QLY25型轮胎起重机变幅传动的设计与应用

时间:2022-08-14 08:54:30

QLY25型轮胎起重机变幅传动的设计与应用

【摘 要】 随着港口发展,吞吐量在不断增加。作为以杂货为主的装卸码头的其主要装卸货类是设备及件杂货,其装卸过程都需要使用轮胎起重机。从2004年至今天津港第一港埠有限公司先后从北京起重机厂采购了16台QLY25型轮胎起重机,发现该型号轮胎起重机的变幅钢丝绳在使用中磨损较快,寿命短,更换过于频繁影响了设备使用效率,又大大增加了其保养成本。为此对QLY25型轮胎起重机的变幅机构进行创新改造。

【关键词】 轮胎起重机;变幅传动;钢丝绳;使用寿命

1课题的背景及研究目的

随着港口发展,吞吐量在不断增加。作为港口流动机械的主要设备轮胎起重机使用量不断加大,作为以杂货为主的装卸码头的其主要装卸货类是设备及件杂货,其装卸过程都需要使用轮胎起重机,因此轮胎起重机的可利用率直接影响到杂货码头公司的吞吐量。

从2004年至今天津港第一港埠有限公司作为传统杂货码头公司,先后从北京起重机厂采购了16台QLY25型轮胎起重机。同时通过一段时间的使用,发现该型号轮胎起重机的变幅钢丝绳在使用中磨损较快,更换过于频繁,平均作业180小时就出现断丝或严重磨损的情况而必须更换,远比其他型号轮胎起重机变幅钢丝绳的使用寿命短(其他型号轮胎起重机变幅钢丝绳使用寿命均在400小时以上)。造成其变幅钢丝绳更换频繁、即增加了轮胎起重机的保养停修台时,影响了设备使用效率,又大大增加了其保养成本。

为此对QLY25型轮胎起重机的变幅机构进行创新改造。

2变幅传动系统的缺陷及项目目标

经过长期的跟踪调查,确定了其变幅传动机构在设计上存在着缺陷,具体缺陷如下:

1)卷筒直径过小,造成钢丝绳在卷筒上缠绕层数过多,相互挤压;同时卷筒宽度不够,造成钢丝绳在吊臂工作角度变幅作业时咬绳现象常有发生。

2)水平滑轮、定滑轮组与动滑轮组滑轮直径过小,钢丝绳受到多次反向弯曲,其弯曲应力的方向也随之变化,在此交变应力作用下,导致钢丝绳的非正常磨损。

为能彻底解决上诉弊端,对QLY25型轮胎起重机的变幅机构进行了重新设计,并要求达到以下几点要求:

1)对变幅卷筒进行重新设计。

加大变幅卷筒的直径和宽度,使得钢丝绳在变幅卷筒上缠绕的层数减少,避免变幅钢丝绳在变幅卷筒上缠绕时发生相互之间的挤压现象。同时使的吊车在频繁作业的吊臂工作角度内,钢丝绳在卷筒上不发生换层,避免了钢丝绳错层时相互咬绳的现象。

2)对水平滑轮、定滑轮组与动滑轮组进行重新设计

对水平滑轮、定滑轮组和动滑轮组内的滑轮直径加大,以减小钢丝绳多次反向弯曲时承受的交变应力。同时对滑轮组支撑架的尺寸和结构形式进行设计,来满足新滑轮的安装,同时避免钢丝绳相互干涉,满足了钢丝绳正常使用的要求。

3)预计项目完成后的效果

现有QLY25型轮胎起重机变幅钢丝绳使用寿命增加,由原来的平均作业180小时增加到400小时以上。同时有效的降低生产成本的投入,减少因更换钢丝绳造成的设备停用台时,满足生产需求,创造经济效益。

3对变幅传动系统的设计改造

3.1变幅卷筒

通过对QLY25型轮胎起重机观察分析发现,吊车在装卸生产作业过程中,吊臂的幅度在60-75度时,作业最为频繁,使用率最高,同时QLY25型吊车在这一工作角度范围内,钢丝绳在缠绕卷筒时,常发生了变层现象,导致钢丝绳在变层工作时相互挤压,经常咬绳,加大了磨损,缩短了其寿命。

