产液剖面资料在封堵措施过程中的应用

时间:2022-10-13 06:29:34

产液剖面资料在封堵措施过程中的应用

封堵产出井的低产液、高含水层在油田已得到广泛采用。该文以一口油井为例,简述产液剖面资料在封堵调整措施的制定及封堵措施后效果评价中的应用。

油田开发到中后期,通过注入水补充地层能量是油田采用的主要措施。由于油层存在非均质性,会出现注入水在油层中的“突进”现象,严重影响了油田的开发效果。为提高注水效果和油田的采收率,需要及时采取堵水调剖技术。对于油井,由于地层的非均质性,其产液剖面是不均匀的。封堵高含水层,可提高注入水的波及系数,改善产液剖面,在油田已得到广泛采用。下面以南*-*-1油井为例,简述产液剖面资料在封堵调整措施的制定以及措施后效果评价过程中起着的重要作用。

本井地质概况

南*-*-1井是位于采油二厂南四区聚驱的一口采油井,该油井平面上与2口同层系注聚井连通,分别为南*-*-2井、南*-*-3井。该井全井射开的P21至P210层属于低渗透三类油层,共16个射孔层,射开厚度为17.1米,有效厚度4米。

图1 南4-30-P0139井的井位示意图

从南4-30-P0139井与连通井的连通示意图(图1)可见,南4-30-P0139井与南4-丁30-P38井、南4-30-P38井两井的连通状况较好。

环空找水资料在封堵措施制定中的应用

南4-30-P0139井在2004年11月份投入开发。为了加强南4-30-P0139相对较差层的产液,缓和层间矛盾,通过对两口连通注入井的注入剖面资料研究发现,两口注入井的生产管柱由笼统改为分层配注。南4-30-P0139在连通井的管柱调整前后的产液剖面资料显示,产液量由4.6t/d上升到9.6t/d,含水率稍有上升。从解释成果图上可以看出,原先不产液的两个P22射孔层也开始产液,可见分层配注有效缓解了层间矛盾,提高油层的动用程度。

图2 笼统管柱井驱替的产液剖面 配注管柱井驱替的产液剖面

统计南4-30-P0139井在2006年至2008年的产液剖面资料,如图3所示,分析历次测试的小层动用情况、分层产水以及分层产液,可见,经过4年的注聚开发,P2组油层基本全部得到开发且含水级别很高。

图3 南4-30-P0139在2006年至2008年的产液柱状图

同时结合从2005年5月至2008年6月期间油井开采曲线,可以看出,该井产油量明显下降,从19t/d下降到3t/d,含水则呈快速上升趋势,从89.6%上升到98%,上升了8.4个百分点。因此,2010年开始对该井葡1组油层进行补孔,然后封堵葡2组油层。

2010年3月23日对南4-30-P0139井进行了补孔,补孔层位为P15+61-P17共5个射孔层。2010年3月24日进行了补孔后环空找水测井。从解释成果图上(图4)及层位产液对比表(表1)可以看出,P21-P210产液层段已开始合层开采。与补射孔相比,P21-P210产液层段在射孔层数、砂岩厚度、有效厚度占有优势,但产油量却比补射孔层段少,含水率却是全井最高。进一步说明了P21-P210产液层段随着开采的深入,继续开采剩余油的价值不高。结合P21-P210油层的岩性属于低渗透三类油层,因此,2010年4月对P21-P210层段进行机械封堵加化堵,目的是扩大注入水的波及系数,加大补射孔油层开发强度。

图4 南4-30-P0139井补孔后的产液剖面图

表1 南4-30-P0139层位产液对比表

层位 层数 砂岩(m) 有效厚度(m) 产液

t/d 产油

t/d 含水率(%)

P21-P210 16 17.1 4.0 3.9 0.12 96.8

P15+61-P17 5 10.1 2.7 2.6 0.15 94.2

全井 21 27.1 6.7 6.5 0.27 95.8

环空找水资料在封堵效果评价中的应用

2010年4月7日至4月13日,第一次封堵。采取的措施是先对P21射孔层进行化堵然后下封堵管柱。先对该井进行了磁性定位测井,控制封堵工具下入深度是否正确,然后又进行了产出剖面测井,检查封堵层是否堵住。产出解释剖面图(图6)上显示,P21-P210层段仍有2.3t产液,说明此次封堵未完全成功。封堵前后全井油层的动用情况仍一致。与封堵前相比,全井产液量由6.5t/d上升到15.3t/d,含水率从95.8%下降到85.6%,仍见到一定提液控水的效果。

图6 南4-30-P0139井封堵前 南4-30-P0139井第一次封堵

2010年7月份南4-30-P0139又进行了封堵,从2011年6月份,产出剖面测井成果图(图7)上可见,P21-P210层段产液为零,说明封堵完全成功。同时连通的两口水井也进行了方案调整,P21-P210层段停住,加强P15+61-P17层段的注水。因此,产液量大幅提升,由封堵前的6.5t/d上升到32.7t/d,含水率从封堵前的95.8%下降到94.3%。同时P15+61(2) 、P17(1)射孔层也开始产液。

图7 南4-30-P0139井封堵前 南4-30-P0139井第二次封堵

结论

利用南4-30-P0139历次的产液剖面资料分析小层产液状况,并结合开采曲线及地层的岩性特征,确定将产液量低、含水率高的P21-P210层位封堵。在南4-30-P0139井的P21-P210封堵过程中,封堵管柱确定需配合磁性定位测井。测井的产液剖面资料直观显示封堵层产量,可用来判断封堵效果。

(作者单位:大庆油田测试技术服务分公司监测信息解释评价中心绘解二室)

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