矿井水泵房自动排水监控系统设计

时间:2022-07-13 02:31:49

矿井水泵房自动排水监控系统设计

摘 要:介绍了传统煤矿井下水泵房控制方式的不足,研究了一种利用水仓水位准确测量涌水量的方法,设计了基于PLC的井下水泵房自动排水监控系统,分析了系统的构成和控制软件的编制。系统自动检测水井水位和其它参数,对水泵的运行进行自动化控制,并利用以太网通信技术,实现矿井水泵房的全自动监控的管理。

关键词:排水泵; 超声波流量计;可编程控制器

一、绪论

永城市新桥煤矿2009年投产,矿区含水层有6 层,水文地质条件中等偏复杂,正常涌水量为302m3/h,最大涌水量为385m3/h。目前矿井现有两个排水系统,一水平涌水量较小,由2台200D-65X5排水泵直接将水排出矿井。二水平排水系统担负着矿井主要的排水任务,各采区涌水抽到中央泵房的水仓中,再由中央泵房的排水系统排出矿井。矿井最初设计时,采用传统的继电器控制排水系统,主排水泵是四台多级离心泵,扬程为520m,每台水泵的流量为280m3/h;水泵电机采用电抗器降压起动,电机额定电压为6kV。排水泵站的起停操作和判断,完全依赖于工人的操作经验和已有的操作规程。这种系统存在的主要问题是操作工序复杂,工人的劳动强度大,不适合现代化的要求。另外,人工操作也存在着较大的安全隐患,容易损坏部件,不利于降低煤矿企业的运行成本。

本课题针对新桥煤矿现有排水系统存在的问题和不足,对替代人工监控的水位监测系统做了研究,应用先进的可编程控制器(PLC)控制系统来取代老式的继电器控制的排水系统,并用现代化的通讯技术实现了排水系统的远程测控。

二、煤矿井下排水自动控制系统的设计

2.1总体方案设计

该系统是在矿井原有的排水设施基础上进行的自动化改造,改造后控制系统由 PLC 控制柜、就地控制柜、报警和通讯接口及执行机构等部分组成,可在无人工干涉的情况下,由程序控制,完成自动运行和自我诊断。

该系统选用了PLC作为中心控制器,完成模拟量输入、数字量输入输出、与上位机通信等功能。其中,需要处理的模拟量输入信号包括水仓水位高度、水泵出水口压力、真空度、水泵轴温、排水管流量等;PLC采集多路数字量输入信号,包括排水管电动阀的开关状态,水泵电机的开关状态反馈信号,离心泵电磁阀的开关状态信号,控制方式选择信号等。数字量输出控制信号包括各离心泵电磁阀的开关信号,各水泵电机的开关信号,排水管电动阀的开关信号等。数据监测模块检测各传感器状态,并将检测数据通过通讯模块传送至监控计算机。

根据煤矿井下排水规程,主排水泵的工作水泵能力,必须在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。系统选用了四台离心式水泵作为主排水泵,正常工作状态下,两台投入正常排水工作,一台作为备用泵,另外一台作日常检修。电控配套设备分别为GKG2-6C高压开关柜,PLC主控制柜,就地手动控制柜。PLC主控制柜实现系统的集中监控。就地控制柜可以控制四台水泵的开停、电磁阀和电动阀门的开闭、真空泵的开停等。

本系统中设计有两条排水管路,用四台离心式排水泵进行排水,并且每一个排水泵都通过电动阀分别和两个排水管路相连接,这样,当其中一个管路出现故障或需要维修时,可以继续通过另外一个管路排水,排水工作不会中断。

系统的控制方式以PLC集中程序控制为主,控制器根据水仓的水位的高低,以及涌水量的大小,通过操作电动阀,实现开启或关闭排水泵。水泵自动控制系统包括自动、手动两种方式。自动控制方式工作时,系统根据程序设定条件和各设备之间的联锁关系,对排水系统的各种参数进行实时监控,并依据控制逻辑设定,完成对水泵及其它关联设备的开停控制。当出现涌水量异常增大的情况时,系统发出报警,并紧急启动水泵。当 PLC控制器发生故障,或者设备检修后需要单机试车的情况,可选择手动控制模式,进行系统测试。操作员可以根据各设备的联锁关系,依照操作规程按顺序控制水泵及其关联设备的开停控制。

2.2 水仓水位的测量和涌水量的计算

水仓水位的测量是排水控制系统的关键环节。系统采用了2 套水位检测装置来监测水仓中的水位,一套为 3 组浮球开关,用于检测几个水位点,包括超低限水位、低水位、高水位、超高限水位。另外一套是超声波水位传感器检测,用于探测水位细微变化,能够用来判断水位上升或者下降的趋势。它属于非接触式传感器,性能不受被检测介质的影响,精度较高。

2.3可编程控制器模块选型及硬件设计

PLC控制系统具有功能强,配置方便,可靠性高,抗干扰能力强,维护方便,容易改造等优点,能很好地实现工业实时控制功能。本系统选用的可编程控制器型号为FX2N-64MT,采用直流电源(+24V)供电,中央处理器具有32点输入接口和32点数据输出接口。可编程控制箱负责采集各设备的运行信息,再由工业以太网传送数据到上位机,同时PLC对各设备的运行状态进行

监控。

PLC控制水泵自动排水工作流程如图2.3所示。控制器采用顺序扫描的工作方式,编程方式具有简单和直观的特点。水位传感器将水位变化信号转换为模拟输入量,送到PLC输入模块。各种开关量信号经由数字量输入模块,送入到PLC控制器。控制器根据水位变化,计算出单位时间内水位的上升速率和当前的涌水量。控制器根据设定好的指令,控制4台离心泵的启动和停止。PLC控制器还对电机电流、水泵轴温、电机温度、排水管流量等变量进行检测,如果变量值超过设定范围,则进行超限报警。

PLC控制器通过以太网接口连接上位监控主机。主排水系统运行的模拟图可动态地显示在监控主机上,同时显示出4台水泵的运行参数。系统自动记录井下主排水系统设备的所有检测数据及工作状态,运行和故障数据,并可显示排水系统的故障点,便于操作人员查找问题。

三、总结

本文介绍了基于PLC的煤矿井下自动控制排水监控系统的软硬件的设计和配置。排水系统按照用户要求改造后,运行良好,具有遥控、自动、就地手动等多种工作方式。上位机监控系统可由地面控制室监测水泵运行参数和控制开停。排水系统集中控制,节省操作人员3~5 人,改造后每年可节约电量65万千瓦时,具有较好的经济效益。

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