抽油机光杆与悬绳器不同步的洗井技术探讨

时间:2022-10-11 04:38:11

抽油机光杆与悬绳器不同步的洗井技术探讨

摘要:该文针对第五油矿在处理过程中,结合地面问题、机况的诊断、井筒分析,现场观察光杆与悬绳器的两种不同位置等情况制定洗井方案,运用热洗泵、高温蒸汽车等洗井方式,1“通”,2“活”,3“巩固”的三步洗井法,从而有效的解决杆跟不上的问题。也为日常处理此类问题提供技术指导。

关键词:热洗 杆跟不上 高温蒸汽车

中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)02(b)-0107-01

第五油旷从建矿以来机采井的数量逐年增加;随着东南块注聚见效,见聚浓度也随之增加;固定热洗设备使用的频繁,而且备用设备大批量短缺、损坏;高温蒸汽车、水泥车等移动设备因天气、路况、调配等原因无法正常投入使用;致使部分抽油机井无法按照热洗周期定期洗井,使其杆跟不上的现象大量出现,累积目前共计90余井次。基层队没有一套比较成熟的办法处理此类问题,从而给生产管理增加不少难度。

1.制定处理方案

在生产现场中,抽油机井发生杆跟不上的现象,无外乎有两大种,一种早期现象,即抽油机能够正常运行,但是当驴头快要到达下死点的时候,光杆和悬绳器脱离,出现光杆滞后的现象;再者晚期现象,即抽油机无法正常运行,无论驴头停置上死点还是下死点,光杆和悬绳器始终保持脱离,光杆下降缓慢或者不下。我矿针对第一种现象,采取第一时间处理的模式,即巡井工发现此类井出现的时候,第一时间通知本队技术员,首先查看近期的功图情况,判断是否因杆断脱而造成杆跟不上;利用电流表测量该井的上、下电流,判断是否因不平衡而造成杆跟不上;其次利用压力表检测单井回压,判断是否因地面管线堵而造成杆跟不上。排除以上三点,即可初步判断为因井筒结蜡严重而造成杆跟不上,此时应及时安排热洗,若有变频则应征求技术员同意,下调参数待到抽油机正常运行后,恢复参数。当第二种现象出现的时候,我们根据现场实际情况从而制定洗井方案,如表1。

从上表可以看出,当发生杆跟不上的时候,光杆一般处于上方和下方两个位置,当光杆位于下方时,我们先用管钳盘杆,先判断是否杆断,其次用绳索挂住光杆(防止光杆与驴头碰撞)后松开刹车使悬绳器带动光杆上移,让其达到上部,运行抽油机使驴头停至下死点,观察光杆的运动状态,后再进行洗井处理。通常先采用热洗泵处理,并查看洗井压力是否在5MPa以下,倘若洗井压力在5MPa以下,则此类井在用热洗泵洗井的过程中,热洗水的温度应该在75℃以上,并且其化蜡过程和排蜡过程的时间应适当加长。若洗井压力在5MPa以上时,此类井就无法用热洗泵处理,就应用高温蒸汽车配合空水罐车及化学清防蜡剂,三者结合的方式进行处理。

2.运用高温蒸汽车处理方法

2.1“通”――打开环形空间通道,卸去油管内部压力

首先利用高温蒸汽车2.5寸的粗管进行常规的反洗井,利用罐车自带清水的温度,高温蒸汽车泵压,打开环形空间里的洗井通道。倘若起始压力高于10MPa时,一般采取稳压卸载的方式进行处理,即确保地面管线没有明显泄压的情况下,低档起泵试压,当压力达到20MPa时,停泵憋压,并观察压力的变化情况。10-15min后,打开套管闸门泄压重憋,往复处理最终使环形空间的压力降到并且稳定到10MPa左右。此时更换1.5寸的细管进行提温洗井,进行小排量化蜡。温度升至120℃,同时关闭生产阀门,打开生产放空阀门。目的是运用高温进行热交换,通过环形空间的热蒸汽把油管里的蜡烫化,使油管内蜡体融化膨胀,降低油管的压力,使井底的洗井液压力大于油管压力,便于井底洗井液进入到油管中。空罐车的目的一是便于观察油管中返上的液体,二是确保回压过高,油管里的液体无法排出,压力得不到释放。无法达到预期目的。

2.2“活”――稳定洗井温度,上,下活动光杆

待到空罐车有被烫化的液体返回时,稳定30min后,提高车辆的排量,并降低高温蒸汽车洗井温度至100℃。此时观察光杆的下移速度及位置,待到光杆下降缓慢或不动时,运行抽油机使光杆运行到上死点,重新观察光杆的下移情况。以此往复,上、下往复活动光杆,直至光杆与悬绳器同步。目的是通过抽油泵自身的抽吸运动,把环形空间内的洗井液抽吸到油管中,并把油管中的死油抽替到地面上。

3.现场举例

我矿2801中转站,因近期二合一热洗加热炉进行清罐,并且热洗泵长期服役,频繁损坏,导致部分正常热洗周期井的洗井工作无法保证。采油五队B2-2-028于2012年8月10日热洗泵洗井时,小排量化蜡阶段刚刚结束,准备进入大排量排蜡的阶段时,中转站因热洗泵出口阀体刺漏,停泵待修,全站无法洗井。2012年8月12日小班巡井时突然发现杆跟不上,停机无法运行,2012年8月18日、2012年8月22日,两天运用高温蒸汽车处理该井。2012年8月18日高温蒸汽车班组到达现场后,发现炉头停滞上死点,试起抽油机,发现杆跟不上。连接粗管进行洗井,起始压力15MPa,并且低档能够稳住压力,打开生产放空,几乎无液体返回,此时光杆下降幅度为1m左右。1h后洗井压力降至8MPa,更换细管提温洗井,并且上、下活动光杆,经过3个多小时的处理,活动范围由原来的1m,最后可由上死点下移置下死点,但仍无法正常运行,此时在生产放空处能够看见有清水返回。但此时发现该井法兰根部有清水返出,现场鉴定为套漏,待小队处理。2012年8月22日套漏处理完毕后,高温蒸汽车再次到达现场,连接粗管进行洗井,起始压力10MPa,并能稳住压力,光杆可以缓慢下落。1h后更换细管提温洗井,并且并且上、下活动光杆,又经过近两个小时的努力,最后光杆与悬绳器同步,最后又打一罐清水巩固,该井正常起抽。

4.结语

(1)确保此类井发现及时,处理及时,发现和处理之间的时间不得超过20d。(2)空罐车确保油管内的死油能够畅通无阻的抽替到地面上来。(3)化学清防蜡剂起辅助作用,根据它具有的防蜡性和降粘性,避免了井筒内的再次结蜡,并且又做为一种指示剂可以直观的观察洗井液的返回情况。(4)根据光杆的下移速度和状态,可以粗略的分析井底情况。上、下活动光杆,可有效地提高洗井的效果。

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