汽车零件检具的加工工艺性改进探讨

时间:2022-10-25 04:51:00

汽车零件检具的加工工艺性改进探讨

[摘 要]在生产汽车检具时,往往需要花费大量的数控铣时间,这样不仅会增加加工成本,而且还会影响生产周期。本文分别从基体的毛胚、数铣基体两方面,探讨工艺改进策略,提升总体生产效率。

[关键词]汽车检具;加工工艺;改进

中图分类号:F426.471 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)22-0031-01

伴随当今科学技术的日益发展,在此驱动下,汽车工业得到迅猛发展,汽车零件日渐多样与复杂化。当零件冲压成型之后,需要运用检验夹具来细致化检验其正确性,此步骤尤为重要。针对检验夹具,现今对其要求变得越来越高,除了要求检具要有良好的开敞性之外,还需方便检验,便于移动,重量轻,刚度与强度足够,此外,还需能够准确定位插销,方便插、去。本文应用塑代钢新型材料,以此来减少数控铣的加工余量,提升主轴转速S与切削进给量F。缩短生产周期,节约数控铣加工时间,提升总体效率。

1.基体工艺概述

基体作为检验夹具的核心构件,通常情况下,运用455#钢用螺钉与销子,将其在骨架上固定数铣而形成。总体上,需完成X、Y、Z基准的设置。当基体数铣之后,其主要有如下方面特征,3间隙面、1间隙面与0间隙面等,均需与检具图纸相符。针对0间隙面来讲,即检具与被检测零件直接接触的面,或者是被测零件最外边的边缘面,一般情况下,还将此面称作被测件的真实表面。对于1间隙面而言,即将0间隙面当作基准,然后下降1.0mm经加工而形成。一般用此面对基准孔进行检测,另外,还用于监测被测型孔与被测孔的面。对于3间隙面来讲,即把0间隙面作为基准,以下陷3mm的方式加工而成的面,利用塞尺对被测零件的非关键面与3间隙面间的间隙进行测量,以此来对零件合格与否进行判断。加工检具且成型之后,要求直线度小于0.05/1000mm;平面度小于0.1/1000mm;垂直度

基于上述分析可知,基体的型面乃是伴随零件的型面变化而发生改变的,除了型异、复杂之外,彼此之间还存在比较大的起伏,具有较高的精度要求。如若运用常规方法,即钳工划线,普通铣床将废料去除,然后依据数控铣加工工艺路线来操作,传统工艺的钳工,往往会发生划线不准的情况,从而造成诸多废料,往往会给后续数控铣带来困难与麻烦。若运用一定工艺来改进材料,且运用线框模型,在精加工前夕,使基体有适宜的余量,那么在末期的数控铣中,机床便能有比较高的主轴转速S切削与大进给量F,以此来实现生产效率的提升。

2.基体的毛胚制作工艺改进

(1)选材。国内外在塑代钢的研发上,呈激烈化状态,已涉及到诸多领域,特别是在机械行业,促使机械产品加工变得更为方便与简单。依据汽车检具所持有的特点,选择树脂XH6405A、XH6403A作为基础原料,其主要有如下性能:抗弯强度为10~20N/mm2;外观颜色为红棕色;抗压强度为10~20N/mm2;固化时间为2h;硬度为肖氏60-65D;线性收缩率0.05mm/℃;比重为0.7;混合比例100:100。通过上述性能得知,XH6405A、XH6403A对于检具的硬度与强度要求,均能满足。所以,可选择树脂XH6405A、XH6403A作为原材料。(2)毛胚的制作。运用刨花板或者泡沫板来完成反模胎的制造。相关工艺人员可运用厂家所提供的线框模型,基于车身坐标不改变的状况下,翻转线框,而后依据工艺对模型进行补充与修改,完成NC程序的编制,可运用负余量,余量通常维持在5~6mm,此时的余量即为精加工基体时的余量,除了均匀之外,且完整适量。如此一来,便能将普通铣床去废料、钳工划线等工序去除,仅需数控铣 1-2h,便可完成模胎的制作。制作好模胎之后,可运用毛刷把黄油在模胎表面均匀涂抹,使毛胚脱模。把处于糊状的树脂XH6405A、XH6403A,依据1:1比例混合,均匀搅拌,直到夹生、无硬块便可。把混合好的可加工塑料,在已经准备好的反模型内进行填充,等待可加工塑料固化之后,将7~8层大约有6~7mm后的玻璃丝布贴于底部,浸环氧树脂支撑面,而后把检验夹具基体依据相关设计图纸与要求,运用环氧树脂粘贴于玻璃丝布。于常温下,等待14h,完全固化之后,将模胎拆去,便可完成检具的的基体制作。

3.数铣基体制作工艺改进

基体材料选用可加工树脂之后,在数控铣时,其优越的易切削性能及机械性能,便能够充分的发挥出来。(1)刀具选用。数控铣加工塑料时,不需要将材料的硬度考虑在内,在选择切削刀具时,往往具有较大的选择范围,通常不会受到车间现有条件的影响与限制,所以,基于经济层面来考量,可选择比较便宜即性价比高的普通刀具。(2)机床的切削参数F 及S。针对数控铣加工塑料来讲,可选用高速铣削,可使切削进给量F提升至2000mm/min,此外,对于主轴的转数而言,可提升至5000~6000转/min,在铣削效率方面,好于45#材料。针对铣削45#基体来讲,通常情况下,其切削进给量F仅能达到100mm/min,主轴的转数能够维持在300转/min。依据车间设备实况,在进行,数控铣切削时,可选1800mm/min的进给量F,主轴的转数可控制在4500转/min。(3)运用上述改进工艺之后,在数控铣时,基本上不存在基体的毛胚废料。无需半精铣、粗铣的工序,可以直接进行精铣。这样一来,不仅能够较好的实现编程人员的时间的节省,而且还能节约数控铣时间。此外,对于数铣后的型面来讲,不会因为过快的切削速度,或者直接精铣,而对型面质量造成影响。所以,能够将两道工序减去,直接精铣型面。

4.结语

综上,通过汽车零件检具的加工工艺性改进,经实际应用检验得知,不仅能够降低成本,缩短生产周期,而且还达到提升了实际效率。此外,在需要更改汽车产品零件时,此工艺改进显得尤为重要。因运用此方法,不需要整体废掉检具,仅需对检具进行适当性的补糊,便可重新进行数铣加工,不影响检具的精度与质量。

参考文献

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