YZ29A接装机水松纸刹车装置改造

时间:2022-09-26 03:03:35

【摘 要】 YZ29A接装机水松纸供给系统存在水松纸易跑偏、断纸、水松纸片宽度不标准、露白等问题,原因是水松纸纸盘架刹车装置工作不可靠,刹车装置结构复杂、反应迟钝且调整不方便。采用PROTOS1~8水松纸刹车装置结构原理对该装置进行改造,通过改造,增强了纸盘架的刹车效果,彻底解决了YJ29A接装机水松纸易跑偏,易长短、露白等质量问题,提高了水松纸供纸系统运行稳定性和设备效率。

【关键词】 YZ29A 水松纸 刹车装置 摆臂 刹车臂

ZJ19A卷接机组是由许昌烟草机械有限责任公司生产制造,设计生产能力为每分钟8000支烟支。公司有5台ZJ19A卷接机组,担负着生产万宝路(软红)、万宝路(软白)、七匹狼(白)、七匹狼(古田)、七匹狼(豪情)等产品的生产任务。在实际生产过程中,由于水松纸供给系统刹车装置存在刹车控制不可靠、调整困难等缺陷,水松纸供给非常不稳定、容易出现水松纸跑偏、断纸、露白等问题,严重影响产品质量和设备效率。为了解决上述问题,在对该装置进行深入研究后,决定对YJ29A接装机水松纸刹车装置进行改造。

1 原刹车装置结构原理分析

1.1 刹车装置结构组成

如图1所示,水松纸刹车装置主要由圆盘1、制动块2、摆臂3、偏心轴4、连接轴5、调节螺杆6、制动臂7、拉紧弹簧8等组成。

1.2 刹车装置工作原理

如图1所示,正常开机时,当烟支到达汇合鼓轮,PLC发出指令控制水松纸供纸辊动作拉动水松纸,此时圆盘1仍处于刹车状态,当摆臂3上导纸辊受到水松纸的拉力时,摆臂3向右侧移动,带动偏心轴4顺时针转动,从而带动连接轴5向右侧移动,连接轴通过调节螺杆6带动制动臂7向右侧移动,使刹车块2离开圆盘1,松开刹车,摆臂3的行程控制刹车块与圆盘的摩擦力,使纸盘架不会处于完全松弛状态,保证水松纸在输送过程有一定的张紧力;

当机器停机时,水松纸供纸辊停止拉动水松纸,摆臂上导纸辊受到水松纸的张紧力减小,摆臂向左侧移动,带动偏心轴4逆时针转动,带动连接轴5向左侧移动,连接轴通过调节螺杆6带动制动臂7向左侧移动,拉紧弹簧8的拉力使制动臂7带动刹车块向圆盘靠近,实现刹车动作。

2 存在问题分析

2.1 易造成水松纸输送过程张紧力不稳定、水松纸断裂故障或烟支露白质量缺陷

水松纸纸盘架在运行过程中需要的刹车摩擦力与纸盘直径成正比,水松纸直径大,其运动惯性大,需要的刹车摩擦力大,直径小,其运动惯性小,需要的刹车摩擦力小。原刹车装置是通过改变刹车块与圆盘摩擦力来控制水松纸的张紧力,摆臂将水松纸的拉力信号传递给刹车块,其行程控制刹车块与纸盘架圆盘的摩擦力大小,由于刹车装置结构复杂,中间环节多,摆臂移动的位移量不能及时、准确传递到刹车块,容易产生以下问题:

机器启动时,摆臂需要向右移动较大的行程,才能使刹车块松开圆盘,当刹车盘松开后,水松纸张紧力减少,摆臂又会向左移动较大行程,摆臂来回摆动行程大,造成水松纸张紧力忽大忽小,水松纸输送不稳定,易跑偏。机器停止时,供纸辊停止拉动水松纸,摆臂回到左侧位置,刹车块不能及时将纸盘架抱死,水松纸在惯性作用下继续运动,造成水松纸松驰下垂,再次启动时,易出现纸跑偏或乱纸、断纸等故障。机器启动时,摆臂移动到右侧行程极限位置,刹车装置没及时松开圆盘,供纸辊拉动水松纸的拉力超过水松纸本身抗拉强度,造成水松纸断裂;或产生供纸辊拉纸打滑,水松纸供给长度不足,造成烟支露白质量缺陷。