针对该变幅卷筒存在的问题,对变幅卷筒进行了重新计算和设计,将卷筒由原来的直径300毫米、宽度151毫米加大到直径400毫米、宽度260毫米,既降低了钢丝绳换层次数,又保证了钢丝绳在吊臂频繁工作的角度内不发生换层,避免了相互之间的挤压现象。

同时由于变幅卷筒直径的加大,变幅钢丝绳的线速度有所增加,使得QLY25型轮胎起重机吊臂变幅速度得以提高,从而使得QLY25型轮胎起重机工作效率得以提高。

3.2水平滑轮、定滑轮组与动滑轮组

通过进一步分析发现变幅系统的水平滑轮和动、定滑轮组的滑轮直径过小,使得钢丝绳工作时弯曲角度过大,在受到多次反向弯曲后,导致钢丝绳非正常磨损,造成其过早疲劳损坏。

因此又对滑轮组进行重新设计和加工制作,首先将水平滑轮加大,由原来的320毫米加大到410毫米,而后将滑轮组上的滑轮也由原来的265毫米加大到410毫米,有效降低钢丝绳弯曲角度,避免其过早的疲劳损坏。在改变滑轮直径的同时,也重新设计了滑轮组支撑架的尺寸,将滑轮轴间距加大为460毫米,来满足新滑轮的安装,同时为了避免钢丝绳相互干涉,将在定滑轮组的滑轮排列方式由原来的两排三列,调整为三排两列,避免了定滑轮组过宽的同时满足了钢丝绳正常使用的要求。

4使用效果

变幅传动系统整体改造完成后,QLY25型轮胎起重机变幅速度得以恢复。同时对变幅钢丝绳的使用寿命再次统计,其使用周期由原来每180台时更换一次增加到500小时以上,而其他品牌和型号的轮胎起重机的变幅钢丝使用寿命仅在400小时以上。大大提高了变幅钢丝绳的使用寿命,即节约了钢丝绳材料成本,又有效降低了换绳人工成本,每年能节约创效百万余元,有效的降低生产成本的投入,通过比较此次创新改造达到并超过了预期效果。

同时在改造后,QLY25型轮胎起重机变幅速度能得以恢复,并能有效提高QLY25型轮胎起重机变幅钢丝绳使用寿命,降低其日常保养成本,同时还能降低设备保养停修台时,提高其使用效率,进而提高生产效率,满足杂货码头公司生产需求,而且为轮胎起重机制造厂家提供了改进技术参数,具有很大的推广价值。

在应用推广方面,北京起重机厂也采纳了变幅传动机构改进设计方案,通过重新设计制造的QLY25型轮胎起重机受到一致好评,同时也为其他型号吊车的设计制造提供了参考经验。

5总结

通过对变幅卷筒直径和宽度的加大,减少了钢丝绳在变幅卷筒上缠绕的层数,并且使轮胎起重机在频繁作业的吊臂工作角度内,避免了钢丝绳上换层情况的发生,从而降低了钢丝绳错层时相互咬绳、挤压等现象。同时还使得QLY25型轮胎起重机变幅速度得以恢复。

通过对水平滑轮、定滑轮组和动滑轮组内的滑轮直径加大,有效降低钢丝绳弯曲角度,有效地减小钢丝绳多次反向弯曲时承受的交变应力,避免其过早的疲劳损坏,延长了钢丝的使用寿命。同时对滑轮组支撑架的尺寸和结构形式进行设计,来满足新滑轮的安装,同时避免钢丝绳相互干涉,满足了钢丝绳正常使用的要求。

该项目改造后有效解决了生产过程中设备使用问题,即变幅钢丝绳磨损加剧、更换频繁的问题。达到了延长变幅钢丝绳使用寿命,减少了装卸生产作业设备成本的投入,经济效益较好。同时降低了QLY25型轮胎起重机变幅钢丝绳的更换次数,缩短更换钢丝绳停时,提高设备使用率的。并且该项目在同行业中具有较高水平,并且为轮胎起重机制造厂家提供了改进技术参数。

参考文献

[1] 张质文.起重机设计手册.北京:中国铁道出版社,2001.

[2] 廖红卫.钢丝绳的疲劳行为特征与损伤机理研究.武汉理工大学,2006

[3] 陈炯.液压吊车起吊机构的创新设计.2007年中国机械工程学会年会论文集,2007

(作者单位:天津工业大学)

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