聚丙烯装置节能降耗措施

时间:2022-09-28 12:59:19

聚丙烯装置节能降耗措施

[摘 要]本文结合聚丙烯装置实际特点,通过采取工艺操作优化控制、技术改造,深入开展班组经济核算等措施,降低装置能耗,实现装置节能、节水的目标。

[关键词]聚丙烯;装置;节能降耗

中图分类号:TQ325.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)27-0002-01

通过分析开工以来装置耗能、用水情况,找出影响装置耗能、用水关键的4个方面,即:水消耗、N2消耗、电消耗、蒸气消耗,这4方面消耗占整个能耗组成的99%以上,其中电60%,蒸气25%,循环水8%,N26%,其它1%。因此,降低以上4个方面的消耗,也就降低了装置能耗。本文结合聚丙烯装置实际特点,立足岗位,研究优化合理使用资源,降低消耗的方法,通过采取工艺操作优化控制,技术改造,深入开展班组经济核算等措施,降低装置能耗,实现装置节能节水的目标。

1.立足岗位,优化工艺操作控制

1.1 提高循环水、冷冻水给水和回水温差,降低装置水消耗

针对北方冬季和夏季环境因素的影响,根据聚丙烯装置特点,优化循环水、冷冻水的操作方法,提高装置循环水、冷冻水总管的给水和回水温差。对装置各循环水用户的用水量除环管反应器换热器和大机组使用的循环水没有调整外,其余换热设备都进行调整回水阀门开度,并且建立循环水温度、冷冻水温度台帐,使循环水温差由原来的3~4℃提高到目前的5.0℃以上,使循环水效能得到充分利用,循环水根据春季环境温度变化,及时关小室内外蒸气伴热阀门,减少蒸气消耗量。通过以上优化操作控制,聚丙烯装置水消耗、N2消耗、电消耗、蒸气消耗均有所降低。

2 立足岗位技术改造,实现装置节能节水

2.1 凝液回收系统改造,降低装置脱盐水使用量

原设计中凝液系统冷却器采用列管式换热器,换热面积小,换热效果差,经常造成凝液罐超温、超压,需要补充大量的脱盐水对凝液罐进行降温,同时向凝液罐补充脱盐水阀门是闸阀,需要现场人为手动控制,不易控制补充脱盐水的量,造成脱盐水浪费。

针对凝液罐需要补充大量脱盐水,造成脱盐水浪费的问题。我们立足岗位,充分论证,提出了对凝液回收系统进行改造,利用装置大检修机会凝液系统进行了改造,其改造主要内容如下:

(1)重新更换1台冷却器,型式为板式换热器,增加换热器面积,增强换热效果,使凝液温度降低至70℃以下,避免凝液罐D606超温、超压情况发生;

(2)凝液罐脱盐水补水增加控制系统,增加一自动控制调节阀,使补水量得到有效控制,减少脱盐水消耗;

(3)对蒸气凝液管线走向进行改造,使装置回凝液罐的蒸气凝液全部回收,避免水资源浪费。

2.2 回收利用汽蒸罐及小闪线的蒸气凝液,降低装置脱盐水使用量

目前,聚丙烯装置进入汽蒸罐的蒸气FIC501、FIC502和汽蒸罐夹套蒸气产生的凝液直接排入到地沟内,同时小闪线一段蒸气凝液也直接排入地沟,造成水资源的浪费和污水排放量的增加。针对上述实际情况,我们在经过充分论证情况下,计划通过技术改造,回收利用汽蒸罐及小闪线的蒸气凝液,降低装置脱盐水使用量。其主要内容如下:

在闪蒸框架地面增加一台压水器,将汽蒸罐使用的两股汽蒸蒸气回到压水器前,增加Y型过滤器,防止细粉进入压水器后,影响压水器正常运行。汽蒸罐D501夹套排凝管线、小闪线一段回凝线管同压水器连接,当压水器内储罐达到一定液位时,将凝液压送到总凝液线回收利用。原汽蒸罐D501排凝旁通线保留,再进行Y型过滤器清理时,则汽蒸罐D501凝液改走旁通。

3.深入开展班组经济核算分析,增强员工节能降耗意识

深入开展班组经济核算,使节能工作与班组经济核算有效结合,深入开展节能挖潜工作,增强员工主人翁责任感,使用新版班组成本核算软件,用制度约束员工节能降耗意识,降低装置能耗,向节能要效益。

(1)完善《班组成本核算考核方案》及《班组成本核考核细则》,使其更具有实用性和可操作性。实行班组奖金与节能量直接挂钩,加大班组核算工作的考核力度,班组核成本核算奖占班组奖金50%以上;

(2)同时根据分厂下达的月计划,及时将月计划,分解到每天计划任务,确保月目标指标完成。车间根据班组每天、每旬指标完成情况及时调整工艺操作,来降低装置各项消耗。

(3)每天及时将班组各项消耗及车间完成情况进行汇总,并将结果及时上墙,让员工了解和掌握班组完成情况,与完成较好班组之间的差距,以便及时发现问题,使每位员工都积极参与进来,确保班组节能工作的完成;

(4)对关键设备实施动态监测,减少因设备故障停车影响装置能耗。对P200、P201、A301易造成装置停车关键设备进行动态管理,并建立台帐,按时记录机组运行参数,以便发现问题及时处理避免关键设备故障造成装置停车,影响装置的能耗。同时制定相应的管理制度及考核制度。对设备加油加脂形成制度化。

4.结论

通过前期调研,分析出影响装置能耗的关键因素,且针对影响因素,进行优化操作控制和技术改造,找了降低装置能耗的最佳操作条件,实现了聚丙烯装置节能、节水目标,达到了降低装置能耗的目的,具有显著的经济效益和社会效益。由此说明,影响装置能耗的4个因素的确定是准确的,针对影响装置能耗的因素所采取的优化操作控制和技术改造措施是合理的。

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