2.2 刹车装置调整、维护保养不方便

刹车调整装置设置在面板后面,且调整环节多、空间小,不易把刹车调整到理想状态;制动臂与调节螺杆之间通过两个螺母限位,制动臂易跑位,定位精度低,调整频率高。

3 改造方案

针对上述问题,研究了几种不同结构的水松纸刹车装置,通过对比分析,发现公司引进的PROTOS1-8卷接机组上的水松纸刹车装置结构简单、刹车效果好、水松纸运行稳定、可靠,并且调整方便、维护保养简单,因此决定将ZJ29A水松纸刹车装置改造成PROTOS1-8结构的刹车装置,解决存在问题。

4 具体改造

4.1 制作传力臂

PROTOS1-8传力臂上导纸辊与PASSIM导纸辊尺寸不同,为了降低改造成本,在设计制动臂时,将制动臂上固定孔设计成和原机一样φ22(图2),使用原导纸辊。

4.2 制作刹车臂

根据刹车圆盘直径制作刹车臂,刹车臂的内圆弧为156mm,刹车片厚度6mm(图3)。

4.3 制作偏心套、弹簧挂柱、连接套等

偏心套与弹簧挂柱及相关附件均改成与PROTOS1-8一致,偏心套偏心量为1mm(图4)。

4.4 改进纸盘架底板

将水松纸刹车装置改造成PROTOS1-8结构,其传力臂、刹车臂等整套零件都分布在水松纸架墙板前面,需要一定安装空间。原机两套水松纸纸盘架安装在一块底板上,两纸盘架中心距为470mm,通过测算,后水松纸架中心距墙板上边缘100mm,左边缘150mm,安装刹车装置的位置不够,因此对纸盘架安装位置进行改进。如图5所示,将后纸盘架中心位置移动到距上边缘170mm,左边缘260mm,前纸盘架中心位置也相应移动,两纸盘架中心距450mm,并且对导纸辊、吸风板、调节导辊位置进行优化,使输出水松纸保持原来高度进入拼接装置;并且在重新布局时,考虑到原底板位置偏下,不方便在大流量内排取样,还将整置提高。

5 改造效果分析

5.1 改造后水松纸刹车装置结构原理

如图6所示,改造后水松纸刹车装置主要由导纸辊1、拉簧2、传力臂3、刹车臂4、刹车圆盘5、小拉簧6、连接套7、连接销8等组成。

5.2 改造后刹车装置原理

开机时,水松纸供纸辊动作拉动水松纸,传力臂3上导纸辊在水松纸拉力作用下带动传力臂向右侧移动,使传力臂上连接销8与连接套7脱开距离,在小拉簧6作用下,刹车臂4向左移动离开刹车圆盘,松开纸盘架刹车。停机时,水松纸供纸辊停止拉动水松纸,传力臂3上导纸辊受到水松纸的拉力减小,传力臂在拉簧2的拉力作用下向左侧移动,连接销8顶住连接套7向右移动并克服小拉簧6的拉力,使刹车臂与刹车圆盘接触,实现刹车动作。

5.3 改造后刹车装置的优点

改造后水松纸刹车装置动作可靠,中间环节少,传力臂移动行程使连接销与连接套产生间隙,通过拉簧拉动刹车臂离开刹车圆盘,反应灵敏可靠,提高了水松纸输送稳定性,彻底解决了原水松纸供给装置存在水松纸易跑偏、断纸、烟支露白质量缺陷等问题。改造后水松纸刹车装置结构简单,其传力臂与刹车臂在同个平面,调整环节少、性能稳定及维护保养方便,提高了水松纸供给系统运行稳定性及设备效率,降低了备件消耗。改造后水松纸纸盘架底板整置上移,优化结构布局,减少水松纸导纸辊等零件,并且更方便大流量内排烟支取样。

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