拔试验获得了钢绞线与高强混凝土的粘结—滑移曲线,见图2,并将之与普通钢筋的粘结—滑移曲线对比,发现其间明显区别在于:粘结滑移曲线可以明显分为上升段和屈服段。

李富民通过短粘结拔出试验都得到了典型粘结滑移曲线,该曲线有明显的上升段和屈服段,通过分析不同腐蚀程度短粘结试件粘结滑移曲线得到了粘结特性参数,研究发现:由于试件腐蚀程度较低,腐蚀试样的极限粘结强度和粘结刚度总体上不仅未出现退化,反而还有较为明显的增加;未腐蚀试样的粘结延性明显大于腐蚀试样。提出了无旋转条件下钢绞线的粘结滑移特征曲线,如图3所示,并提出图3所示的粘结滑移设计曲线。

3 腐蚀预应力混凝土结构粘结性能研究存在的问题

①尽管目前的试验方法有多种,但大部分仅限于静态或拟静态的试验研究,对于抗震要求的结构构件,还应研究动态的粘结滑移性能,由实测粘结应力的分布和钢筋与混凝土间在界面上的相对滑移,得出沿界面上一些代表位置上的局部粘结应力和局部滑移之间的本构关系,再将该本构关系应用于有限元分析,进而为结构的抗震设计提供可靠依据。

②目前对钢筋与混凝土粘结锚固性能的研究主要是研究并建立钢筋和混凝土的粘结滑移本构关系。用传感器或千分表测钢筋和混凝土之间的相对滑移,从而建立钢筋和混凝土粘结滑移本构关系。但由于试验技术所限,精确量测钢筋与混凝土之间的滑移量非常困难,许多学者建立的τ-s关系中,s是端部滑移或加载端和自由端滑移的平均值。还有一些学者建立的τ-s关系实际上用的是短锚试件的平均粘结应力τ和加载端滑移sl,而并未考虑沿锚长不同位置的差异,再加上目前试验方法的局限性,这些问题还有待于在今后的研究中进一步解决。

③目前仅有较少的学者对腐蚀钢绞线的粘结性能研究相对较为深入,但没有都考虑到后张法预应力钢绞线的粘结环境,并未对钢绞线的粘结性能退化模型做出定量的预测。要想得到更为深入具体结果,需要更为深入和广泛的研究。

④现有的研究受腐蚀条件的影响,一般裂缝宽度都在较小的范围内,研究的粘结性能的退化预计模型能否在较大的裂缝宽度时适应,还需进行验证和研究。

参考文献:

[1]张德峰,吕志涛.现代预应力混凝土结构耐久性的研究现状及其特点[J].工业建筑,2002(30).

[2]李果等.钢筋混凝土耐久性实验方法研究[J].淮海工学院学报,2002,11(3):45-48.

钢筋调查报告范文第6篇

【关键词】建筑工程;混凝土;结构设计

一、混凝土结构设计的内容

1.1关于地震作用的计算

在地震作用计算情况下要考虑扭转耦联的影响,而规则结构的情况下不计算扭转耦联时,平行于地震作用力方向的两边要乘以放大系数,较短边可以乘以1.15的系数,长些的边应该乘以1.05的系数,而扭转刚度小时要按大于或等于1.3的系数计算,质量、刚度不对称分布的结构要计入双向水平方向的地震作用扭转影响。

1.2关于质量系数的计算

按侧刚计算时:单塔楼考虑耦联时应大于等于9;复杂结构应大于等于15;N 个塔楼时,振型个数应大于等于N×9。一般较规则的单塔楼结构不考虑耦联时取振型数大于等于3就可,顶部有小塔楼时就大于等于6。振型数取3的倍数且≤3倍层数,振型数与楼层自由度有关,一个刚性楼板层,只有3个自由度。并且在计算时要对质量振型参数进行检查,有效质量系数一定≥90%,因为如果在实际中达不到这个要求,则设计结构的安全性将无法得到保障。

1.3关于结构的位移、周期的计算

规范要求周期比应该控制在大震下扭转振型不靠前的情况,用楼层竖向最大位移来限制层间最大位移,位移比应该取最大和平均位移比值。

1.4关于最小地震剪重比的计算

在规范中强制要求各楼层剪重比不得小于规范给出的标准,如果不满足要求需要检查质量系数,有效的质量系数不够应该增加振型数的计算;有效质量系数得到满足时可能是源于结构设计不合理,因此要合理对结构质量和刚度的分布情况。

1.5关于柱的计算

如果弯矩设计值由水平荷载造成且超过总设计值的75%时,框架柱长度按规范内6.2.20-1和-2公式计算的小值为准。

1.6关于柱配筋方式的选定

如若整体计算则建议使用单偏压方式,而在产生具体结果时再用双偏压进行复核。这是由于单偏压方式是按照规范公式计算的,而双偏压则是用数值积分法计算的。

1.7关于框架结构

要注重计算系数尤其是柱长度;建议采用单偏压配筋;如果是大截面的柱应该设置刚域位于与梁重叠处。

二、混凝土结构设计的质量控制

2.1关于裂纹控制的问题

断裂损伤力学的角度来看,所谓的断裂损伤是广义的外部负载,细观结构的重大变化,所造成的微观缺陷成胚,扩建和汇通,导致宏观经济性能恶化的结构,最终形成的宏观开裂和破坏的结构。因此,混凝土结构的破坏过程实际上是形成于微裂纹的扩展。现代化的混凝土微观研究还表明:微裂纹的扩展源于材料损坏的程度,也是材料损坏的标志,在同一时间,微裂纹也是材料固有的物理特性现状。因此,在钢筋混凝土结构裂缝的存在有其必然性。

2.2关于抗震问题的分析

在两种类型的组件之间分配的地震力,应该考虑不同时段的两种类型的组件有关抗推刚度相对的比值变化。主要结构系统即现在使用的钢-混凝土混合结构在钢架和混凝土剪力墙(内管)系统中,钢筋混凝土内筒为主要抗侧力结构而钢架主要负责重力荷载,担负一个较小的平剪切。由于刚性的钢框架的反推远小于所述内筒上凝固的水平地震工程经验,承担水平剪力在除了钢框架的顶部几层为其15%到20%,中部和下部的都约为10%至15%,相应的楼层剪力,有些项目甚至只有约5%的往复。在结构的弹塑性的阶段,墙体在地震的持续作用下生成裂纹,刚性显着的减少将增加的钢框架的剪切刚度退化。钢框架由于变形,弹性极限的1/400以上的角度,是远远大于约1/3000的钢筋混凝土墙的弹性极限变形角度。水平地震作用小于塑性阶段,但仍有可能承担远远大于弹性阶段的水平地震剪力和倾覆力矩。

因此,为了符合要求,需要调整的部分钢架水平剪力,钢框架混凝土结构层框架柱的抗震要求应不小于比底部的结构剪切的25%或框架部分地震剪力最大值的1.8倍,两个选择较小的,以改善的钢框架的承载能力,并采取措施改善混凝土内筒的延展。

三、混凝土结构设计应注意的问题

3.1结构选型阶段

结构选型阶段时,首先应该注意结构的规则性问题;其次应注意新规则有关规定的变更情况,以免在后期工作产生纰漏。再者要注意结构的超高问题,在抗震规范和高规的结构,总高度都有严格的限制,在更改的新规范中,除了原来的高度限制设定为A级的建筑高度,还增加了结构的建设B级高度,因此必须严格注意,一旦建筑结构高度为B类甚至超过B级高度,设计方法和措施一定会变化很大。最后是要注意嵌固端的设置,因为高层建筑都会带有两层或以上的地下室,嵌入式固定端可以设在地下室的顶板上,或者人防顶板的地方,因此,设计师经常会忽略一些方面,如:设计嵌固侧安装在地板上的端部的刚度比上下限、安装的抗震等级整体一致性、计算结构的嵌固端组、抗震缝和嵌入式固定端位置的协调问题等等,而这些方面忽略任何一个都会为后期设计埋下隐患,产生不可估量的后果。

3.2基础设计阶段

基础设计阶段是应该给与相当重视的方面,因为这个阶段是与后期设计工作直接相关的,它的好坏至关重要,并且是整个项目成本的决定因素,因此这个方面若是产生纰漏一定会带来不可估量的损失。在基础设计中也应注意本地规范的重要性。以《地基基础设计规范》作为国家的标准来看,它具有相当的权威但是却不能明确详细地规定全国各地的各种基础状况,所以当地的基础类型和设计方法的描述和指定更详细和准确,所以在基础设计时,也要大力研究地方性标准或规范,以免更大的影响在整个结构上的设计或后期工作。由于缺乏工程设计的现场调查报告或附近的建筑物调查报告,必须根据调查-设计-施工过程的基础上进行设计,要禁止缺乏调查的过程,若是调查不够详细、全面时,设计人员要通知建设单位进行重新调查或者是额外勘探。不考虑地面变形的影响,有一些混凝土结构设计没有关注地基变形后检查,评级为A或B级的结构设计应按照有关规定进行地基的变形情况进行设计,而c级时,应该根据相关规定对地基进行处理,然后变性检验。在对下卧层的地基承载力计算时,要进行深度的修正,修正系数源于土壤。

