铁水脱磷预处理研究

时间:2022-07-18 01:32:21

铁水脱磷预处理研究

摘 要:本文对w[P]为0.30%左右的中磷铁水进行了脱磷预处理研究。分别研究生产温度、脱磷剂用量、助熔剂种类和Fe3O4过剩系数对铁水脱磷效率的影响。研究显示,生产温度控制在1400℃,脱磷剂用量控制在76g/kg,Fe3O4过剩系数控制在25%左右时,脱磷效果较好。本实验对各参数有关的生产影响进行了研究,有利于优化生产工艺,提高生产稳定性。

关键词:中磷铁水,预处理,脱磷

中图分类号:TF704.4 文献标识码:A

1 概述

磷是绝大多数钢种中的有害元素,容易在晶界偏析,引起钢的低温脆性和回火脆性。铁水预处理是指铁水在进入炼钢炉前,为除去某些有害成分或回收某些有益成分而进行的处理过程。近年来, 随着科学技术的迅速发展,用户对钢质量的要求不断提高[1]。铁水预处理一般分为铁水脱硫预处理和铁水“三脱”(脱硅、脱硫、脱磷)预处理。铁水预处理工艺对现代钢厂尤为重要,已经从最初为满足冶炼低硫或极低硫钢种的需求,发展成为炼铁-炼钢-凝固过程优化不可分割的重要环节,特别是随着专用转炉脱硅、脱磷工艺技术的开发与进展,正在形成一种全量铁水进行“三脱”预处理的先进工艺。新一代钢厂应大胆采用全量铁水三脱预处理工艺,以建立起高效低成本的洁净钢生产工艺平台,增强产品竞争力,加快大型转炉节奏,提高生产效率,以实现紧凑、高效、节能的循环型经济发展模式。铁水预处理的选择需要考虑效果、成本、效率等因素[2-3]。

铁水预处理工艺,从熔剂加入方式上分为两种,一种是喷粉法:用氮气或空气输送,用浸没喷枪将粉剂喷入熔池底部;另一种是底部吹气法:将熔剂加在铁水表面,炉底通过透气砖吹氮气搅拌。

本文对中磷铁水进行了脱磷预处理研究。研究了生产温度、脱磷剂用量、助熔剂种类和Fe3O4过剩系数对铁水脱磷效率的影响。

2 实验方法

本实验在实验室以w[P]为0.35%的中磷铁水为研究对象进行脱磷预处理。脱磷剂用量、助熔剂种类和Fe3O4过剩系数对铁水脱磷效率的影响,从而找出最适合武钢生产的工艺条件和参数。实验在立式高温碳管炉中进行。立式高温碳管炉由水冷炉体、高电流低电压变压器、配电控制柜和进出水箱等组成。实验中所采用的铁样是用武钢高炉生铁制备,将生铁在中频感应电炉中熔化、脱硅和添加磷铁,然后浇铸成一定直径的圆棒,再按每段重量500g左右的要求截成许多小段。渣剂原料中,氟化钙为分析纯试剂,氧化铁和CaO采用武钢现场所用轧钢皮和块状活性石灰,轧钢皮不需经过粉碎,活性石灰粉碎后,和氟化钙粉末混均加入。

2.1 温度对铁水脱磷效果的影响

采用基准渣系,即CaO过剩系数为0.45,Fe3O4过剩系数为0.25, CaF2/CaO为0.5。分别在1250℃、1300℃和1400℃下,使用刚玉坩埚和高温碳管炉进行实验。

本系列实验使用刚玉坩埚,加入大量脱磷剂和吹入搅拌气体使铁水碳含量降低很多,铁水熔点升高。因此,在做1250℃实验时铁水冻结,实验无法继续进行。所以图1中仅列出了1300℃和1400℃的脱磷结果。

图1 1300℃和1400℃下铁水磷含量随时间的变化(w[P]0=0.35%)

图1表明,脱磷反应进行得很快,5min左右差不多已经完成,[%P]降到0.05%~0.10%,之后一段较长时间内脱磷反应进行速度很慢,[%P]缓慢下降;20min以后开始回磷。回磷的原因,主要是因为炉渣中的FeO、CaO逐渐消耗,3CaO·P2O5生成逐渐增多,导致脱磷反应的热力学条件恶化,结果磷又从熔渣中被还原返回到铁水中去。

