俯角下向钻孔施工及瓦斯抽采技术

时间:2022-10-24 05:58:39

俯角下向钻孔施工及瓦斯抽采技术

【摘 要】本文通过改进下向钻孔施工工艺及瓦斯抽采期间实施自动排水技术,解决了钻孔施工排渣难、易垮孔、埋钻、孔内积水等问题,提高了瓦斯抽采效果。

【关键词】俯角下向钻孔;施工工艺;自动排水;抽采效果

1 问题的提出

下向抽采钻孔由于在施工过程中会出现因岩粉不能及时排出孔外,易造成堵孔、埋钻、钻孔内有积水等情况,影响抽采效果,确保孔内畅通显得尤为重要。

2 下向钻孔施工工艺的改进与效果

(1)为了保证下向钻孔内的岩粉能够及时排出孔外,不致因岩粉堵塞钻孔影响瓦斯抽采效果,防止埋钻事故的发生。故对原钻孔施工工艺进行改进,将原先的冲洗液由清水改为泥浆,运用此施工工艺后,在原只能施工50~80米的基础上,一次成功施工了8个下向钻孔,钻孔孔深在112-178m,取得了良好的效果。在采用上述钻孔施工工艺后,有效地解决了下向孔施工过程中的难题,为下向孔的成功施工积累了宝贵经验。

(2)成果的关键技术和创新点,解决关键问题的作用和程度,存在的问题和缺陷等

1)将原先正常钻进的冲洗液由清水改为泥浆后,一方面泥浆能及时地携带岩粉,将岩粉排出孔外,另一方面泥浆能及时的护住钻孔壁,防止出现跨孔。

2)在钻孔施工前先按比例配制好泥浆,选用往复型泥浆泵将泥浆送入孔内,通过泥浆来携带岩粉进行钻进。

3)若泥浆粘度太高,泥浆的流动性差,泵压大、排量低,影响进尺速度。若泥浆粘度过低,携带岩粉、悬浮岩粉和保护孔壁能力差,会造成孔底不干净,孔内不安全,钻进有裂隙地层时容易产生漏失。经试验钻孔冲洗液中泥浆的比重大致在1.05~1.3为易。

3 下向钻孔封孔工艺的改进与效果

(1)采用“两堵一封”封孔工艺,解决了由于围岩裂隙漏气,造成瓦斯抽采浓度不高,抽采率下降,大大降低了抽采效果的难题,满足矿井抽采达标要求。

(2)鉴于封孔段长达20~30m,若在前端缠绕麻袋时就倒入聚氨酯,因聚氨酯来劲时间有限,孔口方向接管、封堵时间基本来不及,为此采用专门制作的封孔气动罐,对里段注聚氨酯(如下图),即在下封孔管时,前端先包扎麻袋片,下至预封段,封孔管下到位后采用气动封孔装置经注聚氨酯4分小管向里端麻袋片位注入混合后的聚氨酯。

4 下向钻孔孔内积水自动排除及抽采效果

(1)在抽采过程中由于下向钻孔孔内积水多,有时还有岩层含水,在下向孔较深且俯角较大的情况下,只靠抽采负压作为动力无法排除下向孔内积水,从而影响瓦斯抽采效果,为更好的确保矿井安全生产,提高瓦斯抽采量,根据现场实际情况采取并应用了下向抽采孔排水技术,使用下向抽采孔排水技术后,解决了下向孔内积水无法排除问题,大大提高了瓦斯抽采浓度和抽采效果,抽采浓度能提高到1.5~2.0倍。

(2)具体作法:首先对下向孔内4分压风管优化布置,原管路下在封孔管与钻孔之间,容易出现煤(岩)粉堵塞管路、巷道来压垮孔损坏管路等问题影响正常使用,现通过自制的连接装置,将压风管下在封孔管内,有效地保护管路正常工作;然后对压风排水系统进行优化,1)在压风管路上安装电磁阀实行电控排风;2)每个下管钻孔安装手动快阀便于人工检查、控制;3)钻孔合茬抽采实行气水渣分离;4)电子自动放水器前加装滤渣箱保护电器使用寿命。

(3)工作原理:排水装置里端连接4分排水管下至抽采管中,距孔底0.3米处,排水装置外端用软管连接压风管路,管路中间加入电磁阀,设定每一小时打开一次,供风五分钟,利用压风及负压形成排水通道,将下向孔内的积水排入气水分离管路,瓦斯通过排气管路进入抽采支管,水渣由引水管路流入滤渣箱,然后进入电子控制自动放水器或可控机械式高负压自动放水器中。

(4)该项技术操作简便、回收率高、节省人力、可根据水量设定排水时间等优点。

5 结论

通过改进下向钻孔施工工艺及瓦斯抽采期间实施自动排水技术,解决了钻孔施工排渣难、易垮孔、埋钻、孔内积水等问题,提高了瓦斯抽采效果。

参考文献:

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[2]刘利.掘进工作面中边抽边掘技术的研究与应用[J].山东煤炭科技,2009(3).

[3]周金葵,李效新.钻井工程[M].北京:石油工业出版社,2006.

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