金竹电站导叶间隙调整总结

时间:2022-09-13 03:58:51

金竹电站导叶间隙调整总结

中图分类号:TM6文献标识码: A

金竹电站1#机,运行人员反应:在开机过程中,调速器自动状态、电手动状态、机手动状态均无法增、减负荷,只能用机械手动增、减负荷,而且操作手轮很重,一个人操作不动,需两人操作,但也十分吃力。雷雨天,机组若跳闸,机组将无法自动停机,运行人员可能来不及关导叶,会引起机组飞车。将发生严重的后果。

金竹电站1#机发现这种情况时间较长,从2013年5月份开始一直用机械手动运行。刚开始调速器自动状态、电手动状态、机手动状态均无法增负荷,但能减负荷,我们怀疑是调速器的问题,对调速器的滤网、电磁阀等进行清洗,对接力器和反馈进行调整,均无明显的改善,调速器厂家人员也来电站对调速器进行程序调整,也没有明显效果,于是我们认为是水轮机导叶间隙跑偏引起的,并咨询了水轮机厂。他们认为金竹电站这种机型的导叶运行一段时间后,由于导叶的铜套磨损会引起导叶跑偏的,根据铜套磨损情况,需进行更换铜套或加垫调整。金竹电站1#机从2013年5月份开始时好时坏,到2013年10月份2#机也出现同1#机一样的情况。

由于金竹电站机组运行小时很长,想找一个检修时间都不太容易,2013年7月5号我们计划对一级站2#机进行处理,刚拆开水轮机转轮,发现导叶端面间隙严重不均匀,全偏向机组顶盖侧,前侧2丝都不能进,后侧有50丝。可县调不同意电站在这个时间检修,我们只好将机组装回,等以后处理。

经过长时间的处理方案选择和材料准备,了解到今年1月5日期间天气较好, 1月7日晚~8日才有雨,于是我们先将库水位降到死水位,利用机组短暂的停机时间,从1月5号开始,日夜加班,先对金竹电站2#机进行导叶调整。

打开2#水轮机转轮,检查导叶发现机组12片导叶全部偏向顶盖侧,端面间隙2丝都不能进,用电手动空开导叶至24开度,接力器就无法动作,只能用机械手动操作,自动也不能关。于是我们对导叶逐一进行调整,由于生锈和轴承间摩擦较紧,再加上空间有限,无法用力,导叶端面间隙很难调整,但除水轮机下侧被轴承座挡住的4片导叶,无法调整外,其余导叶端面间隙均调整至10丝。空开、关导叶正常,而且比较平稳、流畅。

2010年初1#机水轮机顶盖和梳齿进行更换后,由于梳齿的尺寸同转轮配合不好、有摩擦,使得1#机组的空载开度比2#机多10个左右,达23个开度,造成水量损失,从短期看损失不是很大,但从长期看,损失是相当大的,当初机组试车时,就已经发现,大家都以为经过一段时间运行后会磨掉,但是经过一年多的时间运行还是没有变化,所以建议对将1#机的梳齿进行尺寸加工,使其与转轮能够较好的配合,充分利用水能,发挥最好的效益。

1#机导叶空开、关均能正常操作,但不是很平稳、流畅,有点抖。我们也采取同样的方法对它进行处理,处理后导叶空开、关均能正常操作,而且比较平稳、流畅。由于1#机自2007年投运后,转轮一直没拆,拆开后我们发现以下三个问题:

1、轴承止水环有裂缝,由于止水环要加热了才能拆出来,由于1#机在安装调试时不顺利,多次拆装止水环,估计安装人员没有很好的加热,,导致拆止水环时用力过猛敲裂的,这次在加热后装回时,由于原先有裂缝,受力不均又多了一道裂缝,于是我们只好用电焊焊回去,这个止水环反复拆装后很容易裂,如果裂了之后,那将无法拆开转轮,机组轴承将喷水很严重,所以建议到厂家再加工一个止水环,等下次检修时更换。

2、水轮机转轮叶片上冠处有被汽蚀打的小孔,每片都有,但还不是很严重。可以再运行一段时间。2#机导叶空开、关均不能正常操作,用电手动空开导叶至20开度,接力器就无法动作,只能用机械手动操作。我们也采取同样的方法对它进行处理,处理后导叶空开、关均能正常操作,但稍微有点抖。同样1#机也存在两个问题:

1、有两个剪断销剪断,其中一只已剪断两次,这次检修时已更换,另一只由于在水轮机下侧,被轴承挡住,受空间限制,无法取出断在拐臂内剪断销,只好等大修时才处理。

2、导叶轴承间摩擦较大,在开、关导叶时会发出“吱吱”的声音。平时这些轴承内无法加油,只能等大修时,将导叶拆开,对所有轴承进行清洗、加油,才能彻底解决轴承间摩擦较大问题。

3、水轮机转轮叶片上冠处有被汽蚀打的小孔,每片都有,其中有一片已较严重,其余都还可以。由于时间有限,天又下大雨,只好先装回运行一段时间,等枯水期再处理。由于清电的转轮很小,修补比较困难,处理时间较长,而且效果不一定好,建议到厂家加工一只备用转轮,从电站的效益看,还是算的。

这次对金竹电站1#、2#机的水轮机导叶端面间隙进行了调整,效果还不错,但需实际运行的检验,估计能运行1~2年左右,但不是长久之计,如果有机会大修,建议还是将磨损的铜套换掉。

上一篇:冷再生技术在城市道路施工中的应用分析 下一篇:昆明地铁牵引电机与转向架接口锥形垫片开裂故...