CK93200 卧式车镗床电气系统的改造

时间:2022-09-15 06:15:21

CK93200 卧式车镗床电气系统的改造

【摘 要】 通过对CK93200卧式车镗床电气系统的改造,改善了该机床的故障率,提高了机床的使用稳定性,很大程度提高了其可靠性和可维护性。

【关键词】 CK93200卧式车镗床 电气系统 改造

1 机床现状

现使用的CK93200卧式数控车镗床,原机床采用西门子3数控系统,该机床电气系统严重老化,故障频繁,因此提出对机床进行整体电气改造。

原机床主要电机参数:

X轴/Z轴/X1轴:1FT5108 2000RPM 70NM

Z1轴:1FT5073 2000RPM 11NM

主轴电机:125KW,400VDC

2 改造内容

对于这种数控机床来说,电气控制系统的可靠性至关重要。在几何精度、刚性、惯量等各机械因素一定的情况下,电气控制系统对整个加工的质量、效率则起到了决定性的作用。因此在以CNC及电气控制系统各种部件的选型中,将重点考虑它们的可靠性和可维护性。

具体改造内容包含以下四个方面:

(1)拆除原机床所有进给电机,更换为西门子1FT6或1FT7系列交流伺服电机,设计、制作、安装新的电机接口件。(2)保留原主轴电机,采用新的英国欧陆590P四象限驱动装置控制,配套电抗器、测速反馈板。通过ANA实现模拟主轴功能,直接纳入NC编程。(3)拆除原机床所有线缆、端子,更换为全新的线缆、端子,关键部位采用软管保护。(4)重新设计、制作电控柜、操作箱,采用西门子840D数控系统进行全面改造。

3 改造方案设计

3.1 数控系统

由于是双通道、双MMC,故方案选用SIEMENS840DE系统,其主要硬件配置如下:

(1)系统NCU为NCU571.5(允许双通道,6个轴/主轴,双方式组)。(2)两台PCU50.3-C1.2GHZ/512MB,自带Windows XP ProEmbSys,配置两台OP012(12’’TFT,分辨率800X600)液晶面板,支持以太网、USB、串口、并口、MPI/OPI通讯。(3)安装HMI advanced软件,中英文显示可切换。(4)配置19″MCP483C机床控制面板,带主轴和进给倍率开关;(5)配1只原装西门子手持单元,能控制4个进给轴,且带轴选择开关和倍率开关和5米延长线,安装在控制按钮站上,方便操作人员进行对刀操作;配置手轮,方便操作。(6)采用内置CPU317-2DP,S7-300PLC,配置I/O模块,I/O点数量在满足应用的前提下预留10%的余量。(7)利用S7-300PLC实现机床的所有逻辑控制,包括:主轴换挡、油泵、、夹紧放松、冷却、排削、控制电源、机床外部连锁与保护等控制。(8)OPI/MPI、PROFIBUS通讯电缆以及手轮电缆均采用西门子原装进口电缆。

3.2 主轴部分

保留原机床主轴125KW直流400VDC电机,取消将原V5直流调速系统,改为英国欧陆590P四象限全数字化直流调速系统,功率满足电机应用需求。

装置电源侧配置进线电抗器,采用测速机做速度反馈。

更换机床主轴编码器(采用西门子/海德汉原装产品,1024P/R),通过ANA模块实现模拟主轴功能,使主轴直接纳入NC编程。编码器反馈信号电缆采用西门子原装进口产品。

3.3 进给部分

(1)将原机床X、Z、X1轴1FT51082000RPM70NM的交流伺服电机更换为西门子1FT61082000RPM70NM的交流伺服电机,所有电机自带绝对值编码器;(2)将原机床Z11FT50732000RPM11NM电机更换为西门子1FT60643000RPM11NM电机,电机自带绝对值编码器;该进给轴若原有全闭环反馈装置,则予以更换。(3)所有电机的驱动器采用西门子全数字611D系列驱动器,所有进给电机的动力电缆,信号电缆均采用西门子原装进口产品。(4)所有电源模块、功率模块配置屏蔽罩,电缆连接配置线架,使系统安全、稳定、美观。配置西门子原装进口进线电抗器、吸收电阻等,配置过电压保护模块。(5)对机床的四个进给轴分别进行定位精度补偿,加装高精度组合行程开关。(6)由于采用绝对值编码器作反馈,具有参考点自动记忆功能,所以开机后各轴均不需要返参考点。

3.4 其它部分

设置全方位报警文本功能,使系统能自动检测由于误操作、编程错误,各电气部件问题所引起的各种故障,系统除进行相应的保护动作外,同时显示报警号和报警文本。

重新制作电气控制柜,电气控制柜采用标准连体柜,控制柜中主要相关二类控制元件(断路器、接触器、继电器、母线排、辅助触点、按钮、指示灯、急停)全部选用施耐德或西门子品牌产品,熔断器选用茗熔产品,端子排及其附件均选用德国魏德米勒产品,直流电源选用西门子或同等品牌产品,变压器、线缆选用国产品牌产品。控制柜配置工业壁挂式空调器(制冷量不小于2500W)。

重新制作数控系统主操作箱和尾座操作箱,箱体采用铝合金型材制作,美观大气,将机床控制的全部按钮集中在操作面板上。更换机床所有线缆,重要部分采用软管配接头保护。机床及柜内所有元器件均带有元件标识,所有线缆两端均套制打号机印制的永久性线号标识,方便维修。

4 改造后系统主要功能

(1)直线、圆弧、螺旋线插补。(2)手动/自动/单步/MDI等多种运行方式。(3)标准的G功能、M功能、T功能。(4)可编程的零点偏置和旋转,镜向功能。(5)绝对/增量、公/英制编程。(6)主轴转速S(需加装变频器)和进给率F都连续可调。(7)刀具半径补偿,刀具长度补偿。(8)钻孔、锪孔、镗孔循环。(9)铣凹槽和键槽循环。(11)铣螺纹循环,用户自定义循环。(11)参数编程,子程序功能。(12)倒园、倒角、园弧过渡功能。(13)通过RS232口与PC机通讯功能。

参考文献

[1]杨小荣,孙芳.车床数控改造[M].上海:上海科学技术出版社,2007.

[2]罗永顺.机床数控化改造实例[M].北京:机械工业出版社,2010.

[3]CK93200卧式数控车镗床说明书.

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