小山电站SFP7—90000/220变压器吊罩检修及缺陷处理

时间:2022-04-27 01:11:20

小山电站SFP7—90000/220变压器吊罩检修及缺陷处理

【摘 要】 针对松江河发电厂小山电站(SFP7—90000/220)2号主变压器第一次A级检修(吊罩),我们重点对变压器内部器身进行了检查,对2号变压器的潜油泵、压力释放阀、瓦斯继电器、φ150阀门、φ80阀门及变压器全部密封胶垫进行了更换。对2号主变压器4号冷却器上部连接法兰、高压套管二次引出端子的漏油点进行了彻底处理。检修后2号变压器没有发现渗漏,2号变压器检修达到了全优,现变压器运行良好,未见异常。

【关键词】 变压器吊芯检查 缺陷处理 运行

1 设备概况

松江河发电厂小山电站2#主变压器是吉林省长春变压器厂生产的SFP7-90000/220型变压器,该变压器是松江河发电厂小山电站首次进行的主变A级大修。小山电站2号主变压器于97年12月投入运行,截止到2005年9月已连续运行8年。在2002年至2005年对2号变压器绝缘油化验中发现T501含量为0.089%,根据规程要求,对于运行中变压器油的T501抗氧化剂含量应不低于0.15%,因此设备的T501抗氧化剂含量低于0.15%,所以结合这次2号主变大修机会,对2号主变压器油进行T501抗氧化剂添加。

2 检修方案简述

在小山电站2号主变压器的A级检修中,因处理的缺陷较多,根据2号主变压器的实际情况,检修前电气一次、油务、高压试验、继电保护等专业制定了十个单项施工方案。这些方案是:瓦斯继电器一侧加装阀门施工方案、渗油处理方案、大修绝缘油添加T501抗氧化剂施工方案、主变大修铁芯外引接地加装电流表施工方案、中性点套管及中性点电流互感器换油施工方案、主变大修吸湿器更换施工方案、大修潜油泵更换施工方案、大修排油、真空注油施工方案、主变二次控制箱更换施工方案、变压器吊罩检查方案、2#主变大修局部放电试验(省电科院做)等施工方案。

3 大修具体施工步骤

变压器第一次排油,附件拆除(高压套管、低压套管、中性点套管、潜油泵、各连管阀门、冷却器、储油柜、净油器、分接开关等)吊钟罩,变压器器身内部检修,内部绝缘测试,更换钟罩盘根垫,装回钟罩,低压套管回装,变压器各孔盖密封堵板封堵,抽真空注油。

变压器第二次排油,高压套管、中性点套管换油、回装,净油器更换吸附剂,潜油泵更换,各连管阀门分解检修,更换密封胶圈,冷却器更换密封胶圈,冷却器回装,储油柜回装,变压器抽真空注油。

(1)变压器大修前试验:检修准备工作完成后,办理开工手续、停电、办理工作票,拆除变压器的外部电气连接引线和二次接线,进行检修前的检查和试验。变压器吊罩检修前用真空滤油机给变压器油循环加热2天,保证了变压器吊罩检修时器身温度不低于周围环境温度,并使器身温度高于环境温度5℃以上。变压器加温前先将储油柜内的绝缘油排到油罐内,器身内的绝缘油排到距箱顶15mm左右,储油柜、器身排油利用变压器底部的排油阀门,排油时将管路-油泵-油罐连接好。排油前彻底清扫检查了油罐、管路、滤油机、油泵等,检查后将油罐—滤油机—变压器用带金属丝的PVC蛇形软管连接好,并保证所有设备、管路清洁干燥,无灰尘杂质和水分,并用变压器油事先冲洗一遍。加温前将真空滤油机运到检修现场,连接好管路,滤油机的进油口接到变压器的排油法兰上,出油口接到变压器瓦斯继电器下部的联管法兰上。

(2)吊钟罩检查:变压器附件拆除后进行吊钟罩,吊下的钟罩放在不妨碍其它设备检修的位置。起吊变压器钟罩时,钢丝绳分别挂在专用起吊装置上,棱角处放置衬垫;起吊100mm左右时停留检查悬挂及捆绑情况,确认可靠后继续起吊,起吊时钢丝绳的夹角在60℃左右,否则应采用专用吊具或调整钢丝绳套。起吊钟罩时,四角系上缆绳,由专人扶持,使其保持平稳。起吊速度均匀,掌握好重心,防止倾斜。起吊钟罩时,使高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间保持一定的间隙,防止碰伤器身,当钟罩因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,采取必要的支撑防止坠落措施。吊装套管时,其斜度应与套管升高座的斜度基本一致,并用缆绳绑扎好,防止倾倒损坏瓷件。检查支撑稳定性,注意起重臂伸张的角度、回转范围与临近带电设备的安全距离,并设专人监护。

(3)铁芯检修:检查铁芯外表平整,无片间短路或变色、放电烧伤痕迹,绝缘漆膜无脱落,上铁轭的顶部和下铁轭的底部是否有油垢杂物,可用洁净的白布或泡沫塑料擦拭,若叠片有翘起或不规整之处,可用木棰或铜锤敲打平整。检查铁芯上下夹件、方铁、绕组压板的紧固程度和绝缘状况,绝缘压板有无爬电烧伤和放电痕迹。检查压钉、绝缘垫圈的接触情况,用专用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压钉等各部位紧固螺栓。用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓,测量绝缘情况。检查铁芯间和铁芯与夹件间的油路。检查铁芯接地片的连接及绝缘状况。检查无孔结构铁芯的拉板和钢带的情况。检查铁芯电场屏蔽绝缘及接地情况。

(4)变压器器身试验:测量变压器铁芯对夹件、穿芯螺栓(或拉带),钢压板及铁芯电场屏蔽对铁芯,铁芯下夹件对下油箱的绝缘电阻。测量无励磁分接开关的接触电阻及其传动杆的绝缘电阻。对器身的所有螺栓进行紧固,紧固螺栓时用力要平均,要适可而止,防止绝缘螺栓损坏。器身检修结束后进行钟罩回装,回装钟罩时按吊出的方法进行,回装后紧固钟罩法兰螺栓,为防止钟罩渗油,紧固时要用力均匀,各部密封间隙要保持一致。回装高压套管及中性点套管升高座,并更换升高座内的密封垫。

变压器检修完毕后,进行整体密封性能试验,试验采用静油柱压力法,具体操作如下:采用带金属丝的PVC蛇形软管,一端与变压器器身抽真空法兰连接,在变压器上部搭设脚手架,将软管的另一端绑扎在脚手架上,高度超过3m以上,用漏斗向油管注油,油柱高度3m,加压时间24h,油柱高度从箱盖算起。24h后检查变压器密封情况,各部应密封良好,无渗漏油,检查后拆除密封试验装置。

3 结语

通过这次变压器A级检修(吊罩),极大提高了变压器的健康水平,消除了变压器运行时出现的异常声音,将变压器存在的缺陷全部进行了处理。经过1年多的运行,小山电站2号变压器运行稳定良好。这次变压器A级检修不但提高了我们的检修维护水平,而且,使我们对变压器的内部结构有了进一步的了解,检修后变压器没有发现渗漏,达到了检修目的,现变压器运行良好,未见异常。

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