3.3 框架-剪力墙结构

在框架-剪力墙结构中,较大的交叉楼面横梁与垂直剪力墙单面相交,按照《高规》规定要减少梁的弯矩不良效果,根据剪力墙设置壁柱,暗柱或减少截面的端部截面等等,或者墙的厚度不符合纵向框架梁锚固钢筋的锚固长度的水平边时,应尽可能减少钢筋直径。如果剪力墙结构要将角窗设置于角部时,适当加强窗口部件。角窗处楼板上应该适当进行加厚处理,且通长配筋要双层设置进行加固,或者可以设置斜暗梁或斜向集中加固配筋,斜向钢锚入角窗的边缘上的组件,边缘构件应当适当地加固。

四、结束语

总而言之,混凝土结构的设计是一个循环的长周期,并且具有专业的深度和复杂性。因此,要结合设计中总结出来的经验,不断完善设计理念,以确保整个工程的质量。

参考文献:

[1] 刘峰,李翔.钢筋混凝土结构加固方法的比较[J].中国房地产业,2012,(03).

钢筋调查报告范文第7篇

[关键词]建筑材料;课堂教学;教学方法;教育技术

中图分类号: TU5 文献标识码: A 文章编号:

[作者简介]张瑞,1981,男,河北枣强,石家庄工程技术学校,讲师,理学学士学位,目前主要研究教学方法与教育技术,河北省石家庄市石家庄工程技术学校,050061

[中图分类号]G424[文献标识码]A

课堂教学是整个教学工作的核心,课堂教学效果直接决定着教学的质量。而《建筑材料》作为一门专业基础课有着其自身特点:综合性强、系统性差,涉及知识面广;实践性强、逻辑性差,叙述性内容多,理论计算少;授课时数少,课堂内容多等。如何做好建筑材料的课堂教学,达到学生专业能力的培养目标,现结合笔者的教学工作经验谈几点体会:

努力上好绪论课,增强学生对于课程重要性的认识

好的开始是成功的一半,几年的教学经验告诉我上好绪论课的重要性。尤其对于建筑材料这门课程,往往多数学生仅凭课程名称的主观理解,认为本门课知识结构简单、学科地位无足轻重,这种错误认识是我们在绪论课上首先要解决的问题,通过强化建筑材料在建筑工程施工中的地位、作用和学习该课程的意义,提高学生对于本门课重要性的认识。其次,在绪论课讲授中利用视频、图片及幻灯片等多种形式向学生展示不同时期建材品种、应用范围,使他们能较直观的了解材料的发展史,懂得材料在实际工程中的重要地位,进而加深学生对于学习本门课意义的理解,激发他们的学习兴趣。最后,要向学生讲清本课程的特点,教给他们正确的学习方法,由于基础课的学习模式带来的惯性思维,学生往往机械性记忆,有应付考试的想法,而建筑材料的学习要求灵活掌握建材性质,举一反三的解决实际工程问题,学生必须尽快的掌握正确的学习方法。

绪论课课时有限,不能期望学生完全提高认识,迅速学会学习方法,有待于以后的章节学习中逐步掌握,但是上好绪论课的确能够增强学生对于课程重要性的认识,调动学生学习的积极性。

灵活运用新颖的教学方法,激发学生学习的能动性

建筑材料课理论性质内容居多,传统的“教师讲,学生听;教师写,学生抄”的教学方法使得课程枯燥、学生厌学、教师难教、教学效果差。如何改变这种教学现状,真正提高学生的主观学习能动性,笔者在教学过程中,实践了几种新的教学方法,不但受到了学生的欢迎,而且有效提高了教学质量。

(一)案例教学法

案例教学法是根据课程内容,运用实际工程案例,由教师进行组织、分析和设计,然后让学生参与,在分析案例的过程中开展教学活动,学生通过所给的案例资料进行比较、分析、分类与综合从现象中找到本质,提高学习能力[1]。所选案例应以实际的工程资料为主,可根据教学需要适当的加工改造,编制具有实用性的教学案例,如:豫西水利枢纽工程泄洪道Ⅱ标段,采用原材料为早强型普通硅酸盐水泥,浇筑了28天抗压强度达70Mpa的混凝土50万m3但都出现了一定数量的裂缝,试分析其原因。首先教师通过资料及图片演示,让学生掌握详细的工程资料,学生进行分组讨论,然后各小组组长将讨论结果写在黑板上,组织学生进行相互间的提问辩论,学生就能深入思索所学的理论知识点,分析得出是选用原材料不当所造成的。最后再根据自己所学,更正应选用低热水泥的结论。通过这种案例教学法,学生如临工程现场既调动了学生的学习积极性,又锻炼了学生分析解决问题的能力,有效地提高了教学质量。

(二)项目教学法

项目教学法是师生通过共同实施一个完整的项目工作而进行的教学活动[2]。在项目教学中,学习过程演变为学生个体参与的实践过程,为完成某项任务而进行积极地学习、自主的进行知识建构,理解和把握课程的知识和技能,通过实践过程综合训练学生的专业能力、方法能力和社会能力。现以《建筑材料》课程的“建材调研”为例加以说明:1.项目名称为“北二环装饰城建材产品调查”,目的是了解当前装饰性材料的性质及实际应用情况;2.确定任务后,全班分为8个调研小组,组长考核,每组列出详细的调查计划内容包括:前期的资料准备、调查的项目名称、具体的调查对象及小组分工、调查报告的书写及成果展示、总体考核等。由各小组负责人课堂负责汇报;3.实践调查过程安排在课余时间,学生到装饰城现场实地调查搜集材料的名称、产地、原料、工艺、技术指标、规格尺寸、装饰性及应用等。4.按照调查报告的项目形式填写内容,完成调查报告的撰写。5.调查报告的分析与评价:由各小组负责人在规定时间内完成调查过程及调查报告的汇报工作,最后由教师对于组织过程、完成情况及成果展示三个环节进行总体分析与评价。其中1、2、5三步骤在课堂完成,3、4在课余时间完成,整个“情境”教学过程由教师与学生共同完成,且以学生为主。这种教学方法充分调动了学生的学习能动性,在收到了良好的教学效果的同时也获得了学生的欢迎。

三、创新展示多种教育技术,提高学生的学习兴趣

(一)课堂实物演示

建筑材料本身就是有形有色的实体,如果单纯的靠讲授某种建材的特点、性质及应用,学生只能凭想象去理解,知识抽象难于形成永久记忆,同时也极大的削弱了学生的学习兴趣。相反如果把建材实物带到课堂上,学生通过多感官接受知识点,不但印象深刻而且能显著提高学生的课堂学习兴趣,变被动为主动,获得理想的教学效果。

(二)现代多媒体技术应用

多媒体技术是结合文字、图片、声音、动画及视频等多种媒体信息的现代教育技术[3]。目前大部分学校已经配置了多媒体设备,充分利用多媒体技术可以极大地丰富课堂教学内容,提高学生学习兴趣。传统的板书教学以教师为中心,无法吸引学生注意力,很难激发学生的学习积极性,而如果采用多媒体技术可以通过图片、视频等多角度展示讲解内容,能够引起学生的好奇心,提高主观学习的能动性,取得事半功倍的教学效果。如在讲解各种钢筋、钢丝及型钢的区别时,通过图片展示学生能够迅速地形成感官认知,再通过视频演示它们在工程中的实际应用,学生就能准确的掌握他们的应用。多媒体教学为课堂授课带来了便利,与传统教学相比有着无可比拟的优越性[4](见表1),在日常教学活动中应充分加以利用。

表1多媒体教学的优越性

教学手段 传统教学手段 多媒体教学

教学方法 “一面黑板、一张嘴、一本教材、一支粉笔”的单一教学法 基于文字、图形、图像、动画、录像等多元素、多方位教学方法

教学效果 课堂内容多、枯燥、不生动,且学生不易接受教师所讲授的内容、学习效率不高 课堂内容丰富多彩,可以吸引学生的注意力,学生自主学习,从而提高学习效率,加快学习速度

教学模式 以教师为主的教学模式 以学生为主的教学模式

学生学习的状态 学生处于被动学习状态 学生处于主动学习状态

认真准备实验,发挥其在教学中的作用

建筑材料课程本身含有很多的实验,充分的将实验与课堂教学良好结合,一方面能够丰富教学手段,使学生迅速准确的掌握理论知识,另一方面也是对学生进行基本实践能力的训练。

从培养学生专业性技能的角度出发,教师授课应尽量与工程实践相结合,精心设计准备,真正做到实验与课堂教学的完美统一,是学生通过实验不仅能检验已学到的理论知识,还能培养自身分析问题、解决问题的专业技能。