在温度较高的时候,可以适当缩短处理时间,这样既可以得到较高的脱磷率,也可以加快铁水预处理的生产节奏。

2.2 助熔剂种类对铁水脱磷效率的影响

助熔剂种类系列实验在CaO利用率、Fe3O4利用率、温度、坩埚等实验条件都完全相同。在1350℃下,使用石墨坩埚和高温碳管炉进行实验。结果见图2。

图2 脱磷剂种类对脱磷率的(w[P]0=0.35%)

对于中磷铁水脱磷,使用CaCl2作助熔剂对脱磷有利,脱磷率达到了83.42%。此脱磷率比使用CaF2作助熔剂高出2.67个百分点。

2. 3 Fe3O4过剩系数对铁水脱磷效果的影响

计算配渣方案时规定:CaO过剩系数为0.45;CaCl2/CaO为0.5;脱磷后生成的化合物为3CaO·P2O5,脱硅后生成的化合物为2CaO·SiO2;使用刚玉坩埚和高温碳管炉进行实验。脱磷率与Fe3O4过剩系数的关系绘于图3中。

图3 Fe3O4过剩系数对脱磷率的影响(w[P]0=0.35%)

Fe3O4过剩系数指的是超过Fe3O4理论需要量的比例。由图3可以看出,在Fe3O4过剩较少的时候,增加Fe3O4配比对脱磷率的影响不明显;当Fe3O4过剩率超过15%以后,增加Fe3O4的用量,脱磷逐渐增加,到35%时达到最大值;继续增加Fe3O4用量,脱磷率又下降。

适当提高炉渣的氧化性,有利于脱磷效率。但同时因为FeO浓度增加同时还使P2O5的活度系数增大,导致炉渣的磷容量减小,脱磷能力下降。由于这两方面的原因,存在一个对应于脱磷率峰值的最佳FeO含量,亦即一个最佳的Fe3O4过剩系数。

脱磷效率还与渣的粘度有关。本系列Fe3O4过剩系数为45%、35%,25%的实验中,观察到炉渣的粘度较大,部分渣聚集成团,流动困难。而Fe3O4过剩系数为15%、5%的实验中,渣粘度小。由折算得知,本系列5组实验的脱磷渣,其初始FeO浓度分别为55.79%、51.64%、48.07%、44.95%和42.22%。这说明,在FeO浓度超过一定值时,FeO的增加会使炉渣粘度升高。

本系列实验在Fe3O4过剩系数等于35%时,脱磷率达到最大值82.54%。总的来说,在研究的氧供应量范围内,脱磷率与Fe3O4过剩率的关系不明显。其原因可能是Fe3O4过剩系数高时,过剩的氧主要用来氧化铁水中的碳,而没有发挥氧化磷的作用。

2.4 Fe3O4过剩系数对铁水脱碳量影响的研究

配渣方案同2.3。使用刚玉坩埚和高温碳管炉进行实验。脱磷率、脱碳量与Fe3O4过剩系数的关系绘于图4中。

图4 Fe3O4过剩系数对脱磷率和脱碳量的影响(w[P]0=0.35%)

由图4可知,Fe3O4过剩系数对铁水脱碳量的影响明显分为三个时期,第1个时期Fe3O4过剩系数小于大约15%,此时增加Fe3O4用量对脱碳量没有影响;第2个时期Fe3O4过剩系数在15%~35%之间,此时脱碳量随Fe3O4用量增加而增大;第3个时期Fe3O4过剩系数超过35%,此时脱碳量随Fe3O4用量增加而急剧增大。

综合考虑脱磷和脱碳的问题,将Fe3O4过剩系数控制在25%左右比较合适,这时的脱磷率比较高,脱碳量大约0.45个百分点。

结语

(1)在1400℃时,既可以得到较高的脱磷率,也可以加快铁水预处理的生产节奏;

(2)对于中磷铁水脱磷,使用CaCl2作助熔剂对脱磷有利;

(3)综合考虑脱磷和脱碳的问题,将Fe3O4过剩系数控制在25%左右比较合适。

参考文献

[1] 赵昌武. 武钢炼铁工序节能降耗分析[J]. 炼铁,2001(2):13~15.

[2] 冯聚和,艾立群,刘建华. 铁水预处理与钢水炉外精炼[M]. 北京:冶金工业出版社,2006:84~85.

[3] 王涛, 夏幸明. 铁水“三脱”的工艺特点及对转炉冶炼的影响[J]. 炼钢,2005,21(2):7~11.

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