220KV GIS与AIS对比与分析

时间:2022-05-09 05:06:03

220KV GIS与AIS对比与分析

摘 要

随着GIS在我国电网的广泛应用,GIS系统相对于传统户外AIS系统的优越性能得到实际的检验,但是近些年GIS在电力系统的使用过程中仍然曝露出一些问题,文章主要分析GIS与传统AIS的优缺点及室外GIS和室内GIS在使用过程中常见的问题,并根据实际情况提出解决问题的建议。

【关键词】AIS系统 GIS系统 断路器 对比分析

GIS(gas insulated substation)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,如图1,这些设备全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。

1 GIS与AIS对比

(1)作为传统的敞开式配电设备AIS,在我国发展已经处于成熟期,并且具有一定的制造和运行经验。它主要以瓷套作为设备外壳,从而实现绝缘的功效,一定程度上节约了成本,AIS的主要技术特点是:设备布局清晰,有利于相关人员进行日常维护和检修,整体结构简单,构架形式清晰,电气接线分明,利于操作。缺点在于AIS设备占地面积广,外露组件多,容易受到天气因素影响,不利于设备安全运行。

(2)GIS相比于AIS系统具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。缺点在于GIS属于全封闭的设备,整体造价成本高,当其出现故障时,不能通过外部直观察实现快速解除故障的目的,GIS需要借助相关监视仪器进行处理。

2 室外GIS和室内GIS

图2为室外GIS图,由于室外GIS长期暴露室外,室外GIS实际运行中,出现了几类典型问题。

2.1 室外GIS所遇到的情况

(1)案例1:某电厂在线路由运行改检修的操作过程中,当按操作步骤,操作断开220kV该线路开关时开关拒动,操作人员立即就地检查,该线路LCP控制柜合l出口压板在投入位置,开关分合闸控制电源正常,联锁条件满足,开关室SF6气压、密度正常,分闸弹簧储能正常。当检查到就地二次控制回路辅助触点时发现二次辅助触点接触不良,接触控制器受潮的现象存在,从而导致开关拒分。经仔细检查我们发现就地LCP控制柜内有水汽存在,LCP控制柜加热装置并未工作,进一步检查发现加热装置的恒温控制器损坏,导致加热器不工作通过进一步分析发现,直接原因是加热器未工作,导致LCP柜结露,引起设备接元件接触不良,间接原因是该电站所处地带常年多雨,空气湿度大引起。通过仔细检查还发现GIS多处钢架、信号线管锈蚀严重。对此特别制定整改措施:①LCP控制柜加装温湿度表以便工作人员第一时间发现问题。②每班巡回检查GIS设备是否有腐蚀、结露等情况出现,LCP柜加热器是否正常,否有结露的情况。通过以上措施,GIS一直稳定运行。未出现异常现象。

(2)案例2:GIS柜断路器SF6泄漏的信号间断出现时有时无。现象:某日NCS操作员站时有时无发出报警光字牌信号“GIS柜断路器SF6泄漏”的报警。处理:运行人员立即进行就地检查,发现对应开关就地屏上“断路器气室压力一级报警”报警灯亮。就地检查开关某一相气室密度计指针位于绿色正常区域。用SF6检漏仪详细检查该气室的各密封部件并无泄漏点。通过仔细分析我们发现,发生这种现象时正处于秋冬之际,昼夜温差变化较大,由于SF6气体的热胀冷缩特性,值此季节早晚和中午温度变化较大,导致气体密度变化较大。

2.2 室内GIS所遇到的问题

图3为室内GIS布局图,在实际运行过程中,出现典型问题及解决方案有:

(1)案例1:GIS装置内开关气室SF6气体漏气严重,发出闭锁信号。某日NCS操作员站上发出“GIS断路器SF6闭锁”光字牌。工作人员迅速前往就地GIS母线室进行检查,进入GIS母线室前,开启全部排风扇,保持室内通风良好,在GIS氧量探测仪探测正常后进入GIS母线室发现对应开关就地屏上“断路器气室压力闭锁”报警灯亮。检查开关某一相气室密度计指针位于红色区域。此时开关合闸及分闸一、分闸二回路均被闭锁。通过上述现象判断发生大量漏气情况,此时将危及设备安全,按规程不允许继续运行。经上级允许停役该条线路运行,工作人员立即将开关改为非自动状态,将其余运行线路导致另外一条母线运行,空出该条母线,暂时使用本系统母联保护临时替代线路保护运行。最后通过母联开关进行串联切断,将该开关改至检修状态进行处理。经检查发现该开关壳体连接处密封圈存在漏点,拆开该开关壳体发现密封圈安装位置不符合要求,判定为安装工艺不合格导致SF6泄漏严重。

(2)案例2:GIS装置内SF6例行性取样分析发现HF等低氟化物。某日我公司检修例行性对GIS装置SF6气体进行取样分析工作,经分析发现SF6气体中含有HF气体,该现象立即引起部门领导的重视,因为HF的产生意味着SF6气体中含有水分。水分对GIS运行的影响关键在于:如果没有将SF6气体控制在0℃以下,则在温度变化时绝缘体表面会形成凝露,所附着的水珠和SF6电弧产物发生反应生成HF等低氟化物,从而导致沿面的绝缘材料和金属表面劣化。而是什么原因导致SF6中存在水分我们分析可能的原因是:①GIS安装过程中水分清除不彻底。②充入SF6露点不合格。其中第一点可能性更大。我们采取措施是经上级审批允许,按操作规程将不合格的SF6放出,充入合格的SF6气体。

3 结论

通过以上案例的对比分析我们发现我们GIS装置相对于传统AIS设备优点很多,但是其设备成本和维护成本确远远高于户外AIS系统。通过一段时间的运行我们发现影响户外GIS系统的主要因为户外空气的温度和湿度,所以户外GIS应该制定温度和湿度可能对设备影响的事故预案,从而尽可能避免因为这两个因素所造成GIS设备故障。室内GIS的故障主要集中于清洁度、密封性。清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务,如果GIS安装过程中不够清洁,有可能导致GIS放电,而含水在电弧的作用下则有可能产生有害气体不仅对设备造成伤害,还有可能造成人员中毒。密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。密封效果主要取决于罐体焊接质量,其次是密封圈的制造、安装调整情况。

参考文献

[1]裘吟君,刘岩,姜宏仁,等.220kV GIS SF6 CT气室闪络分析[J].南方电网技术,2007(02):71-74.

[2]朱宝林.SF6断路器技能考核培训教材[M].北京:中国电力出版社,2003.

[3]肖登明,董越,黄东海.我国特高压输电工程的GIS技术[J].高电压技术,2006,32(12)115-117.

作者简介

凌华(1960-),男,浙江省杭州市人。大学本科学历。现为杭州华电半山发电有限公司工程师。研究方向为发电厂电气运行管理。

作者单位

杭州华电半山发电有限公司 浙江省杭州市 310000

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