五、导入材料科学最新研究,拓宽学生知识面

建材行业发展迅速,尤其是一些新型建筑材料从出现到应用时间很短。这就要求我们在课堂教学中必须适当的增加当今建材行业的新研究、新成果,例如新的墙体材料、保温隔热材料新型混凝土、绿色建材等。这样做不仅能拓宽学生知识面,为将来从事建筑行业打好基础,同时对于培养学生创新进取意识,激励学生去不断了解建筑材料发展趋势,增强对于建筑材料行业的热爱都有着十分重要的意义。

课堂教学是桥梁纽带,联系着教师与学生这两大主体;课堂教学也是平台载体,承载着知识传授这项活动的展开。无论哪种课堂教学方法的应用,我们的目的都是让教育对象——学生变被动学习为主动参与,保证教学过程和教学效果,真正提高教育质量。总之,课堂教学方法有很多,适合自己、适应学生才是最重要的,我想不管哪种方法都需要我们去精心设计、认真付出。以上是笔者的一些课堂教学体会,期待着向更多老师探讨学习。

参考文献:

胡志红.项目教学法在力学专业实践教学中的应用[J].辽宁工学院报,2004,(10):116.

钢筋调查报告范文第8篇

关键词:岩土锚固;锚固技术;失效因子

中图分类号: C35 文献标识码: A

随着我国经济社会的快速发展,岩土锚固技术已经逐渐成为建筑工程中很重要的一个部分。之所以这样,是因为首先其自身具有很多的优点,主要体现在:岩土锚其自身具有主动受力的机制,而且能够充分调动岩土体的自稳能力。除此之外,还具有使用灵活、抗滑性能强等等优点。其次, 改革开放三十多年来,我国的基础设施建设不断完善,各个大型的工程项目雨后春笋般的兴建起来,但是 伴随着基础设施建设不断完善的同时,由于我国地质条件较为复杂,岩土问题广泛存在于各个地方,因此也促使了岩土锚固技术的发展。

一、对于一些失败岩土锚固工程案例的分析

(一)柏林煤矿的滑坡治理工程

1、工程概况

柏林煤矿滑坡治理工程属于较为典型的失败的岩土锚固工程,其滑坡治理是预应力锚索抗滑桩这一技术手段。但是,经过三年多的治理,煤矿的整体结构遭到破坏,因此,需要对之前采用的技术手段进行重新的考量。最终经过各方专家的论证,该项治理工程被确定为一项因重大勘察失误而导致失败的治理工程。

2、对该项工程的评价

针对该项失败的治理工程,其调查报告已经形成。该调查报告对于该项工程失败做了定性。该报告认为,该项工程无论是在滑坡类型和成因以及危险状态判断,包括对于滑坡的定量勘察以及计算等等方面都存在较大的错误。但是笔者通过对该报告进行了较为全面的分析,认为其报告中的一些内容是值得商榷的。

(1)滑坡范围:对于柏林煤矿的滑坡范围,该报告的解释分为两个阶段,第一阶段认为,柏林煤矿的岩窝至老林脚段为滑动体,但是在之后的第二个阶段又认为其处于稳定状态,而且没有考虑其滑坡推力的计算。笔者认为,该篇报告所 提到的这一阶段属于岩崩堆积区。因为其属于岩崩堆积区,因此大量的岩土由于洪水的作用,导致其不断地坍滑,而且逐渐地堆积在整个滑坡后缘的敏感区域,因此导致滑坡的复活、发展以及推力不断增大。因此,对于这一区域,不管是在对于其推力的计算还是治理上,都应该给予充分的重视,但是该篇报告所得出的结论却与此相反。

(2)滑动面位置: 笔者人文:该篇报告对于滑动面的分析基本上是正确的。尤其是其对于滑动面滑坡滑动机理以及力学关系,分析都比较准确。但是需要注意到:该篇报告在对于滑动面位置进行具体分析时,认为滑动面产生于粘土层之中,而且其在招待所的围墙外面剪出,因而划分出了一个不合理的反翅滑动面。更为重要的是,其最后指出滑动面下段“近似稳定”笔者认为,这一分析不够准确,甚至存在着一些错误。

(3)滑动面形状以及深度: 在实际的滑动工程施工中,滑动面形状以及深度是工程设计的重要依据。该篇调查报告认为该滑动面的反翅处深度为6. 8m,但是经过分析,实际深度应9. 8m。由于报告中所得出的结论与实际情况存在较大的出入,因此这种误差会给整个抗滑工程带来很大的影响,甚至会给抗滑工程造成成倍的误差。

(4) 计算参数: 值得注意的是,该篇报告由于并未作有关残余强度方面的实验,因此其提供的参数仅仅只能被划分为经验参数,对于实际工作来说,只能提供参考;除此之外,该篇报告结论中所得出的关于主轴推力计算表的数值存在误差,而且其所得出的有关主轴断面的比例尺不符合相关要求, 因此想要用作推力复核计算是比较困难的。

3、重新设计

针对柏林煤矿的滑坡治理工程,想要做到有效正确的治理,首先对于其滑坡类型、成因以及发育阶段要有一个正确的认识。简而言之,就是在实际的工作中要做到对于滑坡周界,滑动面的性状以及计算参数要有一个正确的认识。为了促进整个设计的安全性与可靠性,笔者在对原有调查报告较为详细准确分析的基础上, 结合其他相关资料, 从而形成以下看法:

(1)从柏林煤矿的岩窝一直到老林脚,其整个的堆积物是以坍塌的形式而发生破坏,随着时间的推移,其堆积长度已经超过了最初的150 m, 由于目前已经坍滑了将近110 m, 而且这些坍塌的物体由于洪水的作用,都被冲到了位于整个滑坡后缘的部分,根据对目前资料的分析可知,整个后缘部分的滑体已经平均增高了2. 0 m,随着其高度的增高,其推力也由150T增加为230T。笔者认为,由于目前该段坍塌体还没有形成实际上的滑坡,因此可以通过实施边坡工程,来进行支挡, 从而增加其安全系数。

(2)从柏林煤矿的老林脚一直到简塘河沟,,其属于一个完整的粘土滑坡, 因为两个岩层的交界面会产生滑坡面。对于这个滑坡面来说,其滑体厚度不完全相同,其中矿车道处的滑体厚度约为10m,而且整个滑体其上部属于农田,滑体粘土目前来说已经基本处于饱和状态,考虑到该处地区部分属于矿车道,因此需要对其进行保护,笔者认为,应该设计一道抗滑工程来对该段滑坡面进行保护。

(3)虽然滑坡出口的位置不尽相同,但是其有一个共同的特点,那就是必然处在整个滑舌部位强度的软弱面上,由于该处滑体自身处于塑性状态, 而且滑体呈现推移式,因此整个滑体的变形在翻沙厂附近表现的较大,而且对于该处滑坡来说,其显著的特点是下部的变形小而且滞后,只有当等到滑坡完全发育, 其剪出口的变形才会明显。考虑到该处附近有进矿公路以及简槽河,因此,笔者认为该段滑坡应该为其设置一道支挡的结构,从而防止堵塞。而且由于有阻抗段的作用, 整体施工也更加易于进行。

(二)陈列馆滑坡治理工程

1、工程概况

某陈列馆位于某大桥南桥头的古滑体上,由于施工需要,该大桥南桥头的桥台部位需要进行施工开挖,因此需要对公路修建切坡,由于这一系列工程,导致原本的古滑坡问题再一次地出现。由于整个工程设计不当,导致抗滑能力不足,进而影响了整个施工进度。甚至导致了整个抗滑结构在该地区雨季到来之前还没有完工,由于原本的古滑坡出现大面积的复活,因此不得不对整个陈列馆进行重新选址,因而造成了很大的经济损失以及人工浪费。笔者认为,造成这一系列后果的主要原因在于对预应力锚索抗滑桩的设计不当。

2、滑坡的成因以及机理

首先对于该陈列馆的位置进行分析,该所陈列馆拟建于某大桥南桥头的古滑体上。由于该处古滑体长度较长(纵长约为200m), 宽度约为500m。而且特殊之处在于其滑动面位于堆积物和基岩之间的接触面上,整个滑体厚度约为15~21m,属于堆积层滑坡中较厚的滑坡。笔者认为,从该滑坡所处地区的地质地貌、岩性以及地形进行分析,该古滑坡最初是在坡脚的100m范围之内形成,随着时间的推移,逐步向外扩展,而且在扩展的过程中,由于其滑坡面前部逐渐变缓,从而在一定程度上形成了有效的阻抗段,因而整个滑坡逐渐地趋于稳定。但是,笔者认为,这种稳定状态并不是无条件的、绝对的。而是一种特殊的极限状态,其保持稳定的基本条件如下:

(1)对于该滑坡来说,想要保持稳定,就要要求主滑段堆积物不能大量增加。

(2)想要使整个滑坡保持稳定,那么阻抗段就不能被大面积的削弱。

(3)想要保持滑面稳定,还需要保证滑动面不能被雨水侵入。

3、滑坡治理工程设计失败的原因

由于陈列馆建设的需要,当施工位置到达大桥南桥头引道时,由于要对阻抗段进行路基的开挖,因此一定程度上来说,破坏整个古滑坡维持稳定的条件,因而导致了主滑段出现滑动,即古滑坡出现局部的复活。对于该滑坡的治理,目前的工程设计同样是采用了预应力锚索抗滑桩,但是笔者认为,之所以该项工程出现失败,主要是由于其预应力锚索抗滑桩的设计不当。该项抗滑工程,预应力锚索抗滑桩的基本技术参数是: 桩径1000mm、桩间距5m, 锚索采用的是600kN级的预应力锚索。然而,经过验算,该段古滑坡下滑力能够达到1398kN/ m,该项工程采所用的一排预应力锚索抗滑桩以及其附属的桩基础重力式挡墙其承受力根本不足以抵挡滑坡的下滑力。

(三)武警医院后边坡治理工程

1、工程概况

我国南方某城市的武警医院其后边坡出现塌滑,因此采用预应力锚索抗滑桩板墙技术手段来进行治理。

2、事故过程

整体施工从下到上逐步进行,对两级预应力锚索抗滑桩板墙分别进行施工。先进行第一级的预应力锚索抗滑桩板墙的施工,然后进行第二级预应力锚索抗滑桩板墙的施工。

当整体施工进度达到第一级板墙完工后,执行该项治理工程的施工单位处于加快施工进度的考虑,在对第二级板墙进行施工时,调整了整个板墙的施工次序

但是,正是因为这一次不当的施工次序调整,造成了整个滑坡治理工程的失败,也造成了很大的损失。主要表现在当时的实际施工过程中,对挡墙实行填土工作,填土仅仅不到挡墙高度的三分之二时,第二级的预应力锚索抗滑桩板墙就倾覆倒塌了。

3、原因分析

笔者认为,之所以出现挡墙坍塌,主要原因在于回填土的顺序问题。简而言之,作为一项抗滑技术,预应力锚索抗滑桩板墙其本质上来说是一种轻型的支挡结构。其具有这样的特点:当挂锚之前, 其整体呈现的是一种大悬臂的轻型结构,重点在于其轻型的特质上,由于其本身是一种轻型的结构,所以抗滑的能力相当小。也就决定了其填土的顺序,即挂锚之前是不能回填土的。该项滑坡面治理工程的失败之处就在于此。正是由于在实际的操作中,没有注意到这一关键问题,才导致了因为所回填土的压力促使了抗滑桩板墙的倾覆倒塌。因此,在实际的工作过程中,要特别注意回填土的顺序问题。

(四)某小区道路挡墙

1、工程概况

某小区道路为了抗滑,采用了预应力锚索抗滑桩板墙。其预应力锚索抗滑桩板墙的设计参数为:500mm钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩间距为2m, 其嵌固的深度大于5m,预应力锚索为600kN级,孔径130mm,13mm镀锌钢绞线以及长度为6m的中风化岩层内锚固段,还包括厚度为16cm的钢筋混凝土挡土板等等。

2、事故分析

该抗滑挡墙1993年6月竣工,其竣工投入后使用情况正常。事故原因在于工程投入使用之后的1997年3月,主要原因是,当地的地产开发商在对挡墙前趾的土地进行开发的时候,没有严格按照设计方案中要求的开挖面来进行开挖, 盲目施工,由于盲目的施工,导致实际的开挖面要比设计方案要求的开挖面深达3m之多,从而导致抗滑桩板墙剪断,引起事故的发生。

二、常见岩土锚固工程的失效因子

由于篇幅有限,本文仅以以上所述的4个岩土锚固工程的失败案例,作为原型,进而阐述岩土锚固工程的失效因子。由于我国国土面积广大,人口众多,而且随着近年来岩土锚固工程的不断应用,因此在实践中,有关岩土锚固工程的案例远远不止这些,由于篇幅关系,在此不一一列举。

通过对以往岩土锚固工程失败案例的分析,笔者得出以下结论:导致岩土锚固工程失败的原因众多,而且往往都不是单一的原因导致了工程的失败。而且众多原因之间还存在着错综复杂的关系。本文通过对以往一些岩土锚固工程失效因子的总结,列出以下表格,希望能够简要地涵盖一些岩土锚固工程失效的原因。(见表1)

工程阶段

失效因子

典型特征

勘查 灾害性质判断失误 滑坡与边坡的区别

灾害范围 滑体厚度定量不准确 滑动面与破裂面

岩土体力学指标 值的确定

设计 下滑力计算 滑体厚度几何参数

结构型式选择及结构计算失误 点锚

锚固设计 锚索类型锚固地层

施工 材料 锚具防腐材料

机具 成孔 灌浆 张拉设备

施工工艺 施工次序 填料及施工方法

施工管理 工程质量低劣 偷工减料

运营 维护 维修不当 检测外锚具的防护

临近土地开发环境条件恶化 乱填 乱挖

不可抗力 战争超过设防烈度的地震

表1 岩土锚固工程失效因子

结束语:

表1简要列出了几大能够导致岩土锚固工程失效的原因,主要是从勘察、设计、施工、运营四个工程阶段来说明可能导致岩土锚固工程失效的原因,所有的失效因子都是建立在对以往事故的分析总结上面,具有一定的借鉴意义和指导作用。

在实际的工作中,为了避免发生岩土锚固工程事故,笔者需要各方密切配合,政府有关部门、建筑行业协会以及岩土锚固工程界三方缺一不可,而且三方应该做到协同负责。

首先三方应该建立严格的岩土锚固工程施工的单位准入制度。

其次要深入地开展有关岩土锚固技术的研究,集中力量解决诸如岩土工程勘探、锚固材料、以及材料的防腐处理、岩土锚固机具设备、整体施工工艺等施工问题,还包括质量检测、安全评价、修复技术等竣工后的工程检验问题。从而做到整体提升我国岩土锚固工程的技术水平。

而且,要重视有关岩土锚固工程知识的普及工作,要做到让施工单位真正地掌握岩土锚固的相关理论。

参考文献:

[1] 程良奎. 岩土锚固研究与新进展[J]. 岩石力学与工程学报,2005.

[2] 程良奎,范景伦,韩军,等. 岩土锚固[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003.

[3] 程良奎,韩军. 单孔复合锚固法的理论和实践[J]. 工业建筑,2001.

钢筋调查报告范文第9篇

关键词:建设工程 监理 质量 方法

1、质量控制的过程

项目工程是一个完整的系统,而工程项目的质量控制,则是沿着这一系列工程开展进行的。工程开工前后,监理工程师要严格制定质量控制计划或标准,进行质量控制和检验。此外,项目工程还要以单元工程为基础,对工序控制手段进行程序化管理,通过对工程隐蔽部位及关键工序的监理、监督和管理,完成工程质量的监督和管理工作。

2、质量控制的原则和标准

2.1 质量至上原则

建筑作为人类活动的成果,其质量直接影响着人民群众的生命财产安全。所以施工项目单位和监理人员要树立高度的责任感和使命感,把用户利益放在第一位,坚持“质量至上”的原则进行项目工程质量的控制,采取全面的检测、监控手段为建筑工程安全生产提供有力保证。

2.2 重视人的积极作用

人是改造客观世界的主要力量,人的主观能动性是促进世界前进和发展的原动力,建筑工程的质量与人有着直接的关系。因此,在施工项目中,一定要重视人的积极作用,积极调动工程劳动者、参与者的积极性、创造性,让他们自己在责任感和主人翁精神的驱使下,深化对工程质量重要性的认识,全面提高自己的劳动能力和工作技能。

2.3 实事求是的工作原则

工程数据是进行质量控制的基础,质量标准是实施产品评价的依据。工程监理质量是否合格,必须在客观事实的基础上,依照严格的检查手段,通过监测数据得出最终结论。

2.4 高尚的职业操守

工程质量管理人员的素质和能力直接影响着监理工作的质量。各级管理人员在工作中要树立实事求是、客观公正、谦虚谨慎的工作态度,严格遵守法律法规和行业准则来办事,无论是质量的事前预测、事中控制和事后把关,都要力求做到最好。

