化工某装置加热器温度控制器故障分析处理

时间:2022-04-30 12:55:28

化工某装置加热器温度控制器故障分析处理

【摘要】本文简述了化工某装置下料阀的加热器控制原理,分析了加热器在装置运行中出现的故障原因及处理方法。

【关键词】旋阀;电伴热;温控器

1.简介

化工某装置有两条生产线,每条生产线都有中间料仓出口下料旋阀,因正常运行时其物料温度必须控制在60±5℃,所以旋阀泵体装有电伴热器,通过温度控制器来控制、调节温度,温度控制不好将影响整个生产线的平稳运行。

图1

2.电加热器控制原理

该装置的下料旋阀的电伴热采用的是电阻丝加热方式,加热绕组直接缠绕在设备表面,外面加装保温层。电加热控制系统由一个高温保护控制器T1和一个温度控制器T2以及 一个测温探头组成,如图1,T2温控器温度设置为60℃,当测温探头检测到旋阀泵体温度低于55℃时接点闭合开始加热,高于65℃时接点断开停止加热;T1温控器温度设置为200℃,作用是一旦T2发生温度高于65℃其接点打不开故障时,保护阀体不会因温度太高而烧坏,但其常闭接点一旦动作后需要打开接线盒手动复位,目的是找出动作的原因。

3.发生的故障及原因分析

该加热器自投用以来,运行不是很稳定,工艺人员总是反映阀体温度不稳定,经过一段时间的观察和分析,主要故障一是阀体温度达到65℃时T2接点打不开,造成对泵体持续加热,直至T1动作,而T1又需要手动复位,造成工作量加大;二是温度控制器T2工作不灵敏,温度低于55℃时有时不能自动加热,原因是T2自动返回机构经常卡阻,也需要打开接线盒手动复位,这些故障都给生产带来极大的影响。经过分析判断,确定出现这两种故障的主要原因都是T2工作不稳定造成的,

图2

4.故障处理

由于T2温度温控制器工作不稳定,动作不可靠,阀体的温度时高时低,不能满足工艺生产的要求,而且严重影响了装置的平稳生产。前期在没有好的备件情况下,经和工艺商量同意后,我们将T2常闭接点端接,给设备强制加热,工艺人员监控温度,当达到65℃以上时,手动断开电源开关,等温度低于55℃时再合上电源开关,这样一来加大了操作人员的工作强度,并不是一个长久之计。

后来经过选型,决定使用BARTEC温度控制器(如图2所示)。

这种温控器的特点一是接线简单,二是温度设定便捷,三是一旦有故障处理较方便。

在实际处理中,我们将T2改造更换为BARTEC温度控制器,直接将BARTEC温度控制器接在图1中端子的6和4之间,使用自带的温度探头,将温度设定在60℃,调试正常后通电运行,旋阀设备的温度控制比较好,能够满足工艺生产的要求。

5.结论

改造后经过半年的跟踪观察,BARTEC温度控制器能够满足低温时自动加热,高温时自动停止的控制要求,阀体的温度也完全能够符合工艺生产要求。小小的改造解决了困扰生产的大问题。

参考文献

[1]BARTEC温度控制器.

作者简介:陈国超(1989―),男,现供职于新山子石化公司乙烯电气车间。

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