浅谈锅炉排烟温度高的分析及解决措施

时间:2022-09-09 09:49:29

浅谈锅炉排烟温度高的分析及解决措施

摘要:针对大庆石化公司热电厂锅炉排烟温度高,对机组的经济运行及不利的形式进行分析,提出一些可行的解决措施。

关键词:锅炉排烟温度高 降低 调整

前言

随着建设节约型企业工作的不断深入,热电厂的经营情况越来越严重,如何身处能海,还要惜能如金,是我们面临的首要课题。因此,确保机组能长期的经济运行也是非常重要的。锅炉是火力发电厂的三大设备之一,它的作用是使燃料燃烧放热,并用以一定生产数量和品质的蒸汽。煤在炉膛内燃烧过程中,必然会产生各项热损失。因此有效地减少排烟热损失,就能提高锅炉效率,

是我厂节能工作中的重中之重。

1.影响排烟热损失的因素。

我厂2#锅炉是410吨/时锅炉,由哈尔滨锅炉厂设计制造的,高压自然循环汽包炉,型号为:HG-410/11.7-11型,设计煤种的为黑龙江鹤岗12级原煤,设计排烟温度134℃锅炉热损失见下表。

从上表可以看出,影响最大的是Q2排烟热损失。

影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟量。一般来说,排烟温度每上升10℃,则排烟热损失增加0.6%~1%。排烟量主要由过剩空气系数和燃料中的水分来决定,而燃料中的水分则由入炉煤成分来决定。影响排烟温度和排烟量的主要因素有.煤质、煤粉细度、风量、燃烧过程和岗位工人的调整方法等几方面。

过去由于片面的追求制粉单耗造成操作方法不合理,使得磨煤机出口温度仅维持60℃~65℃左右,虽然设计值在65℃~75℃之间,但是我厂2#炉所燃用的煤煤最大特点就是灰分大、挥发分适中、发热量低、极度难磨。因此可适当的提高磨煤机出口温度;在调节时,粗粉分离器挡板角度又不能及时调整,这就造成了煤粉粗以及三次风温过低,从而使得煤粉燃烧不完全引起排烟温度居高不下,甚至高达150℃。制粉系统不稳定,操作不合理是引起排烟温度高的主要原因。

在目前的操作中,由于掺烧燃气多、过分的要求主汽温合格率以及调整负荷时不及时调整风量,致使上排二次风开度小,造成了一、二次风的调整及风粉配比上存在严重的不足,致使着火延迟、火焰中心上移和燃烧不充分。这样就造成燃烧不彻底而使飞灰可燃物超标。所以,运行方式不合理、调整不合理是引起飞灰可燃物高的主要原因。

当挥发份高时,由于一、二次风压高以及一次风温低就造成了炉膛温度低、煤粉着火延迟及燃烧区大大延长,使得燃烧不充分;而煤质及负荷变化大,使运行人员无法及时调整风粉的配合情况,这也就造成了排烟温度高。

另外,设备方面存在一定的原因。如风机叶片磨损、各处漏风、空气预热器堵灰等,从而引起排烟温度高。

2.锅炉运行方式的优化调整

2.1控制漏风:主要是利用大小修期间消除漏风,检查各风门的严密性,各管道漏风情况以及各风机叶片的磨损情况,尽量做到系统漏风量少。在运行中经常检查冷灰斗水封槽水位,每次吹灰后,都对看火孔和人孔门进行全面检查,关紧吹灰时吹开的看火孔,提高烟道人孔门和保温层的严密性,防止烟道漏风。

2.2防止空预器堵灰,空气预热器漏风。防止机组启停过程中油枪雾化不好。防止残垢沉积于受热面,严格执行受热面吹灰,在机组启停、入炉煤中灰分的质量分数较高时,增加吹灰次数。对炉膛和烟道定期全面吹灰,运行数据显示,对炉膛和烟道进行全面吹灰,可降低排烟温度1~2℃。因此,要对炉膛和烟道进行及时吹灰,减少飞灰堆积,停炉后及时处理空气预热器管堵及空气预热器漏风。

2.3 制粉系统方面

2.3.1保持磨煤机的最佳出力,尽量把煤粉磨细,控制R9020-25%之间,煤粉过粗,则延长燃尽时间,是火焰中心升高。

2.3.2由于我厂三次风带粉较严重,运行人员可根据煤质等情况调整制粉机系统的再循环风门,再循环开度由原来的50%开到80%,减少三次风量,降低排粉机的出口风压,三次风带粉情况有了一定的改观,且燃烧稳定性增强,但制粉出力基本保持不变。这样可使排烟温度降低4~5℃。