3、加强对工程质量监理的控制方法

3.1 对工程质量的事前控制

对于工程质量的事前控制,主要从以下几个方面来着手,一是对相应承包单位的质量保证和质量管理体系进行验证,查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况,督促各级专职质量检查人员的配备,并对其职责与分工进行落实。对于存在承包单位和分包单位的,要对其分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、外地施工企业进行施工许可证等进行审查,对承包单位的主要原材料进行复试,并将复试结果及材料准用证、出厂质量证明等资料随《材料/构配件/设备报验单》进行确认,必要时可会同建设单位到材料厂家进行实地考察。

3.2 对施工质量的事中控制

在工程施工过程中,对于承包单位所供应的材料等需要提供件和设备厂家的资质证明及产品合格证明,进口材料和设备商检证明,并按规定进行复试,监理工程师要对场的构配件和设备承包单位应进行检验、测试,判断合格后,方可确认进场。对于进场的施工设备要进行及时的调试对需要定期检定的设备(如仪器、磅秤等)承包单位应有检定证明,监理工程师应对设备的规格、型号进行审查并汇报。

3.3 对施工质量的事后控制

对于施工中的隐蔽工程的验收,要结合隐蔽工程的相关规定,进行自检,自检合格后由监理工程师对其进行现场检查和审核,对于不合格的隐蔽工程,要结合工程不合格制度,由承包单位进行整改落实,并需要对其进行复核后,方可准许进行下一道工序。同时,对于分项工程的验收,也需要监理工程师结合报验资料,通过与建设单位、设计单位以及质检部门等进行现场抽检,并由监理工程师对分项工程签发质量等级,符合等级要求的分项工程才能给与验收合格。

3.4 对于工程建设中的质量问题和质量事故处理

监理工程师对施工中的质量问题除去在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外,可针对质量问题的严重程度分别处理。对可以通过返修弥补的质量缺陷,应责成承包单位先写出质量问题调查报告,提出处理方案,监理工程师审核后(必要时经建设单位和设计单位认可),批复承包单位处理,处理结果应重新进行验收。对需要返工处理或加固补强的质量问题,除应责成承包单位先写出质量问题调查报告,提出处理意见外,监理部总监理工程师应签发《工程部分暂停指令》,再与建设单位和设计单位研究,经设计单位提出处理方案,批复承包单位处理,处理结果应重新进行验收。监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。施工中发现的质量事故,承包单位应按有关规定上报处理,监理部总监理工程师应书面报告建设单位,监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。

4、加强对工程质量监理控制的控制点分析

4.1 对工程质量监理控制点分析

在对工程项目施工的全过程进行质量控制时,必须要以质量预控作为监理重点,如加强对工程项目中的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,同时在质量保证体系落实上,严格执行材料试验制度和设备检验制度,并对施工工序质量不合格的现象不予验收。表1 为旋挖钻孔灌注桩施工过程中的质量控制点一览表。

表1 质量控制见证点和停止点设置一览表

序号 分部、分项工程 质量控制点 备注

1 工程测量 * 测量交接桩、测量控制桩及水准点的复核、导线网复核、水准点复核、* 施工测量放样,桩孔、基础测量复核 前面加“*”号

为质量停止点

2 旋挖孔桩基础 * 测量放线(桩心位置、标高)、桩孔尺寸、垂直度、钢筋(含焊接)水泥等材料检验、钢筋混凝土护壁、* 桩基嵌岩深度、* 预埋件、* 钢筋笼检查、桩身检测试验

3 模板工程 模板方案、模板制做、安装、校模、预留孔洞尺寸、* 预埋件位置、模板强度及稳定性、模板维护(清理及湿润)

4 钢筋工程 钢筋检验、焊接件检验、钢筋绑扎(焊接)、下放钢筋笼(或骨架)、钢筋保护层厚度

5 混凝土(含水下混凝土)浇注 支模、校模、* 预埋件、* 钢筋绑扎和焊接、*混凝土浇注、拆模、测量复核

6 预埋件安装 种类、数量、* 预埋位置、技术要求、检查复核、* 功能试验

4.2 加强对工序质量等级的分级控制

为了切实执行工程建设“质量第一”的主导思想,结合工程监理实际,将监理范围内的施工监理项目进行按工序划分,并对工序要求实行不同等级的控制。比如结合监理规划要求,及时纠正违规操作,采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量,对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理,严格执行现场有见证取样和送检制度,全面消除质量隐患。

4.3 提升监理质量控制的方法

4.3.1 审核相关技术文件

对有关报表、技术文件、报告的审核,是提高工程项目质量控制的主要手段。如对施工分包单位技术资质证明文件、开工报告、施工方案和施工组织设计的审核,可以为工程质量提供可靠的技术保障。

4.3.2 严格进行现场检测

现场检查的内容:开工前检查,可以检查是否具备开工条件,保证工程质量;工序交接检查,组织专职人员对重要的工序在自检、互检,并进行工序交接检查;隐蔽工程检查,隐蔽工程均应检查认证后方能掩盖;停工后复工前的检查,因质量或其他原因停工后需复工时,必须检查认可后方能复工;分项、分部工程完工检测,应经检查认可、签署验收后,才能进行下一步施工;成品保护检查,检查成品有无保护措施或措施是否可靠。

5、总结

钢筋调查报告范文第10篇

前言

又是农历元宵,又见烟花烂漫。

去年此夜,位处北京CBD核心区的中央电视台新台址园区(下称央视新址),因燃放烟花引发北配楼起火。持续近六个小时的火灾,造成北配楼面目全非,一死八伤(参见《财经》2009年第4期“追问央视新址大火”)。

不久,21名火灾事故责任人相继被查;同年5月,61岁的时任中央电视台台长赵化勇(副部级)因此引咎去职――已超龄任职的他,原计划在当年国庆央视乔迁新址后离休。

央视大火周年祭第二天,2010年2月10日,新华社援引国务院批复的央视大火调查处理结果称,这是一起典型的责任事故,造成直接经济损失16383万元,共有71名事故责任人受到追究,央视新址办被罚款300万元。

问责名单,包括原央视副总工程师、新址办主任徐威在内的44人,被移交法办;另有27人受党纪政纪处分,其中已卸任的赵化勇被处以行政降级、党内严重警告,央视副台长李晓明则被行政撤职、撤销党内职务。赵、李曾分别担任央视新址建设工程业主委员会主任和常务副主任。

适逢虎年新春,上述调查通报引起民众对真相的进一步关注。

一年前的元宵大火,给这家中国最大的电视机构带来意外劫难,数千“公民记者”获得竞相演练的机会。一年间,相关内幕云遮雾罩,着火大楼存废悬疑。公之于众的530余字事故处理结果,对火灾发生的详尽原因、相关人员对应的责任、失火大楼安全评估等未予详述。随着调查深入,更全面的信息应适时公开。

目前,失火大楼已启动修复程序以便重新使用。《财经》记者近期两次进入失火大楼,目睹一片沉寂景象。失火大楼的修复成本与技术难度,并不乐观。

据新华社报道,刑事审判已于春节之后启幕,包括徐威在内的首批21名责任人,已被公诉至北京市第二中级人民法院;而在事故中负有监管责任的北京市建委、市质监局等五名官员,或将于北京市朝阳区法院受审。迄今为止,他们分别被控一宗罪,前者涉嫌危险物品肇事罪,后者或以罪被诉。

这意味着,的央视新址工程经济问题,或在央视大火案的刑事审判中暂被搁置。而《财经》记者历时一年调查,逐步发现暗通款曲的利益关联通道有多个线条指向一位富豪。在被调查组认定的16383万元的直接经济损失面前,围绕这条通道展开的利益纠缠不应被遗漏。

上篇:公诉央视大火案

黑色的北配楼如同一个火箭发射塔,在历经火炼后,通体不见原来神采。

它矗立于北京东三环主路东侧,CBD腹地。它所在的央视新址园区于2005年4月开工,总建筑面积59.95万平方米,由西南侧的CCTV主楼、西北侧的电视文化中心(北配楼)、东北角的能源服务中心组成。

与主楼比肩而立的北配楼,失火之前像一个时尚女郎,腰系“长裙”――底部裙楼由伞状顶棚拼结,自西往东分别排列着录音棚、剧场、影院和展览四大功能区;外披“风衣”――通体玻璃幕墙将主楼与底部的四功能区裹成一个整体。

相隔一年零一天,有关北配楼大火处理结果赶在虎年春节前四天公布。

2月10日,由八部委完成的调查报告得到国务院批复,认定央视大火为特别重大安全事故,是一起责任事故,过火、过烟面积21333平方米,这占到北配楼建筑面积的三分之一。

失火大楼的损失与存废,是灾情认定和责任追究的关键,前后一年的调查,至此水落石出。

元宵夜失火记

目前的主楼与北配楼,对外仍处于封锁状态。去年火灾发生当月,北配楼临街立起三个大型的金属支架,这是用于遮挡的广告牌。越过高墙,可见一队队巡逻的保安。进入主楼的地面六层,还被挡板紧紧围裹。

