游园沟油田上产措施效果浅析及下步开发方向

时间:2022-08-14 10:51:48

游园沟油田上产措施效果浅析及下步开发方向

【摘 要】游园沟油田投入开发后初期产量较高,但因油田地质储量小,油田压力、产量下降明显。油田2009年8月注水开发后,油田三率减缓。注水开发效果明显,但油田仍面临单井产量、采油速度、采出程度低等问题。油田如何稳产、上产成为油田目前开发的重点工作。

【关键词】渗透率极差;二次对比;压裂

一、油田勘探简介

游园沟高点于一九五四年地面调查发现,一九五五年年细测,因地形复杂,主体部位至今未做地震工作。一九五八年在高点东翼钻游深1井,因井位偏离高点较远,未获任何油气。一九七三年在高点钻游深2井,获工业油流,证实为一含油构造。至一九七七年间陆续钻井5口,一九八一年为勘探尕斯库勒油田北界而在高点东翼钻跃44井,一九九二年钻两口开发井,2003年钻评价井一口,到2007年底共钻11口。其中深井5口,浅井6口,下管井7口,在三口井中取得少量岩心,取心进尺21.53米,实际取得岩心长7.76米,平均收获率33.63%。

二、油田生产现状

游园沟油田石油地质储量119万吨,探明含油面积0.9km2,可开采储量11.9万吨,标定采收率10%。目前游园沟油田目前共有油水井7口,其中油井5口,水井2口,油井关井1口(跃44),其余井均正常生产。截止2012年10月份游园沟油田核实年产油0.24万吨,核实年产水0.086万方,油田核实累计产油4.3474万吨,核实累计产水0.8526万方。采出程度3.65%,年采油速度0.34,自然递减率-10.44%(标定),综合递减率-14.91%(标定),年注水1.19万方,累计注水3.37万方。年核实注采比3.41,累计核实注采比0.51,目前含水41.3%。预计2012年底,油田核实年产油0.3万吨,采油速度0.25,其中老井产量0.2944万吨,措施产量0.011万吨,平均日产10.5吨。自然递减-13.49%,综合递减-19%

三、油田注水开发效果

2009年8月游斜2井转注,油田注水受效,目前累计注水2.6万方,油田指标持续改善。转注前游园沟油田自然递减、综合递减为2.32%,油田日产油6吨,动液面1137m。 2010年底油田自然递减、综合递减为-20.72%,油田日产量7吨左右。动液面上升至1000m左右。2011年10月油田转注游评1井,目前累计注水0.71万方,该井转注后游深2井受效明显,2011年油田自然递减、综合递减-1.04%,动液面上升至790m。油田日产7.2吨左右。2012年9月油田对游斜1井进行压裂作业,该井作业前日产油1.1吨,含水11.5%。措施作业后该井日产油5.17吨,含水62.81%,动液面由作业前1200m上升至作业后700m左右。全油田目前平均日产12吨左右,产量上升明显。

四、油田压裂取得突破

游斜1井位于构造边部,注水未受效。产量较低。该井2012年9月3号至2012年10月3号对实施压裂作业,先补射开该井潜力层Ⅲ-4+5,Ⅳ-8+9小层后,选择物性相对较好Ⅳ-8+9小层实施压裂。压裂前该井日产油1.1吨,含水11.5%。 压裂后日产液9.56吨,日产油4.55吨,含水52.4%。动液面由1200m上升至700m左右,增油效果明显。目前该井日产液7.42吨,日产油4.16吨,含水43.9%。动液面866m。该井累计增油95吨。

参考文献:

[1]邱中健等.1999.中国油气勘探第二卷西部油气区,石油工业出版社、地质出版社.

[2]杨金泉.1985.青海省柴达木盆地西部南区游园沟高点储量计算报告青海石油管理局勘探开发研究院.

[3]55-105队,狮子沟构造细测报告成果.

作者简介:

苏亚中, 助理工程师, 2008年毕业于西安石油大学资源勘查专业,现工作于青海油田采油一厂开发地质研究所。

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