炉水低磷酸的自动控制

时间:2022-07-02 08:26:35

炉水低磷酸的自动控制

摘 要:某电厂锅炉汽水加药调节均由人工操作控制,运行管理和监督操作都不方便,故考虑利用原有系统的情况下进行整改,增加在线仪表、利用加药泵的频率来自动调节加药量和加药时间,以达到精确的控制炉水品质。

关键词:加药、监督、整改、在线仪表,频率、炉水品质

1.工程概况

某石化企业自备电厂热电联合车间共有6台汽包锅炉,配5台汽轮发电机组,总额定蒸发量1040t/h,总额定发电量99MW。#1、#2、#3炉为中温中压, #4、#5、#6炉为高温高压,汽轮发电机均为背压式。

#1、#2、#3、#4炉布置在老厂房,#5、#6炉位于新厂房,两厂房相距60余米。

目前锅炉汽水系统采用加药量由人工间隔式调节、向汽包注入氢氧化钠和磷酸三钠溶液加药方式,以控制炉水PH和磷酸根,达到防腐、防垢的目的。由于#5、#6锅炉加药泵房离化学水处理控制室较远,运行操作很不方便,故炉水化验频次仅为一日两次,造成炉水加药量调整的严重滞后性;同时本厂又是热电联产企业,热负荷经常根据用户需要量进行调整,由于从加药泵、计量罐液位到炉水实时成绩均无法实现远程监控和操作,给加药的运行管理及锅炉汽水监督造成了极大的困难。因此本期工程将在有效利用原有资源的前提下,对#4、#5、#6炉炉水品质监督和加药实现安全有效的自动化处理。

2.设计依据

DL/T5068-2006 《火力发电厂化学设计技术规程》

DL/T805.2-2004 《火电厂汽水化学导则 第2部分 锅炉炉水磷酸盐处理》

DL/T805.3-2004 《火电厂汽水化学导则 第3部分 汽包锅炉炉水氢氧化钠处理》

DL/T665-1999 《水汽集中取样分析装置验收标准》

3. 磷酸盐处理

3.1磷酸盐处理

在锅炉水呈沸腾状态和PH值较高的条件下,加入一定数量的磷酸盐后,炉水中钙离子和磷酸根离子发生以下反应:

10 Ca2++6 PO43-+2OH-=Ca10 (OH)2(PO4)6

反应生成的碱式磷酸钙是一种松软的水渣,可通过锅炉排污排出。所以,当锅炉水中保持有一定量的过剩磷酸根时,可使炉水中的钙离子浓度降得很低,从而达到防止钙盐水垢的目的

锅炉水中磷酸根含量不易过低或过高,过低起不到上述防垢作用,过高会增加炉水含盐量,影响蒸汽品质,造成锅炉酸性腐蚀,生成不溶性的水垢。

3.2 磷酸盐“暂时消失”现象

当锅炉负荷增高时,炉水中磷酸钠盐的浓度明显降低,而当锅炉负荷减少或停炉时,炉水中磷酸钠盐浓度又重新升高。这种现象称为磷酸盐“暂时消失”现象。

这种现象的实质是:当锅炉负荷增高时,易溶磷酸钠盐从炉水中析出,并沉积到水冷壁管上,结果使炉水中磷酸钠盐总浓度降低;在锅炉低负荷运行或停炉时,这些沉积在水冷壁管上的钠盐又重新溶解下来.使它们在炉水中的浓度又重新升高。

其危害是:沉积在水冷壁管上的钠盐传热性能差,容易引起水冷壁管过热、爆管;又能与其它沉积物发生反应,变成难溶的水垢;发生酸性磷酸盐腐蚀。

3.3 处理方式

根据本厂特点,参考DL/T805.2-2004 《火电厂汽水化学导则 第2部分锅炉炉水磷酸盐处理》,可采用低磷酸盐处理(LPT),控制炉水磷酸根含量较低,即0.5~3mg/L或2~4mg/L,PH 9.0~9.8;同时增设在线电导率表,以判断是否有杂质漏入等异常情况。

4.系统流程及控制方法

药品由人工分别加入现有2_计量罐进行配制,1台计量罐配制氢氧化钠溶液,另1台配制磷酸三钠溶液。

2种药品由2台加药泵按一定比例分别注入汽包内,由炉水在线pH表、磷表进行在线分析,远程显示,通过系统分析数值自动调节加药泵频率和加药泵的启停,如此形成自动加药循环。并增设炉水电导率表,显示电导率数据,监测炉水受“污染”情况。

当PO4浓度大于大值时,Na3PO4计量泵变频器自动降低电机转速,加药量降低,当频率低于10Hz运行2小时,自动停加药泵;当PO4浓度小于小值时,自动提高计量泵频率,增大加药量。

当PH大于9.8时,NaOH计量泵变频器自动降低电机转速,加药量降低,当频率低于10Hz运行2小时,自动停加药泵;当PH小于9时,自动提高计量泵频率,增大加药量。

5. 设备利用与改造情况

1)每台炉的2台计量罐,利用原有的;2台加药泵,也利用原有的,修改部分管道。

2)更换原有#4、#5、#6炉水汽取样设备,换装成水汽集中取样分析装置。装置一般分湿盘与仪表盘两部分,湿盘包括予冷却器、取样冷却器、压力保护、温度保护、管道、阀门等,仪表盘包括炉水PH表、炉水磷表、炉水电导率表、电子恒温、手动取样等。也有厂家把湿盘与仪表盘合并成一个盘,利于设备布置。

取样点计有给水、炉水(左、右)、饱和蒸汽(左、右)、过热蒸汽等,共6点。

根据厂房布置情况,#4炉单独设置水汽集中取样分析装置, 而#5、#6炉的水汽集中取样分析装置可部分分开、部分合并设置。

3)增设自动加药系统。依据pH和磷酸根设定的数值自动调节加药量,实现远程操控和监控。

为此需更换#4、#5、#6炉加药泵变频器,共6台。更换#4炉、#5与 #6炉的控制柜,换装成变频控制柜。#5与 #6炉的变频控制柜可合并设置。

各监测信号将送到位于老厂房的水处理控制室。

4)根据需要,可改造冷却水源,使样品温度得以控制。

6. 布置

1)#4炉的水汽集中取样分析装置,将布置在老厂主厂房原位置附近。因该地属“敞开式”,应为它设置简易隔断房,房内配置必要的调温或降温设施。

#5、#6炉已设有取样间与仪表间,水汽集中取样分析装置可布置在这里,但也应配置必要的调温或降温设施。

房间调温或降温设施可由设备生产厂家实施完成。

2)#4、#5、#6炉的变频控制柜将布置在原有加药间内。

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