根据检方的公诉以及本刊调查,央视新址大火的发生过程已然清晰。

2009年2月9日,元宵佳节,央视新址办员工收到会餐短信,并称“晚上8点进行焰火表演”。据国务院通报,时任央视新址办主任徐威“未报请上级主管部门”,在央视新址施工区内燃放烟花系其“擅自决定”。

当日,北京大新恒太传媒公司总经理沙鹏受徐威委托联系烟花事宜,与清华同方政务系统科技公司副总经理李小华、浏阳市三湘烟花制造公司(下称三湘公司)股东刘发国等共同决定,由三湘公司提供916枚礼花弹、80个组合礼花、516个单发花束及19组架子烟花等。

烟花的押运者,系浏阳三和物流公司法定代表人唐智勇及其员工,经河北永清县供销社经理刘桂兰提供的转运仓库,再由宋哲元等三人运抵进京。

元宵节当晚,央视新址办实际到场200多人,会餐第一项是包饺子比赛,门票每张19.9元,多数人是冲着号称耗资100万元的焰火表演而来。

是夜8时许会餐结束,上述人员汇集在主楼、北配楼之间的空地看烟花。酷爱放烟花的徐威没有亲自点燃巨型花炮,而是将燃放人员为他准备的火炬形点火器交给新址办副主任王世荣,由王世荣点燃烟花。一旁有四台摄像机跟踪拍摄燃放过程。

随后,礼花烟火落至北配楼顶部,引燃屋顶的可燃材料并导致火灾。《财经》记者当夜在现场看到,北配楼北面、西面大火熊熊,黑烟腾起,一度遮住了当空满月。毗邻央视新址的600余户居民被紧急疏散,分散于十多家宾馆过夜。一起公共事件由此举国瞩目。

当晚大火未灭,作为主要责任人的徐威即在现场被带走。2月12日,徐威等12人因涉嫌危险物品肇事罪被刑事拘留。此后被调查的人数陆续攀升,一度增至23人。

徐威供职央视近20年,长期担任技术人员,2000年12月起任技术管理办主任。一个上百亿元的建设工程为何让一名技术负责人牵头?被披露的背景之一是,徐威与其大学校友、央视副台长李晓明关系密切。李晓明在此轮问责中被撤销党政职务,但截至2月26日,他还列于央视网介绍台领导的名单中。

因盲从上级指令,央视还有多人被查。其中,新址办综合业务处副处长邓炯慧受徐威指派,负责元宵活动的筹办;北京央视国金工程管理有限公司安保主管戴剑霄受邓炯慧指令,落实活动当晚的防火;新址办工程处副处长胡德斌奉命通知承建方协助燃放;新址办技术处副处长耿晓卫参与确定燃放地点等。

央视国金工程管理有限公司副总经理兼总工程师高宏,虽未具体参与筹备和燃放过程,但身为新址办下设的安全生产监督组组长,因未对燃放烟花一事加以阻止,也被列为危险物品肇事犯罪嫌疑人。

作为施工方的中国建筑工程总公司(下称中建公司)和北京城建集团员工,在接到央视新址办通知后安排了相应的消防与保安。其中承建主楼的中建公司人员,提供了架子管,协助安装燃放架,当晚烟花运输进入现场系从中建公司负责的A标段大门进入。案发后,两建筑公司多名管理者被查。

据《财经》记者了解,央视大火案由两级检察院侦查,其中火灾事故肇事侦查为北京市检察院第二分院,渎职侦查由朝阳区检察院反渎职侦查局负责。

火灾肇事案首批被诉的21人中,央视员工占7人。徐威的律师高子程告诉《财经》记者,据其所知,目前针对徐威的指控不涉及经济问题。此次21人均被控危险物品肇事罪,《刑法》规定触犯该罪最高量刑可为七年。

此前,该案经2009年10月、12月两度退回补充侦查后,检方仍提出退侦。不过,这被认为是大火起因与损失未有定论,不利于公诉与量刑。故而,过去一年里,政法机关与公众均在等待调查组的报告。

工程质量之祸

在肇事失火之后,央视新址工程的质量隐患亦被认为是大火蔓延的“帮凶”。据国务院通报,央视大火发生四大原因之一,包括“有关施工单位大量使用不合格保温板”。

来自朝阳区检察院的消息称,有关渎职犯罪的侦查已经结束,检方将向法院提讼。包括北京市建委、北京质监局、北京市公安局消防局等五名监管官员,在央视新址装修工程监管中涉嫌渎职,导致北配楼幕墙选取的装修材料防火标准低于国家标准的B级,而是不达标的C级。

幕墙防火材料的不达标,是导致央视大火发生、短时间内蔓延全楼的因素之一。

火灾后第四天,央视内部会议的调查结论称,大楼保温层材料燃烧后过火极快,瞬间从北配楼顶部蔓延到整个大楼,通报称这次火灾是新中国成立以来建筑物过火燃烧最快的一例。

防火材料分阻燃、绝燃、不燃等标准,比如,阻燃材料以一定的阻燃时间为标准,阻燃时间不达标即为不合格。北配楼的外墙与屋顶形成连续的折线面,系不易着火的金属幕墙。

曾参与此楼设计的建筑师介绍,大火之所以从顶楼迅速蔓延整个大楼,一方面跟大楼的钢结构在失火后传热,导致多个楼层着火有关;另一方面跟幕墙和内部装修防火材料的阻燃不达标有重要关系。幕墙内层的保温材料成为“帮凶”――通过其传热传火,大火在金属幕墙内侧形成竖向火势延伸的通道。

负责北配楼幕墙装修的广东省中山盛兴幕墙有限公司(下称中山盛兴),此次正在被查之列。

2009年11月,中山盛兴包括副总经理在内的15名员工及大楼外墙装修施工人员被逮捕,涉嫌罪名为工程重大事故罪,即在施工中有“以次充好”及把关不严等行为。大火发生第三天,中山盛兴副总经理冯国敏向《财经》记者证实,该公司正在配合办案部门调查。

按常理推测,防火材料不达标一是疏于管理,二是节省成本。但《财经》记者获知,央视新址幕墙装修花费巨资,材料价格并不便宜。据统计,央视新址工程的建设安装资金总投入已超过刚刚竣工的世界最高建筑、高达88层828米的迪拜塔(造价为15亿美元,约合102亿元人民币)。

今年2月20日在北京市朝阳区法院一审宣判的中山盛兴工程款纠纷案,撕开造价的冰山一角。作为北配楼幕墙施工方的中山盛兴,在2007年1月18日将北配楼防水板设计、供应及安装分包工程分包给了上海精锐金属建筑系统有限公司(下称上海精锐)。

《财经》记者查阅的相关材料显示,上海精锐系央视与中山盛兴通过招标选择的分包单位,合同中标价555万元,但上海精锐只能按另一份“阴阳合同”实际获得约378万元,另外177万余元去向不明。

残楼修复之忧

一年来,失火大楼的现场状况鲜为人知。《财经》记者两次进入北配楼,实地察看火灾状况并拍片取样,邀请多名建筑专家详加解读。

北配楼地下两层,地上主楼30层(其中26层分A、B、C三层)。就整体而言,地下2层停车场及1层至5层的裙楼,没有明显过火痕迹。上楼的电梯尚好,但步梯从1层至30层均被烧黑,狭长的通道已经安装临时照明设备。

北配楼主楼为五星级酒店,结构分南北两翼(即南北酒店)。两者之间在东侧由剪力墙筒体连成一体,形成“连续中庭”(建筑空间处理手法,即在建筑内部实现上下贯通以改善采光、通透效果),西侧设巨型交叉支撑。

一路上楼,可见部分楼层因过火而存在漏水现象,渗水在冬天结成冰柱。

5层至26层为酒店,除北侧客房基本幸免,东、南侧的客房火毁严重,内部装饰与施工设备多被大火吞没。其中15层南角一间客房,隔墙被烧得只剩钢筋,卫浴高温搪瓷和不锈钢设施已变形,一些钢结构熔化后凝固成流状。

自15层往上,过火面积及焚烧程度愈发严重,墙面因大火烧过而外壳脱落,一些地方被烧掉墙体,钢筋熔断。

从26层俯视大火焚烧后的中庭,一片萧条,玻璃幕墙多破损熏黑,钢结构多处熔断将坠。借西面幕墙透光,可见10层至20层的酒店回廊焚毁严重,不少地方已被大火烧穿装饰材料和墙体,只剩钢筋结构。

27层的空中餐厅,内部隔墙几乎被焚尽,仅剩一些主体钢结构;南面的双层钢化隔热玻璃融化。在这些楼层中,主体结构和承重墙上能看到取样进行压力测试留下的钻孔。

28层至29层为设备层,过火并不严重。站在顶楼平台上,顶棚大部分地方被烧毁,部分钢筋断裂下沉,不少钢筋熔化变形,断裂的金属在风声中“哐哐当当”。据介绍,这是最早的着火点,置身其中如处残破的空中楼阁。

