2ZKX型直线振动筛筛板改进及常见故障分析排除

时间:2022-08-16 06:37:42

2ZKX型直线振动筛筛板改进及常见故障分析排除

摘要:概述2ZKX型直线振动筛的工作原理、结构及生产过程中出现的问题。针对原装设备出现的问题进行改进:完善振动筛筛分效果;加装黄磷矿筛分装置;改进筛板压紧装置;改进后使其达到预期的使用效果。阐述2ZKX型直线振动筛主要故障、分析产生故障的原因及在检修中摸索出解决办法。

关键词:振动筛 筛板 效果 故障 措施

1.2ZKX型直线振动筛工作原理及结构原理:

工作原理:

2——代表双层,Z——代表直线运动,K——代表振动使用块偏心,X——代表箱式振动器

2ZKX型直线振动筛由筛箱、振动器、弹簧减震装置、支撑底架、电动机传动装置、筛板支撑梁、上、下层筛板、排料口、二次脱泥装置等部件组成;工作原理如下:

工作时,作为振动力振源的振动器安装在筛箱的安装梁上,当物料进入筛面后,同筛箱一起形成参振质量,在减震弹簧支撑下,构成整个振动系统。振动器的两轴上分别装有对称相等的偏心质量,在两组轴承支撑下,经过电机传动装置传过来的动力,使主动轴转动,中间通过一对齿轮传动,将两轴上偏心质量异向回转,出现离心力时而迭加,时而消除抵消状态,振动力迭加时,促使整个参振质量沿直线轨迹往复运动;最终30—50 mm的矿石通过上层筛板进入黄磷矿筛分装置筛分后作为黄磷矿,≤30mm的矿石从下层筛板进入排料口作为酸法矿;≥50mm的矿石从上层筛板进入排料口,经过胶带机进入破碎机破碎,破碎完成后和下层筛板排出的矿石一起作为酸法矿;≤0.5mm的矿浆流入积液池再用砂泵抽到洗矿机,从洗矿机溢流槽流进搅拌槽,再用砂泵抽到旋流器,经过分级进入过滤机脱水再进入精矿仓。

结构原理(如图1):

2.筛板选型的改进:

2.1.原装置缺陷及原因分析:

振动筛开始使用的是网状筛板,使用过程中≤30mm很有规则的矿石容易漏到下层筛,而不规则的矿石,特别是梯形矿石小头进入筛网,而大头仍然挂在筛网上,造成40%左右的筛网孔堵塞;后来改用1200mm×900mm×40mm(孔30mm×30mm)的不锈钢刚筛板,从实际筛分效果看,上层筛停机时有30%左右的筛孔被堵塞,振动筛筛板筛分效果不好,最主要的原因是筛孔堵矿、夹矿造成,其次由于不锈钢筛板比较重(每块上层筛板有25㎏重,下层筛板有15㎏重),筛板安装在横梁上以后,与横梁的摩擦力加大,实际使用过程中,横梁容易磨损,导致变形、断裂,严重缩短了振动筛的使用寿命,也加大了振动筛的修理工作量。

2.2.改进措施:

改用1200mm×900mm×40mm(孔30mm×30mm)的筛板,筛框、筋板利用钢板制作,筛框及筋板衬有聚氨酯材料,筛孔用聚氨酯材料做成,做成梯形状,上底30mm×30mm,下底35mm×35mm,矿石从30mm×30mm上底进去,从35mm×35mm下底出来,小孔进,大孔出就能有效减少堵矿;聚氨酯材料有一定的韧性,在震动的情况下矿石在筛孔间有运动空间,堵矿的情况也大大改善;缓冲解决了筛板与横梁间的冲击力,加之聚氨酯上层筛板每块重16㎏,下层筛板每块重10㎏,减轻了横梁的载重质量,降低了振动筛横梁的损坏(如图2所示)。

2.3.改进效果:

振动筛使用聚氨酯筛板后,筛分效果明显,筛孔在停机检查发现,90%以上的筛孔是通畅的,≤30mm的矿石进入破碎机的量极少,保证破碎机的小时处理能力,降低了破碎机材料配件消耗;振动筛横梁故障率降低后,也减少了振动筛修理成本和修理工时,同时避免了操作人员每天开机生产清理筛孔,减轻了劳动量。

3.筛板常见故障分析:

3.1.筛板常见故障故障分析:

筛板是振动筛筛分效果好坏的主要部件之一,如何提高振动筛筛板的使用寿命成为降低振动筛故障率的关键。目前2ZKX型直线振动筛筛板的筋板容易断裂,聚氨酯材料容易磨坏。主要原因是筛板接头处没有支撑横梁,筛板直接安装在振动筛直梁上,筛板和振动器同步,筛板筋板长时间处于悬空状态下运动,筋板容易振断,上层筛断裂后,会生产出>30mm的不合格矿石,下层筛断裂后,积液池内很快堆积矿石,造成擦洗工艺全线停产,处理完积液池内的积矿再生产。筛板直接安装在振动筛梁上,还造成聚氨酯和钢材直接接触,振动筛运行过程中聚氨酯材料容易磨坏,影响筛板使用寿命。

3.2.筛板故障处理:

利用∠70×70×7的角钢在振动筛两块筛板接头处,即两根直梁之间加焊筛板支撑横梁,所有与聚氨酯筛板接触的横梁、直梁、支撑梁接触面加装自制的缓冲胶带,胶带宽和梁宽一致,安装筛板前用铁丝将胶带固定在梁上,胶带随筛板一起压紧,避免振动筛运动期间缓冲胶带脱落就可以减少筛板筋板断裂,聚氨酯材料磨坏。

4.振动筛运行过程中常见故障分析:

5.总结

2ZKX型直线振动筛通过筛板重新选型,筛分效率高、生产能力大、操作简单、运行平稳、维护保养方便,十分实用于磷矿擦洗工艺生产。通过分析生产过程中的故障现象,完善设备性能,解决设备故障,保证直线振动筛完、满、优的投入到磷矿擦洗工艺中。

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