2.3.3启、停磨煤机的过程中要缓慢,保持运行状态稳定,调整要少,尽量做到不断煤,少抽粉,尽量减少制粉启停次数,减少漏风量。

2.4燃烧调整方面

2.4.1炉膛负压有一点点影响,负压太大,漏入的冷风多,煤粉在炉膛停留的时间短,着火延迟,火焰中心升高,则排烟温度升高。在锅炉燃烧设备和煤质一定的条件下,一次风与二次风的调节就成为决定着火和燃尽过程的关键。一次风速过高,会推迟着火,引起燃烧不稳定,甚至灭火;一次风速过低,对稳定燃烧和防止结渣也是不利的,甚至会发生堵管。配风方式不仅影响燃烧稳定性和燃烧效率,还关系到结渣,火焰中心高度的变化,炉膛出口烟温的控制,从而进一步影响过热汽温、飞灰可燃物等一系列经济效益。

2.4.2二次风的配比:二次风的调整对排烟温度有很大的影响。上层二次风能压住火焰,不使其过分上飘,是控制火焰中心位置的主要风源。下层二次风可防止煤粉离析,托住火焰不至于下冲冷灰斗而增大机械不完全燃烧的损失。二次风在燃烧器各层之间的分配方式采取缩腰型的配风方式,将上层和下层的二次风挡板开度调大,中部二次风挡板开度调小。采取缩腰型的配风方式可加强煤粉的着火,提高燃烧的稳定性和经济性,另外,炉膛结焦也可加以改善。原因在于中部二次风处于两个一次风气流的中间,当其动量较小时,一次风气流对其的卷吸量较小,负压也较小,因此从上角来的主气流所造成的冲击力也较小,从而不会使中部的一次风气流严重偏转而引起结渣。一、二次风的混合特性也是影响着火和燃烧的重要因素,二次风过早送入,将使着火点推迟,但如果二次风送入过迟,又会使着火后的燃烧缺氧。因此,在运行中需要根据负荷的变化及时调整及各层二次风配比,使二次风送入时机达到最好,高负荷时氧量保持在2~3%。缩腰型配风比塔型配风降低排烟温度效果效率稍高。

2.4.3锅炉运行人员应经常观察煤粉的着火情况,控制煤粉的着火距离离一次风喷口出口 约200~300 mm。根据煤粉着火、回火情况及时调整一次风门的开度。一次风门的开度不一定要全开,我厂的一次风门在煤粉混合器前,可以根据风速、风压对风门的开度进行调整。不要只通过调整二次风门的开度靠调整风压来调整。正常运行中,适当降低一次风压2.4Kpa,提高一次风温250-260℃,将使着火点提前。运行人员在高低负荷工况时,都应调整好炉内燃烧,调整好一次风、二次风的配比, 保证炉膛火焰不偏斜,确保煤粉、空气的良好混合,相对减少烟气量。

2.5喷燃器负荷分配情况

锅炉正常运行时,下层给粉机转速始终保持在500r/min之上(高负荷时)中层给粉机转速始终保持在300~500r/min。降负荷时自上而下减粉,下层给粉机尽量少动。依照这样有针对性的调整,无论是负荷及煤质如何变化,都能保证着火时间缩短、炉膛温度提高以及火焰中心不上移,确保燃烧即迅速又彻底,排烟温度不升高。

2.6锅炉停炉后工作

2.6.1检查省煤器再循环门是否严密,必须保证再循环门严密,从而保证省煤器的吸热量。

2.6.2停炉后全面检查各受热面结焦情况,必要时进行刮焦工作(主要是水冷壁)保证各受热面的吸热量。

2.6.3建议停炉后必须做漏风试验(炉膛正负压试验),及制粉系统漏风保证漏风不超标。

2.6.4建议每次锅炉大修时,对受热面进行检查,发现结垢严重时,对受热面进行酸洗,保证锅炉受热面的吸热量。

参考文献

[1] 祁拴强.锅炉排烟温度高的原因分析与防范措施. 陕西宝鸡第二发电有限公司 陕西宝鸡 [期刊]民营科技2007-01-20

[2] 韩景; 李海峰.影响锅炉排烟温度高的原因及运行中可采取的措施.北方联合电力乌海热电厂; 北方联合电力有限责任公司 [期刊]内蒙古石油化工2008-01-28

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