火灾后第四天,2009年2月13日,央视召开内部会议通报称,北配楼具有表皮过火的特点。初步判断,大楼主体结构没有受到严重影响,挂幕墙的金属网架整体也基本完好,钢筋混凝土结构没有受到损伤,承载屋顶的桁架没有发生明显变形,但个别部位需要修补。

通报称,专家建议采取剥除“外衣”局部修复的方式维修该楼,估计年内能修复完成。

但央视通报的勘察结论并未获得建设、消防、安监等部门的进一步认同。一年已过,北配楼亦未如央视通报所说修复完毕。

2009年7月17日,安监总局新闻发言人黄毅在接受《财经》记者采访时称,央视北配楼“完全拆掉的可能性不大”。五个月后,黄毅再次证实过火大楼将修复使用。

据介绍,北配楼“过火”面(斜面屋顶)将拆除50%以上的钢结构,内部装修会拆除一部分、保留一部分,但大楼具体修复方案未见通报。

多名建筑专家查阅实拍照片后告诉《财经》记者,修复的难点在于“外衣”――即幕墙及其联结混凝土的金属网架。一旦拆除,新的金属网架与混凝土的联结点是焊接还是重新打孔?其安全性有待严格论证。

一名受央视邀请到现场勘察的建筑专家表示,六个小时的高温燃烧后,建筑的安全隐患很大。作为全球瞩目的中国标志性建筑,加之处于华北地震带和北京中央商务区,未来修复过程中不容许再发生任何意外。

直接损失:从9500万至1.6亿元

根据国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》第29条:事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60日。

央视大火的事故调查费时较长,调查结论公布时间突破《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的上限。

尽管责任人在火灾发生后被控制,但针对央视火灾的调查,相关部门和专业机构低调而谨慎。民众则通过网络等方式对大火真相追踪关注,2009年全国“两会”期间,部分代表委员对央视大火的追问,亦引人注目。

火灾两个月后,2009年4月初,国务院常务会议研究决定,由监察部、安监总局、审计署、公安部、住房和城乡建设部、广电总局等八部门组成联合调查组,进驻央视,对事故展开调查。

2009年7月17日,黄毅接受《财经》记者采访时表示,失火大楼的检测和事故调查已做完,但“有些部门还有不同看法,目前正在研究”。黄毅表示,调查结论将会在近期公布,“不会超过下个月”,亦即2009年8月。

同年12月19日,黄毅再次对媒体表示调查报告已经完成,等批复后将于近期公布,最终公布则是两个多月后。

央视作为当事方,在2009年3月曾递交火灾损失报告,单方面认定新址大火损失约9500万元,其中还包括检测费用约500万左右。不过,消防部门率先否决了该报告,并要求央视提供进一步的详细合同和发票。

据熟知情况的央视员工介绍,北配楼2008年底的资产核定为30亿元。大楼着火燃烧六个小时,损失如何评估,恐需细究,调查费时较长,或与此有关。

根据有关安全事故分级的规定,造成1亿元以上直接经济损失的事故,构成特别重大事故。这成为认定央视大火性质及问责的关键。

作为主管领导的赵化勇,在离休十个月后被降为局级。

下篇:追查新址工程账

北京市海淀区甘家口中建大厦B座七楼,一间数十平方米的办公室门外挂着“北京市大新恒太影视传媒科技发展有限公司”(下称大新恒太),门边的板报上斜斜地写着“新年快乐”四个字。

一年前,大新恒太在中建大厦A座八楼拥有整层办公区。由北京央视国金工程管理有限公司(下称央视国金)全资成立的大新恒太,徐威为首任法定代表人。大新恒太刚成立即转身“私有化”,并通过承揽央视和新址办多项业务迅速扩张。该公司首任董事长徐威、后任董事长沙鹏在央视大火案被抓后,大新恒太的业务停摆,办公区域缩小。

大新恒太或是央视新址工程利益关联的一个结点,从央视新址的选址,到央视国金成立,新址的招投标开工建设,运作之手随处可见。追溯这一工程的“财务特区”深处,一名富豪逐步现身。

“代建制”玄机

央视现为国家广电总局下属的副部级事业单位,内设15个中心(室),有职工近万名。最近十年,央视经营业务向公司化、多元化方向发展,但事业单位的垄断优势从未改变。

央视新址建设以公司化模式进行,2001年3月,央视新址办成立,副台长李晓明任法定代表人,副总工程师、技术管理办公室主任徐威则任主任,全权负责该工程的报批与建设。同年12月20日,原国家计委“[2001]2795”号文批复,新址工程项目获准立项,总投资76.66亿元。其中央视自有资金55.17亿元,银行贷款21.49亿元。

2001年9月,央视以协议出让的方式,获得原北京汽车摩托车联合制造公司(下称北汽摩)光华路厂址的土地使用权,地址为朝阳区东三环中路32号。土地转让金共计14.30亿元,按三期分期支付。彼时,包括潘石屹在内报价更高的地产商纷纷铩羽而归。

据原国家计委的文件,央视新址共有三个备选方案:一是在原址扩建,可用地面积约2公顷;二是迁至丰台区六里桥西南,占地面积13.5公顷;三是现在的CBD核心区,占地18.7公顷。扩建方案的土地面积有限,第二方案偏离市区,而CBD方案面临交通、消防等瓶颈,因此有关部门对央视新址选择意见不一。

国家发改委在2004年致国务院的请示公函称,“该场址选择并非最优”,“但鉴于中央电视台已签订了场址转让合同、并向其支付了部分土地转让费等因素,建议同意中央电视台新台址选择‘北汽摩’场址方案。”

央视新址最终选择北汽摩地块,与北京富豪关鑫相关。

关鑫为首都置地有限公司(下称首都置地)实际控制人,据知情者介绍,正是首都置地的介入,在相当程度上促成了央视新址的土地转让及相关批文顺利过关。

2002年3月15日,央视在与北汽摩签署了《厂址转让合同》后,未严格履行正常招投标程序,与首都置地签署建设工程项目管理咨询协议,向后者支付了3000万元咨询费。首都置地其后并未真正参与央视新址工程咨询管理,关鑫事后曾私下称:他为央视获得北汽摩地块运作促成,3000万元实际是对此的酬劳。

同样高企的还有造价咨询费用,央视未经招投标,选择了在当时不完全具备内地造价咨询资格的香港威宁谢公司,成交价为2600万元――国内偏高的造价咨询单位费用通常不超过600万元。根据建设部2000年1月5日的74号令,关于工程造价咨询单位管理办法的相关规定,政府投资、国有投资及政府、国有企业事业单位投资控股的建设工程,应当委托具有相应资质的国内工程造价咨询单位进行造价咨询。

央视新址的设计方案亦是高价,其支付给荷兰大都会建筑事务所(OMA)的设计费高达3.5亿元,达到了最初规划的建设安装投资49亿元的7%左右――国家发改委审批的比例为5%,而一般工程应是3%,且工程越大设计费所占比例越低。

2003年11月,央视与北京国金管理咨询有限公司(下称国金管理)联合成立北京央视国金工程管理有限公司,对央视新址建设实行公司化运作,由徐威任法定代表人。其中央视出资255万元,占注册资本的51%,国金管理占其余49%。

这正是日后为公众所知的“代建制”。即由央视新址办将工程委托给央视国金,后者对项目的可行性研究、勘察、设计、监理、施工等全过程进行管理,并按照建设项目工期和设计要求完成建设任务,直至项目竣工验收后交还央视。

“代建制”的全国试点,始于2004年《国务院关于投资体制改革的决定》,而央视新址工程于2003年即启用“代建制”。知情人士告诉《财经》记者,央视新址建设以行政手段取代市场竞争,未按正常程序选择代建单位,已背离了“代建制”的初衷。

据新址办内部人员介绍,新址办与央视国金难分彼此,新址办许多人在央视国金兼有职务,而徐威集新址办主任、央视国金法定代表人兼董事长于一身,有权将建设资金打入央视国金账户,后者可以管理费等名义支配,外人无权过问。如央视新址办采购和租赁十辆奥迪A6,购有八辆帕萨特及十辆桑塔纳,均由央视国金出账。

央视国金成立之初,即成立了项目管理部和监理部,由其全权确定项目的设计总承包和施工总承包。施工总承包又包括供货、施工两部分。

由于身为“业主”的央视新址办,本身持有“代建人”央视国金51%的股权,实际将代建人的选择权与合约的签订权控制在自己手中,央视国金成了一个公司化的利益关联通道。

三个“国金”

