探讨220kV主变绝缘油总烃超标故障分析处理

时间:2022-10-10 11:03:57

探讨220kV主变绝缘油总烃超标故障分析处理

摘 要:220kV主变出现非正常运行现象,经过全方位地排查、分析,最终发现线圈股间短路问题,造成绝缘油总烃量超标。本文首先分析了220kV主变故障的特征,然后,探究了故障处理的方法和措施。

关键词:220kV主变绝缘油;总烃超标;故障特征;处理

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.21.051

1 主变的故障特征

某变电站主变压器经过三年的运转后,经检查主变油色谱偏离常标,经解体检修,查明B相调压引线第5分接由于绝缘层破损,出现了局部放电现象,对引线绝缘进行修复,重新恢复了系统功能。自此设置在线监测设备,动态监测主变油色谱,不断出现警报信号,观察主变,未出现任何异常问题。对油色谱进行检测、计算得出:其烃量达到260.43uL/L,超出了规定值。参照制造商的规定,回避绝缘破损处,也就是绕开第5分接,并频繁进行油色谱分析,同时对油体进行真空过滤,此后,检测油体的总烃量达到规定标准,然而,三个月过后,所检测出的总烃量再次呈上升趋势,甚至超出注意值。

次年3月,生产厂家专业技术人员亲临主变现场,深入检查分析得出:预防性试验直流电阻数值、变比数据等都正常,主变外部、套管出线以及其他附属设备等都正常运行。其中油色谱检测分析得出,故障点温度过高,超出规定范围。通常来说,主变绝缘油总烃超标故障不易被发现,如果长期得不到处理,会影响主变运行,酿成事故。引发此故障的原因为:引线接触不良、铁芯漏磁等。

2 主变返厂检修

2.1 主变相关参数的检测

2013年在对主变进行正式检修前,首先检测其相关参数,例如:主变的直流电阻、绝缘电阻、变压比等,同时进行空载实验、短路阻抗实验等,实验后未出现任何故障问题。

2.2 主变分解检测

对主变进行全方位的分解,对各个零部件进行监测,例如:相路线圈、铁芯金属固件等,一切处于正常状态。

2.3 故障剖析与总结

经过对主变的细致检查,例如:吊罩检查、分解检测等,最终总结得出,主变总烃超标故障不易察觉,导致超标的原因也相对隐蔽。经过全方位的排查与总结,首先否定了铜过热、铁芯漏磁等因素。经检测发现,主变总烃超出注意值,且总烃量也持续累积上升,且随负荷的上升而逐渐上升,这意味着问题可能出在线圈、引线等环节,例如:载流引线未牢固焊接、线圈自身存在故障问题等。分解线圈出线绝缘,对各个导线直流电阻进行逐个检测,分析有无股间短路问题。

2.4 主变吊罩检查

该检查项目具体包括:线圈、引线、铁芯、油箱等。全方位检查线圈各部位有无过热现象,以及低压线圈出线绝缘。引线检查主要体现在:其外观是否正常,查看引线和套管相连位置的接触情况等。铁芯检查则主要检查连接片,分析不同区间的绝缘情况,分析有无短路故障。

2.5 定位故障并科学处理

对各条导线实施逐个检测,得出其直流电阻,分析股间短路,最终得出中压线圈中出现了短路问题。采用热成像技术,对故障进行定位,定位两大短路点,具体为:线圈自下向上的饼线,线圈下方出线的撑条处外部导线S弯曲处,如下图1所示:

出现短路故障的线路有铜线灼烧、腐蚀的痕迹。同时,线圈自上向下相邻饼线间也出现了短路故障。彻底深入地清查、处理短路导线,并对局部进行修补、加大绝缘防护力度,才有效消除了股间短路故障。

3 主变恢复运转,油色谱的跟踪

经过检修处理后,将该主变重新投入运转,对油色谱进行重新检测、分析与跟踪,最终发现:同样的负载条件下,总烃数量处于常规范围,未出现任何异常,维持了变压器的常规运转,色谱分析数据如下表1所示:

4 故障的防范方法

深入剖析主变故障,其烃总量超出规定数值,不是引线焊接不良、铁芯漏磁所致,其根本原因为线圈的股间短路,然而,造成中压线圈股间短路的原因在于:线圈结构质量问题,线圈换位绝缘没有得到全方位处理,最终形成了巨大的隐患问题,导致主变经过长时间的运行,出现绝缘受损,从而出现了股间短路问题。为了防范短路问题,应该积极提升变压器生产技术,重点从线圈构造、工艺、材料构成等方面出发进行优化改造,全面提升其质量,从整体上提高变压器生产制造水平。

5 总结

变压器作为主要的电气设备,其运行质量关系到整个电力系统功能的发挥,必须积极重视变压器的生产制造,采用先进的生产工艺、优化材料的选择,最终打造出高质量的变压器,减少运行故障。

参考文献:

[1]朱英浩.电力变压器计算[M].黑龙江:黑龙江科学技术出版社,2011(11).

[2]赵家礼,张庆达等.变压器故障诊断与修理[M].北京:机械工业出版社,2012(09).

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