围绕央视新址工程建设始末,可以发现前后三个“国金”公司的影子,而分析三个“国金”公司的股权变化,一条内部人利益关联通道渐显清晰。

国金管理成立于1998年,由12名自然人在怀柔注册,最初名为国金兴业建筑工程管理咨询有限公司,注册资本100万元,是北京市第一家专门从事建设项目全过程管理的企业。2001年国金管理改为现用名,2002年3月27日,与关鑫关联密切的沈柏、孔晓进入国金管理,其中沈柏为关鑫掌控的首都置地有限公司重要成员。

此后的2003年8月,首都置地注资500万元入主孔晓、沈柏控制的国金管理,占国金管理注册资本的50%。同年11月,国金管理即与央视合资成立央视国金,由此介入央视新址建设。

据央视知情人士介绍,央视新址北汽摩地块后,关鑫的首都置地曾试图获得央视新址建设工程的全过程项目管理,但由于首都置地当时不完全具备工程管理资质而未果。

相比首都置地,“国金管理”具有中国工程咨询、中国工程监理、招标和政府采购机构的甲级资质。其在北京的工程项目斩获颇多,包括北京CBD的标志性建筑――航华科贸中心(32万平方米)和西长安街上的北京国际金融大厦(10.3万平方米)。

早在2001年,国金管理与建设部泛华集团协议入资北京泛华国金工程造价咨询公司,2002年与中国科学院合资成立了北京中科国金工程管理咨询公司,2004年与北京建工集团合资成立了北京建工国金工程管理有限公司。2006年,国金管理成立河南分公司,获得信阳羊山新区政和人家公务员住宅小区、金成国际广场七号楼、新密项目一期工程等。

2007年2月14日,央视新址建安工程接近尾声。一家名称与国金管理接近的“北京国金工程管理有限公司”(下称国金工程)注册成立,注册资金为250万元。国金工程成立第二天,即出资245万元,受让国金管理持有的央视国金49%股权,成为央视国金新股东。

国金工程的法人股东是北京美奂工程顾问有限公司,该公司注册地址为密云县顺城胡同5号,关鑫为最初法定代表人。仅两天后,2007年2月16日,北京美奂工程顾问有限公司即将持有的100%北京国金工程管理有限公司出资额,转让给北京国绩智地房地产开发有限公司。关鑫是否因此套利或转股关联公司,则不得而知。

《财经》记者获悉,国家广电总局正在对央视新址工程进行财务审计,有关消息称,审计发现,多笔以支付材料和工程款项的转出存在问题,有的单笔支出数百万元,部分项目并不存在。

富豪现身

关鑫,1970年3月19日生,户籍地是北京市丰台区。根据早年工商资料显示,关鑫而立之年,即已掌控数家注册资本上亿元的公司。

2005年,关鑫曾因作为“亚洲第一豪宅”香港凯旋门天价房的购买者,而被媒体热炒。据相关报道,内地神秘买家关鑫2004年初投资8000万元购入两处半山雅宾利房产,又于2005年以总计约9000万元购入凯旋门房产,“留作自用及宴会场所”。此后,关又斥资1.4亿元购入多套住房。

媒体在披露上述消息之时还称,北京商人关鑫具有特殊背景。但关鑫旋即出面澄清,称自己只是一名普通北京商人。

据《财经》记者了解,关鑫长相温和,喜留短发,常着西服,鼻梁上架有眼镜。熟知其人者称其“关少”,深耕传媒领域多年。

关鑫产业的壮大成长与央视不无关系。除在央视新址建设早期获取3000万元高价咨询合同、借鸡下蛋进入“央视国金”分得央视新址建设一杯羹外,其掌控的多家公司长期依托于央视承揽业务,范围包括影视制作、设备采购、广告和咨询等多个层面。

《财经》记者调查确证,关鑫的主要运作平台是首都置地与共和控股有限公司(原名通昊投资,下称共和控股)。“能注册这两个公司名,非同一般。”有知情者说。

共和控股成立于2000年3月,现注册资本高达2亿元。首都置地成立于2000年7月,注册资本现为2亿元。

早在2001年,由关鑫控制的共和控股、首都置地、北京全鑫经济文化发展有限公司,联合出资5000万元设立影响传媒有限公司(下称影响传媒),注册资本1亿元,公司经营业务集中于广播、电影、电视、报刊、出版等。

影响传媒对外投资多家传媒广告和通讯公司,其中北京世纪影响传媒有限公司,由影响传媒、北京兴国融合通讯科技有限公司共同出资设立,具有广播电视节目制作经营许可证,并获得了文化部批准设立为经营性互联网文化单位的批复。

影响传媒还介入兴国融合通讯科技有限公司,该公司了央视多个频道的短信互动业务,其中包括利润丰厚的春晚短信业务。由其出资成立的北京美宣广告有限公司,则经营、设计制作国内及外商来华广告。

关鑫掌控的另一家注册资本8000万元的兴国科技有限公司,设立于2001年6月,主要经营与广播电视有关的硬件与软件生意。

据央视内部人士透露,这些公司主要业务很大一部分来自央视,利润颇丰。

2006年1月,央视国金出资500万元注册设立北京大新恒太传媒科技发展有限公司,该公司主要为央视新址建设提供设备、软件、系统设计、系统集成等。徐威为公司第一任法定代表人。但成立三个月以后,2006年4月12日,央视国金即将所持股权转让给关鑫旗下的影响传媒。

在成功中标央视的多哈亚运会转播设备采购项目、《专用采编四(SATA)》项目两笔业务后,影响传媒随即从大新恒太公司全身退出,将股权转让给沙鹏等央视老员工。

目前,大新恒太公司的现任法定代表人沙鹏已被批捕,并在首批21名责任人之列。央视新址元宵夜的烟花,即是通过该公司采购自三湘烟花制造公司。相关调查显示,徐威涉嫌从中获得约八万元现金回扣,但在已公开的调查通报里,此问题尚未涉及。

“财务特区”

2009年年中,《财经》记者获悉,央视欲低调对外售卖新址园区,但央视迄今未就此予以证实。

在央视内部,这一打算被视为“一箭三雕”之策:一是有利于平复该工程的财务困境,缓解央视的财务压力;二是处置北配楼可能存在的安全隐患;三是获得百亿工程的新机会。但正由于前面两点,央视新址的售卖并不顺利。

有关人士告诉《财经》记者,国务院调查组认定的火灾事故直接经济损失是1.6亿余元,这应当指存量损失,目前尚难估算的增量投资与事实损失或数以倍计。专业人士估算,未来北配楼外墙的“拆与修”,可能超出上述数据。

在2005年,央视新址为北配楼投保了建筑工程一切险、施工设备财产险、雇主责任险等,险金15.32亿元。但承保公司有关负责人回复《财经》记者,根据国务院批复的调查报告,这是责任事故,公司拒绝对央视新址的火灾实施赔付。

央视面临的财务压力,在于不断追加的建筑安装投资额。

央视新址建设最初投资估算为49亿元,2004年8月4日国家发改委正式批复,总投资增至79.82亿元。此后,工程造价节节攀升,至2009年火灾发生时,据央视内部的情况通报,新址的建安费用已投入120亿元,全部建成还需约70亿元新设备投入。上述数据目前未见央视公开确认。

而支撑如此巨资工程的,相当程度上是央视多年沿用的收支管理等财务制度。

从上世纪90年代以来,央视收入急剧增长,上缴额度也随之大幅度上升。据统计,2008年央视广告收入161亿元,央视依据特有的财务制度对此拥有较大的自。

早在1979年,央视被批准为“预算包干”的试点单位之一;2001年起,实施“核定收支,比例上交,超支不补,结余留用”的预算管理办法。具体为电视台广告收入按预算外资金管理,免缴所得税;每年按照实际收入(不含财政补助收入、上级补助收入和营业税及附加)的13%上缴广电总局(从广告收入中上缴)。2003年,中央部门和单位行政事业性收费等收入实行“收支两条线”管理,央视仍维持原管理办法。

按照惯例,央视的日常财务管理可不接受外部机构的审计,因此其财务监管主要依赖于内部审计,而央视如何进行内部审计,外界不得而知。

从央视大火到春晚,民众及学界对央视体制的批评颇多。央视财务制度已被诟病多年。2005年,时任国家审计署审计长李金华在年度审计报告中对此提出了批评。此后,央视财务制度有所调整,每年收入的13%不再上缴广电总局,转为直接上缴中央财政。剩余部分的30%作流动资金直接留用,70%上缴中央财政专户,然后再全额返还,也就是说央视每年实际收入的87%由自己支配,且无须缴营业税。

因此,尽管央视新址建设一再超额投资,此次火灾又损失惨重,央视账面仍有100多亿元资金盈余。

时至今日,央视搬迁新址依旧没有明确时间表,工程问题却不断发生。2009年夏季,央视新址主楼一度恢复装修,但无空调系统的全玻璃封闭结构的主楼内温度高企,70余名施工者多人中暑晕倒。主楼装修被迫再度中止。

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